This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OTIS - OEC OVF20-CR c LCB-II ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР Привод с частотным регулированием
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 1/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
OVF20-CR с LCB_II Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Дата разрешения: 2004-09-24 Номер установки привода: GAA21343C1 Running on MCBIIIx: GAA26800KV6 Running on LCB_II: GCA 21240 D1 - D3 or higher Версия программного обеспечения: MCBIIIx: GAA30763BAA LCB_II: GAA30082CAC
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 2/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Содержание 1 TROUBLE SHOOTING FLOW CHART ....................................................................................................................4
1.1 ЭТАП 1: ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЛИФТА ......................................................................................................................5 1.2 ЭТАП 2: ВЫБОР ГРУППЫ СБОЯ .....................................................................................................................................6 1.3 ЭТАП 3: ОБРАБОТКА СБОЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИС ТУЛА .................................................................................7
1.3.1 Операционная система управления (LCB_II).................................................................................................7 1.3.2 Система управления приводом (MCB_III) .....................................................................................................8 1.3.3 Подсоединение сервис тула через привод ......................................................................................................9
2 ОБРАБОТКА СБОЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИС ТУЛА .......................................................................10
2.1 ЛИФТ ЗАБЛОКИРОВАН ................................................................................................................................................10 2.1.1 Сбои, связанные с ДВЕРЯМИ КАБИНЫ И ШАХТЫ.................................................................................10 2.1.2 Сбои, сявзанные с ЦЕПЬЮ БЕЗОПАСНОСТИ ...........................................................................................13 2.1.3 Сбои, сявзанные с ПРИВОДОМ VF..............................................................................................................14 2.1.4 Сбои, связанные с ОСВЕЩЕНИЕМ КАБИНЫ............................................................................................14 2.1.5 Сбои, связанные с ТОРМОЗОМ ....................................................................................................................14
2.2 НЕПРАВИЛЬНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ ЛИФТА: КАБИНА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ..........................16 2.2.1 Сбои, сявзанные со CВЯЗЬЮ ........................................................................................................................16 2.2.2 Сбои, связанные с ШАХТНЫМИ СИГНАЛАМИ .......................................................................................16 2.2.3 Сбои, связанные с УДАЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ ....................................................21 2.2.4 Сбои, сявзанные с VF ПРИВОДОМ..............................................................................................................21 2.2.5 Сбои, сявзанные с ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ .............................................................27 2.2.6 Сбои, связанные КОНТАКТОРАМИ И РАЗВОДКОЙ ...............................................................................30 2.2.7 Сбои, сявзанные с РЕЖИМОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (EPO)..........................................................31 2.2.8 Сбои, связанные с ТОРМОЗОМ ....................................................................................................................31 2.2.9 Сбои, связанные с ИНКОДЕРОМ СКОРОСТИ ...........................................................................................32 2.2.10 Только для информации .................................................................................................................................33
2.3 СБОИ НА ЛИФТЕ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА ИЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ..............................................................................34 2.3.1 Сбои, связанные с ОБУЧАЮЩИМ ПРОБЕГОМ ........................................................................................34 2.3.2 Сбои, связанные с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ .................................................................35 2.3.3 Сбои, связанные с ПРОБЕГОМ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ..................................................................35 2.3.4 Сбои, связанные с УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРА......................................................................................36 2.3.5 Установка параметра: общая обработка параметра .....................................................................................38
4.3.1 Интерфейс к контроллеру с платой LCB II ..................................................................................................43 4.3.2 Интерфейс к электродвигателю.....................................................................................................................43
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 3/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
4.5 ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА .............................................................................................................................................46
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 12/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои ДВЕРЕЙ КАБИНЫ И ШАХТЫ (продолжение)
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> DCS:DW err DCSS Во время нормального режима DW-сигнал был активным, хотя дверь была открыта
Возможная причина Что делать • DW сигнал активировался во время нормального
пробега � Проверить сигнал DW
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> DOL:alw. on DCSS
Выявлен предел открывания дверей.Возможная причина Что делать
• (R)DOL был активным, когда дверь была полностью закрыта. Это событие также регистрируется, когда предохранители системы двери перегорели.
� Проверить соответствующую установку:
DOL (000) RDOL (544)
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> Hwy-Доступ DCSS
Лифт выведен из эксплуатации.Возможная причина Что делать
• Шахтная дверь была открыта больше 2 секунд. � Это событие хранится в EEPROM, таким образом, ЕДИНСТВЕННЫЙ путь снова ввести лифт в эксплуатацию – это использовать INS.
Только для дверного привода FCO 9550. дверь застопорилась, т.к. время открытия и закрытия истеклоВозможная причина Что делать
• Если дверь открыта не полностью или полностью закрыта в течение 4 минут после начала движения двери, дверные реле отключаются, чтобы защитить двигатель двери.
разводку Под-код для дальнейшей информации: Нажать <Down> или <Shift-3> Параметр "BrakeSwType" = 1: E = 1 Вариант 1: BSW ожидая ON обнаруживает OFF (важная проверка; смотри примечание) E = 2 Вариант 2: BSW ожидая OFF обнаруживает ON при пуске движения (важная проверка; смотри примечание) Вариант 3: BSW ожидая OFF обнаруживает ON во время пробега Параметр "BrakeSwType" = 2: E = 1 Вариант 1: BSW ожидая ON обнаруживает OFF до того, как SW активировалась (важная проверка; смотри примечание)
E = 2 Вариант 2: BSW ожидая OFF обнаруживает ON после SW активируется E = 3 Вариант 2 & 3: BSW ожидая ON обнаруживает OFF после активации BY Параметр "BrakeSwType" = 3: (не используется для этой версии SW BAB) E = 11 Вариант 1: BS1 ожидая ON обнаруживает OFF (важная проверка; смотри примечание) E = 12 Вариант 1: BS2 ожидая ON обнаруживает OFF (важная проверка; смотри примечание) E = 13 Вариант 1: оба BS1 и BS2 ожидают ON обнаруживают OFF (важная проверка; смотри примечание) E = 21 Вариант 2 & 3: BS1 ожидая OFF обнаруживают ON E = 22 Вариант 2 & 3: BS2 ожидая OFF обнаруживают ON E = 23 Вариант 2 & 3: оба BS1 иBS2, ожидая OFF, обнаруживают ON Примечание: "важная проверка" ведет к незамедлительной блокировке привода, после первого случая.
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 16/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
• Неправильное срабатывание лифта: кабина перемещается при наличии неисправности (сбоя)
Сбои, связанные со СВЯЗЬЮ
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> M C: Command Lst Логически непоследовательная команда движения, полученная от LCB_II
Возможная причина Что делать • для дискретно закодированного интерфейса:
возможно неправильная разводка V1-V4, DS1-DS3 или HL2. Примечание: использовать два SVT для того, чтобы сравнить эти группы сигналов на MCB в сравнении с. LCB_II.
� проверить разводку /соединения; проверить HL2 (например, подсоединение к HL1)
под-коды для дальнейшей информации: Нажать <Down> или <Shift-3>E = 1 Команда на движение потеряна во время нормального движения (FR,SD) E = 2 Команда на движение потеряна во время уменьшенного хода (RR,SD) E = 3 Команда на движение потеряна во время пробега при аварийном сползании (ER) E = 4 Команда на движение потеряна во время пробега по выравниванию (RL,ST) E = 5 Команда на движение потеряна во время пробега в режиме ревизии (IN,WT) E = 6 Запрос на пробег с целью эвакуации или аварийный пробег, но кабина находится в зоне дверей E = 7 Стоп-Ожидание-проверка: Ожидаемая (ST) остановка E = 8 Стоп-Ожидание-проверка: Ожидаемая (WT) остановка E = 9 Команда на движение потеряна во время пробега по эвакуации (RS)
Сбои, связанные с СИГНАЛАМИ В ШАХТЕ
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> LS-Fault “мигающее сообщение” Неправильная информация, идущая от сигнала 1LS или 2LS
Возможная причина Что делать • В зоне двери, где требуется 1LS или 2LS,
соответствующий сигнал не обнаружен. • 1LS или 2LS обнаружен в зоне двери, где
соответствующий сигнал не допускается.
� Проверить разводку � Проверить датчики
Примечание: В случае короткого этажа вверху или внизу две зоны двери присутствуют в 1LS/2LS - зоне!
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> /DZ in NST MCSS DZ-сигнал потерян или вовсе не обнаружен после остановки
Возможная причина Что делать • Сигналы входов 1LV, 2LV пропущены � Проверить сигналы входов
The normal terminal slowdown limit switches for top (2LS) and bottom (1LS) floor are on.Возможная причина Что делать
• Концевые выключатели 1LS и 2LS активны в тоже самое время.
� Проверить подачу питания к системе позиционирования.
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> RLV-Count “мигающее сообщение”Кабина не достигла UIS/DIS-зоны после того, как максимальное количество этапов по выравниванию,
которые определены параметром RLVCNT. Возможная причина Что делать
• Максимальное количество этапов по выравниванию не достигнуто
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 18/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с СИГНАЛАМИ В ШАХТЕ (продолжение)
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> DDP in SR MCSS Продолжительность медленного пробега слишком длинная. Время задержки защиты двигателя
превышеноВозможная причина Что делать
• Сигналы стоп не были обнаружены во время (DZ) Быстрого пробега
� Проверить сигналы в шахте
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> DDP in RS MCSS
Продолжительность Пробега по эвакуации слишком длинная. Время задержки защиты двигателя превышено
Возможная причина Что делать • Сигналы стоп (DZ) не были обнаружены во время
Быстрого пробега � Проверить сигналы в шахте
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> SpeedCheck “мигающее сообщение”Сигнал SC от OVF20 всегда был высокий во время нормального пробега. ADO и RLV заблокированы
до тех пор, пока контроллер выключен.Возможная причина Что делать
• Сигнал SC не надежен. � Проверить сигнал проверки скорости
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: 1LS + 2LS
1LS and 2LS are active at the same timeВозможная причина Что делать
• ошибочная разводка � проверить электроразводку • дефектный датчик(и) � проверить датчик(и) и заменить, если необходимо • подача питания датчиков LS отсутствует � проверить подачу питания • дефектный MCB � заменить MCB
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: Stop в LS
Концевой выключатель 1LS / 2LS в отношении направления движения плохо подобран.Возможная причина Что делать
• Концевой выключатель 1LS / 2LS в отношении направления движения плохо подобран.
� проверить LS разводку
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: No 2nd LV
Один из сигналов LV был активирован, но второй не был активирован в следующие 1.2 секунды. Проблемы могут касаться обоих сигналов LV.
Возможная причина Что делать • дефектный датчик(и) � проверить датчик(и) • неправильная электроразводка � проверить электроразводку • неправильное выравнивание магнита LV � проверить положение и выравнивание LV магнита
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 19/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с СИГНАЛАМИ В ШАХТЕ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: LV Последовательность Ошибочная LV последовательность была обнаружена, т.e. 2LV возникло до 1LV при движении UP или
1LV возникло до 2LV в направлении DOWN.Возможная причина Что делать
• неправильная разводка � проверить электроразводку • LV сигналы шумные � проверить сигналы выхода LV • PRS не отвечает требованиям. � использовать правильный PRS.
Примечание: PRS2 рекомендованная система.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: LV Missed Время сползания дольше, чем (0.64 * DDP время) сек. без. каких-либо правильных обнаруженных LV
сигналов.Возможная причина Что делать
• отсутствие магнита LV или дефектные датчики � проверить магниты и датчики • TDEC время было отрегулировано неправильно � Отрегулировать параметры времени остановки (TDEC время) в
соответствии с процедурой установки • вторичный эффект аварийной остановки, простоев,
• только один сигнал LV был обнаружен на лифтах с двумя точно определенными 1LV и 2LV
� если применимо (например, LCB_II): проверить реле LV1, LV2 и время LVCT путем медленного пробега в режиме INS RUN. Проверить, чтобы скорость сползания не была слишком медленной.
• дефектный MCB � изменить MCB
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: LV lost Обнаруженные LV сигналы, но снова потерянные во время фазы сползания или Halt.
Возможная причина Что делать • Вторичный эффект аварийной остановки, остановки,
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 20/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с СИГНАЛАМИ В ШАХТЕ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS:LV Count Err Достигая 1LS или 2LS: Фактический счет этажей не соответствует ожидаемому счету этажей (LV).
Возможная причина Что делать • ошибочный подсчет дверных зон в, например,
режиме INS или ручном перемещении кабины во время отключения питания.
� игнорировать
• параметр ВЕРХНИЙ ЭТАЖ или НИЖНИЙ ЭТАЖ неправильный
� проверить эти параметры
• другие возможные причины, смотри событие 60: "MLS: LV Missed"
� смотри описание здесь
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: LV Trig Err
LV сигнал вибрирует более 20 мс (т.e. сигнал(ы) не стабильные).Примечание: отклонение от точной остановки возможно (плохое измерение скорости сползани).
Возможная причина Что делать • LV сигналы шумные � проверить разводку (HL2), и (24V-) подачу питания. • неправильное расстояние или выравнивание LV
датчиков и магнитов � проверить расстояние и выравнивание
• дефектные датчики LV; плохие контакты и т.д. � проверить датчики, контакты и т.д. • PRS не отвечает требованиям � использовать правильный PRS
Примечание: рекомендованная система PRS2 Под-код для дальнейшей информации: Нажать <Down> или <Shift-3>
E = 0 LV кромка (падая или поднимаясь) не сопровождается by a debounced signal state (т.e. spikes on LV signals)
E = 1 Debounced LV=OFF состояние без предварительного падения кромки LV E = 2 Debounced LV=ON состояние без предварительного поднятия кромки LV
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: LV сбои
Слишком много LV сбоев. Указывается только, когда привод заблокирован по этой причине.Возможная причина Что делать
• только общие сообщения ошибок LV . � Смотри регистрацию ошибок события, которое вызвало блокировку.
Проверить запрограммированные адреса RSLВозможная причина Что делать
• Некоторые RSL (I/Os) входы/выходы должны быть запрограммированы на правильный адрес и не допускается их установка на 00-0 или 01-0. В настоящее время проверен только один I/O: 691 – TCI
� Установить вход/выход (I/O) 691 на правильный адрес соответствующая установка: TCI(691)
Сбои, связанные с VF ПРИВОДОМ
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> LSVF-W:/DR MCSS LSVF-W передало об ошибке (Привод Не Готов)
Возможная причина Что делать • Привод не готов on MCBIIIx is missing � Проверить регистрацию ошибки на MCBIIIx • неправильная установка � Проверить соответствующую установку: DRIVE C-TYPE
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> OpMode NAV OCSS OCSS не доступен из-за сбоя привода. Этот режим также активен после INS до пуска COR
Возможная причина Что делать • Операционный режим не доступен из-за сбоя в
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> LSVF-W:/SC MCSS Во время замедления скорость кабины была слишком большой, чтобы выполнить ADO или Выравнивание. Следовательно ADO и RLV больше не разрешены
Возможная причина Что делать • Слишком большая скорость � Проверить конфигурацию установки:
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 22/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с VF ПРИВОДОМ (продолжение)
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> LSVF-W:P-ON MCSS Это минимальное время, по которому привод будет уменьшать расход энергии. Установка не будет включена снова до тех пор, пока это время не истечет
Возможная причина Что делать • Привод был подсоединен к электропитанию � Ждать до тех пор пока время не истечет (параметр P-ON-
LSVF-W был отключен, чтобы сэкономить энергию. Установка привода может быть снова включена после задержки по меньшей мере на 8 секунд.
Возможная причина Что делать • Привод отключился, чтобы сэкономить
электроэнергию � Ждать до тех пор, пока время не истечет � Проверить установку параметра: P-OFF-D ; P-ON-D
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: WARMSTART
Сброс и перезагрузка программы без переустановки питанияВозможная причина Что делать
• дефектный EPROM � пуск самотестирования , если отрицательный, затем замените EPROM • MCB проблема аппаратного обеспечения � заменить MCB • плохое внутреннее электропитание � заменить установку Под-коды для дальнейшей информации: Нажать <Down> или <Shift-3> E = 1 Class B trap: несанкционированный внешний доступ к магистрали E = 2 Class B trap: несанкционированный доступ к программе E = 3 Class B trap: Несанкционированный доступ к компоненту операции word E = 4 Class B trap: Сбой защиты E = 5 Class B trap: Неопределенный код операции E = 6 Class A trap: Потеря значимости запоминающим устройством E = 7 Class A trap: Запоминающее устройство переполнено E = 9 Переустановка вызвана аппаратным обеспечением сторожевой схемы
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 23/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбой, вызванный VF ПРИВОДОМ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: Остановка Остановка инвертера после того, как произошла ошибка
Возможная причина Что делать
• Ошибка, вызвавшая остановку, может быть показана с использованием <SHIFT> <DOWN>
� Сообщение обеспечивает быстрый анализ причины остановки. Для получения более подробной информации, смотрите соответствующее событие.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: DDP
Привод вошел в режим DDPВозможная причина Что делать
• Время, между двумя положительными краями LV-магнитов, было дольше, чем DDP время, отрегулированной при помощи SVT
� Проверить движение кабины и LV сигналы � Ошибка DDP часто вызывается другими событиями.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: ParaConflkt
Параметр “ConNmot” непоследователен с другими параметрами.Возможная причина Что делать
• Максимум INS SPE находится на синхронной скорости двигателя,
• максимум NOM SPE является >= 110 % синхронной скорости двигателя.
� Проверить параметры CON SPE, ConNmot, Motor Type, MotFnom, MotNom, INS SPE, NOM SPE.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: <15V Supply
Питание 15V отсутствует на MCBВозможная причина Что делать
• внешнее короткое замыкание на источнике питания в 15VDC
� проверить электропитание и разводку
• дефектный MCB � заменить MCB • дефектная плата с источником питания 15VDC � заменить соответствующую плату или целый привод
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: Int FormErr
Произошла внутренняя ошибка MCB (value format error)Возможная причина Что делать
вторичный эффект, если код питания неправильный смотреть другие зарегистрированные ошибки
Под-код для получения дополнительной информации: Нажать <Down> или<Shift-3> E = 24 Неправильный или неизвестный код питания инвертера E = 25 Ошибка тестирования установки: неправильный или неизвестный режим тестирования E = 26 Код питания инвертера без возможности хранения параметра E2P (обычно охвачен e = 24). Примечание: "Внутренние" ошибки могут быть решены только ENG.
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 24/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбой, вызванный VF ПРИВОДОМ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: ADC Offset Measured zero offset for one A/D converter is too large.
Возможная причина Что делать дефектная установка заменить установку (если сбой происходит постоянно) Под-код для дополнительной информации: Press <Down> or <Shift-3> O = 4 A/D channel: Idc (DC-link current) канал: измеренный сдвиг (offset) слишком большой O = 5 A/D channel: Ibr (ток тормозной катушки) канал: измеренный сдвиг (offset) слишком большой Примечание: O = 0, 1, 2 зарезервированы для тока Iu,Iv,Iw фазы электродвигателя
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: ADC calibr
Неправильные значения калибровки (trimming) хранятся в плате EEPROM.Примечание: в этом случае измерение Udcl & Температуры использует фиксированные значения
ROM.Возможная причина Что делать
дефективные или не калиброванные платы (power boards) заменить установку Под-код для дополнительной информации: Press <Down> or <Shift-3> E = 0 manufacturing test not passed or any E2P problem (no or defect E2P) E = 1 parameters which were determined during the manufacturing test are not in range E = 2 K_temp не в диапазоне, использовать предельные значения k_temp E = 3 K_udcl не в диапазоне, использовать предельное значение для k_udcl
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: PowerCode ?
Неправильный код мощности хранится в power board (DCB_II или PBX).Примечание: код мощности установлен на заводе и хранится в EEPROM
Возможная причина Что делать • неправильная разводка к power boards (50-полючной
плоский кабель) � поверить разводку
• дефектные части (например, EEPROM) на плате (power board) � заменить платы (power board) (DCB_II or PBX)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: >Volt DC
Слишком высокое напряжение DC linkВозможная причина Что делать
• несоответствующий или дефективный резистор тормоза (DBR) � Проверить и/или измерить DBR; изменить, если необходимо.
Возможная причина Что делать • дефективные платы (power boards) / инвертер � проверить платы (power boards) /инвертер
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: Temp meas.
Измерение температуры в модуле IGBT не работает правильно.Возможная причина Что делать
• дефектный датчик температуры или/ цепь � проверить платы ( power boards) / инвертер Примечание: опасность не выявленного перегрева !
Под-код для дополнительной информации: Press <Down> or <Shift-3> t = 0 Модуль температуры IGBT Примечание: Следующие цифры зарезервированы для других каналов температуры.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: brake chopp
DBR несоответствие номинального/ фактического тока: непредвиденный ток, когда DBT в положении ВЫКЛ (OFF) / нет тока, когда DBT в положении ВКЛ (ON)
Возможная причина Что делать • DBR дефективный или соединен не должным
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 26/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с VF ПРИВОДОМ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: <Volt DC DC-link напряжение слишком низкое
Возможная причина Что делать • Потеря напряжения; одна фаза отсутствует � проверить подачу напряжения & разводку • напряжение слишком низкое � проверить напряжение, проверить CHF (импеданс).
если это происходит часто: проверка напряжения с ведением записей, если необходимо
Примечание: done by peak detection in DC-link current measurement.Возможная причина Что делать
• ток двигателя слишком высокий (во взаимодействии с "DRV: Перегрузка") � смотреть описание "DRV: Перегрузка"
• короткое замыкание в двигателе / кабеле двигателя или в защите от замыкания на землю � проверить двигатель / кабель двигателя / контакторы
• дефектная плата (power board) (DCB_II или PBX) � проверить плату ( power board) • дефектный инвертер (ошибка происходит
постоянно) � заменить инвертер
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> INV: >Heat DBR
DBR обнаружен перегрев.Примечание: Контакт температуры разомкнулся; статус / вход показывает "tdbr"
Возможная причина Что делать • дефектный контакт температуры / разводка � проверить контакт температуры / проводку/ разъем P6 на PDB_II или
DCB_II • DBR слишком горячий из-за плохой циркуляции
воздуха � обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха (проверить отверстия
вентилятора) • DBR перегружен, из-за большого количества
пробегов лифта � обеспечить, чтобы ситуации перегруза не происходили или гарантировать
лучшее вентилирование DBR
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: > Сокращение Требование сокращения частоты, в случае перегруза (высокий ток двигателя), превышает допустимый
максимумВозможная причина Что делать
• неправильный тип двигателя � проверить тип двигателя • мощность, если инвертер, слишком слабый � проверить мощность инвертера и электродвигателя • коэффициент ускорения слишком высокий � уменьшить ускорение
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 27/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с VF ПРИВОДОМ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: JerkIn OvL Сигнал перегруза HW активный во время рывка при ускорении (jerkin of acceleration)
Возможная причина Что делать • коэффициент ускорения слишком высокий � уменьшить коэффициент ускорения • мощность инвертера слишком низкая � проверить мощность инвертера и двигателя • неправильный тип электродвигателя � проверить тип двигателя
Сбои, связанные с ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: not all err Не все события были сохранены во время последнего отключения питания
Возможная причина Что делать • Зарегистрировано слишком много ошибок до того, как
питание было отключено. некоторые события и/или информация о техобслуживании может быть потеряна.
� Принять к сведению все (оставшиеся) сохраненные события ошибок и очистить зарегистрированные ошибки.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: invld. CrSp
Неправильная скорость сползания. Измеренная скорость сползания выходит за диапазон (+ 40 мм/с).Возможная причина Что делать
• LV сигналы шумные � проверить разводку (например,. HL2) • неправильная частотная коррекция � проверить тип двигателя; выполнить новую калибровку.
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: <Creep Time
Время сползания меньше, чем 0.5 секунд. Если время сползания будет слишком коротким (10-30мс) возможно будет также сообщение “MLS: LV Trig Err” об ошибке.
Возможная причина Что делать � проверить тип двигателя.
Примечание: Необходима новая калибровка после замены! • очень короткое время сползания
� новая регулировка времени TDEC в соответствии с процедурой установки (калибровка)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: Rollb Start
Rollback at start (only for encoder with two traces).Возможная причина Что делать
• Пуск-Стоп-параметры установлены неправильно � проверить параметры, связанные с пуском: увеличить LFT BK DLY и PRET FREQ , или Vacc.
• для грузовзвешивающего устройства с 2-выключателями: плохое функционирование выключателей или неправильная наладка параметров
� проверить наладку и работу выключателей (LW1, LW2); проверить параметры грузовзвешивающего устройства.
Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> S всегда 0 для версии SW
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 28/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ (продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: Rollb Stop Rollback at stop (only for encoder with two traces).
Возможная причина Что делать • Пуск-Стоп-параметры установлены неправильно � проверить параметры, связанные с остановкой (M-2-4-goon)
Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> S всегда 0 для версии SW
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: Overld>Time
HW сигнал перегруза активен дольше, чем заранее определенное время (0.5 сек.)Возможная причина Что делать
• V/F параметры установлены неправильно � проверить регулировку параметров V/F (Vstart, Vacc, зависят от типа двигателя (Motortype); смотрите также процедуру установки параметров
• коэффициент ускорения слишком высокий � уменьшить коэффициент ускорения • питание инвертера слишком низкое � проверить питание инвертера и двигателя • инерция махового колеса слишком большая � уменьшить инерцию махового колеса • КПД редуктора слишком низкое � проверить редуктор
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: Overload
HW сигнал перегруза от измеренного тока DC-link - активен.Примечание: Привод уменьшит профиль и позволит безопасное выполнение пробега.
Possible reason Что делать • коэффициент ускорения слишком высокий � уменьшить коэффициент ускорения • мощность (питание) слишком низкая � проверить мощность инвертера и электродвигателя • инерция маховика слишком большая � соератить инерцию маховика • КПД редуктора слишком низкий � проверить блок редуктора
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> DRV: Volt Boost
Когда фаза «сползания» слишком широкая, напряжение вольтодобавки активировано с тем, чтобы предотвратить остановку.
Возможная причина Что делать • неправильное TDEC время; неправильные V/f
параметры � Наладка TDEC времени в соответствии с процедурой установки
параметров с увеличенным Vend (повторить калибровку)
чтобы расстояние замедления для корректирующего пробега было достаточным.
Примечание: Корректирующий пробег может быть вызванcan пробегом в режиме INS вне зоны двери.
• Замедление на верхней или нижней площадках вызваны 2LS или 1LS.
� проверить параметр(ы) "FDIST". Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> L = 1 1LS инициирует замедление L = 2 2LS инициирует ускорение
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: <Acc Dist Замедление было инициировано до того, как закончилось ускорение (т.e. нет фазы CONST или CONST
фаза слишком короткая)Возможная причина Что делать
� проверить параметр(ы) FDIST � проверить тип двигателя.
Примечание: После замены, необходима новая калибровка!
• Замедление было инициировано до того, как ускорение закончилось
� проверить другие имевшие место ошибки Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> t = 0 Совсем нет CONST фазы (DEC следует за ACC фазой) t > 0 CONST фаза достигнута, но она слишком короткая для правильного Idc измерения (VFOPL только)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> MLS: <Dec Dist Финальная кривая вниз была инициирована до того, как замедление было закончено (т.e. нет CREEP
фазы)Возможная причина Что делать
� проверить другие происшедшие ошибки � проверить тип двигателя (возможно тип Двигателя 5).
Примечание: После замены необходима новая калибровка! � проверить параметр(ы) FDIST � проверить расстояние этажа; снова запустить обучающий пробег
• Финальная кривая вниз была инициирована до того, как замедление закончилось.
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 30/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Сбои в КОНТАКТОРАХ И ПРОВОДКЕ
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> J-Реле MCSS Плата LCBII выявила сбой на 3-линейном питании (т.e. фазы отсутствуют или перепутаны) Примечание: Это событие всегда регистрируется, когда‘EN-EVT’=1 и питание отключаются. Причина в том, что сбой на 3-линейном питании происходит ранее, чем LCBII получает питание.EN-J, J-T
Возможная причина Что делать • Сбой на 3-линейном питании � Проверить фазы питания
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: Power Fail
Линейное напряжение упало на короткое время (например, одна фаза потеряна).Возможная причина Что делать
• потеря напряжения (линии) � проверить подсоединения линии от L1 до L3 • короткое падение напряжения или изменение
напряжения � если это происходит часто: проверка напряжения в линии, с регистрацией,
если требуется
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> M C: U/D lost Сигнал ВВЕРХ (Up) или ВНИЗ (down) потерян во время пробега
Возможная причина Что делать • неправильная разводка между LCB_II и MCB (U
или D) (только VFOPL конфигурации; без инкодера) � проверить разводку и соединения
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> M C: MC+SafetyCh
Команда на движение от LCB_II не отвечает состоянию UIB, DIBВозможная причина Что делать
• неправильное соединение � проверить разводку V1 - V4 и UIB, DIB • дефектный вход MCB � изменение MCB • изменение сигнала входа было слишком быстрым в
режиме INS � игнорировать
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> M C: UD не опускается
В конце пробега (подъем края DZ) U или D сигналы все еще активныеВозможная причина Что делать
• U или D реле не опускаются � проверить разводку или реле • OP сигнал не узнается OCSS � проверить тип привода (на LCB_II), иначе проверить разводку OP
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> EPO shutd. OCSS Кабина остановилась из-за сбоя в аварийном питании (EPO). Кабина не может перемещаться во время
EPO; следующей кабине разрешено восстановитьсяВозможная причина Что делать
• кабина не может двигаться во время EPO; следующей кабине разрешено восстановиться
� проверить соответствующую установку:
NU (017) NUSD (018) NUSG (019)
Failures related to the BRAKE
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> M C: Chk I_brake Измеренный ток в катушке тормоза не соответствует ожидаемому состоянию.
Возможная причина Что делать � проверить разводку и подсоединения к тормозной катушке. • Измеренный ток в катушке тормоза не соответствует
ожидаемому состоянию. � Заменить установку, если обнаружены другие причины. Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> E = 1 Тормоз активный, но измеренный ток, не достигает порогового значения. E = 2 Тормоз не активирован, но измеренный ток не падает ниже порогового значения.
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 33/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Только для информации
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON>
Сбои, связанные с работой лифтов в группе
RNG1 msg ошибка данных при работе в кольцевой системе Duplex/Triplex ring
RNG1 time не получено сообщение по кольцевой схеме от другой кабины за определенное время
RNG1 sio Ошибка framing в кольцевой системе Duplex/Triplex
RNG1 tx сообщения по кольцевой системе не могут быть отправлены в соответствующее время
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> OPSYS
Task Timing программа вошла в замкнутый циклW_Dog Reset Цепь сторожевой схемы на плате LCBII была замкнутаIllegal Int Была выполнена несанкционированная остановка
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: PckgTst Err
Информация только для заводских испытанийВозможная причина Что делать
• Сообщение о сбое во время заводских испытаний � информация для завода
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> correct.run MCSS Выполнен корректирующий пробег (например, после INS, NAV)
Возможная причина Что делать • Корректирующий пробег выполнен � Только для информации
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 34/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
• Сбои лифтов во время монтажа или техобслуживания
Сбои, связанные с ОБУЧАЮЩИМ ПРОБЕГОМ (LEARN RUN)
LCB_II: <M> <1> <2> <1> <GO ON> Обучающий пробег “мигающее сообщение”OVF20 выполняет свой Обучающий Пробег.
Возможная причина Что делать • Установка привода выполняет свой обучающий пробег � подождать до тех тор, пока обучающий пробег не завершится. • Установка привода находится в процессе регулировки
инкодера. � подождать до тех пор, пока наладка не завершится
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> M C:FR w/o Learn
Нормальный пробег невозможен без предварительного успешного обучающего пробега.Возможная причина Что делать
• обучающий пробег не проведен � выполнить обучающий пробег
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> LRN: < Mag Len Длина магнитов слишком короткая (минимум 170 мм)
Возможная причина Что делать • неправильный этаж показан в файле регистрации ошибок � Длина магнитов слишком короткая (минимум 170 мм)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> LRN: > Mag Len
Длина магнитов слишком длинная (максимум 450 мм)Возможная причина Что делать
• неправильный этаж показан в файле регистрации ошибок � Длина магнитов слишком длинная (максимум 450 мм)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> LRN: Mag Len Var Длина используемых магнитов слишком различается
Возможная причина Что делать • неправильный этаж показан в файле регистрации ошибок � использовать магнит(ы) одной длины
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> LRN: >Floor Dist
The run time at contract speed between 2 landings is more than 52 secВозможная причина Что делать
• Расстояние этажа слишком большое. � Проверить расстояние этажа, смонтировать промежуточные площадки, если необходимо.
• Позитивные края LV не были считаны правильно. � смотри ошибку 'MLS: LV trig err'
Неправильная установка параметров, Была запрограммирована неправильная конфигурация Следующие ситуации не принимаются программой:4-кабины – в группе с более, чем 11 открытыми
дверями на одну кабину Возможная причина Что делать
• 4-кабин-в группе с более, чем 11 открытыми дверями на кабину было запрограммировано
Проверить установку параметра: TOP>11 GROUP=4
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: E2P failure
EEPROM записывающий или считывание проблемВозможная причина Что делать
• нет EEPROM на MCB � установить EEPROM правильно • дефектный EEPROM � заменить EEPROM после проверки методом самотестирования (M-2-3) • дефектная плата MCB � заменить MCB Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> E = 1 timeout: запись во время записи (другого задания) E = 2 EEPROM записывает сбой (дефектное или отсутствующее устройство) E = 3 неправильный EEPROM адрес ("general protection fault") E = 4 "I2C bus" или сбой устройства (например, дефектное устройство EEPROM) Примечание: подкоды 1 и 3 это проблемы программы и могут быть решены только при помощи ENG
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: ParaChanged
Параметр(ы) были (вручную) измерены после включения питания Возможная причина Что делать
• Параметр(ы) были (вручную) изменены после включения питания
� только для информации
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: ParaDefault
Все параметры были (вручную) установлены на значения по умолчанию.Возможная причина Что делать
• Лифт не может перемещаться правильно со значениями по умолчанию
� Если установка резервного параметра хранится в SVT (M-3-7) , то эта установка параметров может быть загружена вновь (M-3-8). Иначе привод нужно полностью переналаживать.
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 37/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером Сбои, связанные с УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ (Продолжение)
MCB_III: <M> <2> <2> <2> <GO ON> SYS: E2P InvPara Один или несколько параметров, хранящихся в EEPROM находятся за пределами своих минимальных
и максимальных значений.Возможная причина Что делать
• если ошибка происходит после изменения программы или после наладки:
� Запишите все параметры, выполните установку по умолчанию (DEFAULT setting) и снова отрегулируйте привод.
• Самотестирование EEPROM не удалось (M-2-3) � Заменить EEPROM Под-код для дальнейшей информации: Press <Down> or <Shift-3> p номер (1-ого) параметра, выходящего за диапазон
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 38/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Установка параметра: общая обработка ошибки Во время установки параметра < M > < 3 > ... возможны следующие сообщения об ошибках:
D за пределами фиксированного диапазона по умолчанию
S за пределами изменяемого диапазона (вызвано” Speed ” - зависимость; для инкодера скорости)
C за пределами изменяемого диапазона (вызвано ” Control ” – зависимость (relations); для алгоритмов управления)
R за пределами изменяемого диапазона (вызвано ” Run Car ” – зависимость (relations); для операций по сигнализации )
L за пределами изменяемого диапазона (вызвано Load-compensation relations; для алгоритмов калибровки)
Новое значение ниже минимального значения
Минимально допустимое значение для выбранного параметра
D за пред
S за пределами изменяемого диапазон
C за пределами изменяемого диапазона (
R за пределами изменяемого диапазона (в
L за пределами изменяемого диапазона (вызв
Новое значение выше максимального значения
а
Возможные причины для обеих ошибок «Ниже минимума» ("Below Min") и
R попытка установить "TOP FLOOR" <= "BOTTOM FLOOR" иR попытка установить "INS SPE" < "CRE SPE" или наоборот. R попытка установить "INS SPE" > синхронная скорость R попытка установить параметр скорости выше 110% расчетнойR попытка установить параметр r.p.m. выше 110% расчетной си
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 46/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
• Описание параметра
Контрактный параметр: <M> <3> <1> Параметр Описание
Con Spe[0.01m/s] Определить контрактную скорость единицы оборудования Пример: для контрактной скорости = 1,60м/с ⇒ установить Con Spe = 160
Con Nmot [rpm] Требуемое r.p.m. электродвигателя, для достижения контрактной скорости.
π[0,01]diametersheave
60ropingratiogear[0,01m/s]SpeCon[rpm]NmotCon
∗
∗∗∗=
Mot Fnom [0.1Hz] Номинальная частота двигателя, указанная на заводской табличке двигателя, например, 500 или 600 = 50 или 60Hz
Mot Nnom [rpm] Номинальная (асинхронная) скорость электродвигателей (смотри заводскую табличку на электродвигателе) Примечание: Если асинхронная скорость не доступна, то возможно ввести rpm асинхронного двигателя
ENCODER PULSES Количество импульсов инкодера на одну полосу (trace) Используемый тип инкодера: Стандарт: дифференциальный инкодер с 1024 ppr и 2 полосами Примечание: значение равное 0 допускает пробеги без инкодера (только режим INS или ERO).
ENCODER TRACES 1: инкодер с 1 полосой 2: инкодер с 2 полосами
2LV avail Используются один или два LV датчика используются: 0: используется только 1LV 1: Используются 1LV и 2LV (например, для RLEV)
DDP [s] DDP значение тайм аут (установить на значение по умолчанию в 20сек.) Должен быть увеличен в соответствии с контрактной скоростью и расстоянием этажа, если требуется.
CONTR TYPE 0: две скорости AC, MS300, MCS310 1: MCS220 (M) – контроллер без кодифицированного интерфейса 2: MCS220 (M) – контроллер с кодифицированным интерфейсом, без обучающего пробега, 4: MCS220 (M) – контроллер с кодифицированным интерфейсом, с обучающим пробегом Примечание: для данной версии SW только 4 возможно
TOP FLOOR Положение верхнего этажа. Должен соответствовать OCSS параметру системы "TOP". Пример: для единицы оборудования на 8 этажей ⇒ установить TOP FLOOR = 7
BOTTOM FLOOR положение нижнего этажа. Должно соответствовать OCSS параметру системы "BOTTOM". Примечание: для данной версии SW возможен только 0.
FLOORS IN 1LS Количество этажей в 1LS (по умолчанию = 1) Исключение: для 2 этажей в пределах 1LS зоны (например, небольшая высота подъема) ⇒ установить FLOORS IN 1LS = 2
BrakeSWtype используемый тип выключателя тормоза: 0: нет� нет проверки выключателя тормоза 1: 2xNC parallel � нормально закрытые контакты; подсоединены параллельно 2: 2xM&B с.SW � включать и выключать ток при помощи дополнительного контакта SW или BR.
Motor Dir [0/1] Изменить направление электродвигателя, используя значение параметра 0 или 1 Тумблер должен быть переключен, когда кабина запускается в другом, чем предполагается направлении.
Encoder Dir [0/1] Установить значение параметра 0 или 1, если сигналы инкодера противоположные и происходит остановка. Тумблер должен быть переключен, если "DRV: Инкодер dir" подается сообщение. Примечание: параметр видим только для "ENCODER TRACES" = 2.
PowerSave D[min] Задержка режима Экономия мощности (Power-save). Когда привод находится в режиме ГОТОВ (READY) и время, отрегулированное в [мин.] истекло, DC-link будет отключено от главного источника. Правильные значения 15..254. Значение в 0 или 255 блокирует режим Экономия мощности (Power-save – Mode).
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 47/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Параметры профиля: <M> <3> <2> Эти параметры устанавливаются автоматически на общие значения, когда параметр "Con Spe" был изменен.
Параметр Описание INS SPE [0.01m/s] Скорость в режиме инспекции.
Пример: для пробега в режиме инспекции с 0,5м/с ⇒ установить INS SPE = 50 NOM SPE [0.01m/s] Номинальная скорость во время пробега при постоянной скорости (обычно установлено на "Con Spe").
Может использоваться для того, чтобы сократить номинальную скорость для целей испытания. Пример: пробег при 1,6м/с –единица при половинной скорости ⇒ установить NOM SPE = 80
SHR SPE [0.01m/s] --не используется для этой SW версии --- REL SPE [0.01m/s] скорость выравнивания. Скорость выравнивания должна быть 2...3 [0.01m/s]. CRE SPE [0.01m/s] Скорость сползания. Скорость сползания должна быть 6...8 [0.01m/s]. Не превышать рекомендованное
максим. значение в 10. ACC [0.01m/s 2] Коэффициент ускорения. Должен быть сокращен независимо от номинальной скорости или замедления. Не
превышать рекомендованное значение в 80. Пример: для коэффициента ускорения в 0,5m/s2
⇒ установить ACC = 50 [0.01m/s²] DEC [0.01m/s 2] Коэффициент замедления. Может быть уменьшен независимо от номинальной скорости или ускорения. Не
превышать рекомендованное значение в 80. Пример: для коэффициента замедления в 0,5m/s2
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 48/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Параметр отводки: <M> <3> <3> Параметр Описание
IPU DLY [mm] --- не используется для этой версии SW ---
IPD DLY [mm] --- не используется для этой версии SW ---
LV DLY UP [mm] Расстояние между сигналом поднимающейся кромки LV и началом profile ramp down до фазы остановки (в направлении UP (ВВЕРХ). Если используются LV1 и LV2, используется внутренняя зона LV (оба сигнала логически AND'ed). Это значение действительно для всех LV зон единицы оборудования. Если используется характеристика RLEV, то LV DLY UP и LV DLY DOWN должны быть одинаковыми.
LV DLY DOWN [mm] Расстояние между поднимающейся кромкой сигнала LV и началом profile ramp down до фазы остановки (в направлении DOWN (ВНИЗ). Если используются LV1 иLV2, используется внутренняя зона LV (оба сигнала логически AND'ed). Это значение действительно для всех зон LV лифта. Если используется характеристика RLEV, то LV DLY UP иLV DLY DOWN должны быть идентичными.
1LS DLY [mm] Задержка выключателя шахты 1LS. Если замедление инициировано 1LS a ”>” показывается на экране. Первый нормальный пробег после пробега в режиме ревизии - это корректирующий пробег и замедление инициируется 1LS. Отрегулировать 1LS DLY таким образом, чтобы время сползания при корректирующем пробеге составляло, примерно, 0.5 - 1 секунд. Коэффициент замедления корректирующего пробега всегда максимален и независим от значения DEC. Тем не менее, 1LS DLY не должен быть изменен после изменения коэффициента замедления для пробега в нормальном режиме.
2LS DLY [mm] Задержка шахтного выключателя 2LS. Если замедление инициировано 2LS a ”>” выводится на экран. Первый пробег в нормальном режиме, после пробега в режиме ревизии в 1LS, это корректирующий пробег и замедление инициируется 2LS. Отрегулировать 2LS DLY, так чтобы время сползания при корректирующем пробеге составляло 0.5 -1 секунд. Коэффициент замедления корректирующего пробега всегда является максимальным и независимым от значения DEC. Тем не менее, 2LS DLY не должно изменяться, после изменения коэффициента замедления для пробега в нормальном режиме.
SLU DLY [mm] --- не используется для этой версии SW ---
SLD DLY [mm] --- не используется для этой версии SW ---
T_creep[10ms] Время сползания для пробегов в нормальном режиме (не инициируется 1LS / 2LS). Фактическое время сползания переходит на экран SVT для более легкой наладки. Min.- и Max.- значения зарегистрированы в файле SVT Меню DATALOG (M-2-5). Чтобы избежать сбоя MLS : < Dec Dist, минимальные значения времени сползания должны быть от 20 до 30 [*10ms].
Черт. : GAA21343C_ADT Дата : 2004-09-24 Стр. : 49/50
FSM Современная диагностика, поиск и устранение неисправностей
Применение с инкодером
Пуск / Стоп параметры: <M> <3> <4>
Параметр Описание LFT BK DLY [10ms] Задержка подъема тормоза
PROF DLY [10ms] выдержка времени от активации BY (реле тормоза) до запуска профиля скорости. Когда параметр
"BrakeSW type" составляет <> 0 задержка времени начинается от BSW обратной связи (тормоз поднят). Отрегулировать так, чтобы профиль скорости запускался после того, как тормоз полностью поднялся. Для тестирования поведения рывка при пуске этот параметр может быть временно установлен на высокое значение.
PRET FREQ [0.1Hz] Определяет частоту во время периода выдержки времени профиля (premagnetization). Если (2-выключателя) используется грузовзвешивающее устройство, то этот параметр действителен для motoric загрузки.
NEG PRET [0.1Hz] Определяет частоту во время периода выдержки времени профиля (premagnetization) для generatoric нагрузки. Этот параметр должен использоваться только для (2-выключателя) грузовзвешивающего устройства.
PRET SLOPE Определяет уклон профиля скорости после предварительной намагниченности до тех пор, пока не будут измерены сигналы инкодера скорости.
RMP DWN T2 [10ms] Период кривой вниз во время HALT. В это время профиль скорости сокращен постоянным уклоном от скорости сползания до нуля.
DRP BK DLY [10ms] Задержка опускания тормоза. Запускается в то же самое время, когда запускается время кривой вниз. Наладить так, чтобы тормоз стал эффективным, после того как привод остановился электрическим путем.
EL HLT PER [10ms] Период электрической остановки. После периода кривой вниз, привод все еще получает питание от инвертера. Отрегулировать так, чтобы тормоз стал эффективным в течение этого периода.
DEMAG PER [10ms] Период демагнитизации. Инвертер был (PWM) выключен и ток двигателя приближается к нулю до того, как реле SW опустилось.
ACC PRECTR Параметр для компенсации инерции вращающего момента при контроле скорости.
SLIP LOAD Скольжение (Slip), которое активирует LNS - выход и различных элементов управления скоростью. SLIP LOAD = 0 → LNS и N CTR:Td заблокированы. Смотри стандартную процедуру установки параметров ####
Технические (ENG) параметры: <M> <3> <5> Параметры двигателя: <M> <3> <5> <1> Следующие параметры установлены автоматически параметром "Motor Type" и не могут быть изменены для предварительно определенных типов электродвигателей:
Параметр Описание Mot Fnom [0.1Hz] Номинальная частота двигателя, определенная заводской табличкой электродвигателя
Примечание: параметр появляется также в Контрактном меню. Mot Vnom [V] Номинальное междуфазное напряжение, указанное на заводской табличке электродвигателя Mot Nnom [rpm] Номинальная синхронизация rpm, указанная на заводской табличке электродвигателя
Примечание: Параметр появляется также в Контрактном меню.
Управляющие параметры: <M> <3> <5> <2> Обычно замкнутая система управления работает хорошо со значениями этих параметров по умолчанию. Будьте осторожны, в момент изменения этих параметров!
Параметр Описание N CTR: kp [%] Коэффициент передачи пропорционального управления скоростью.
Опытное значение составляет (10 x проскальзывания двигателя) N CTR: Ti [10ms] Интегральный фактор системы корректировки скорости.
Опытное значение составляет 10 (= 100ms) N CTR: Td Дифференциальный фактор включается только, когда скорость превышает 70% от CON SPE
Td подходит для того, чтобы избежать перерегулирований при номинальной скорости с двигателями, имеющими большое проскальзывание или высокую инерцию. Td отключается, если Td = 0 или SLIP LOAD < 20.
SLIP LIMT [%fn] Лимит проскальзывания Определяет максимальное проскальзывание для того, чтобы ограничить ток электродвигателя. Коэффициент ускорения может быть сокращен.
Red I1 Limit [%] Сократить ток электродвигателя до предельной величины ([%] of In)
V/f параметры: <M> <3> <5> <3> Обычно замкнутая система управления работает хорошо со значениями этих параметров по умолчанию. Будьте осторожны, в момент изменения этих параметров!
Параметр Описание Vstart [0.1%Un] Нижнее значение напряжения характеристик V/f (при частоте = 0)
во время фазы пуска и остановки Vacc [0.1%Un] Определяет напряжение при номинальной частоте (fn).
Верхнее значение характеристики V/f Vslip [0.1%Un] Определяет сдвиг напряжения в соответствии с измеренным или расчетным проскальзыванием.