Top Banner

of 38

ITS Undergraduate 12709 Presentation

Jul 07, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    1/38

    ANANALISIS EFISIENSI SISTEM PEMBAKARAN

    PADA BOILER DI PLTU UNIT III PT.PJB UP GRESIK

    DENGAN METODE STATI STI CAL PROCESS CONTROL(SPC)

      leh

    INTAN ALIFIYAH ILMI

    NRP. 2406 100 063

    Pembimbing

    Ir.Ya’umar, MT

    NIP.19540406 198103 1003

    JURUSAN TEKNIK FISIKA

    FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

    INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

    SURABAYA

    2010

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    2/38

    LATAR BELAKANG

    Perlu adanya analisis kestabilan dan kemampuan proses

    serta peningkatan performansi pada sistem pembakaran di

    Boiler untuk dapat meningkatkan kualitas produk yang

    dihasilkan.

    Statistical process control   adalah suatu teknik yang

    dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap

    performansi suatu proses yang memanfaatkan metode

    statistik untuk memonitor, menganalisa, mengontrol danmempengaruhi perbaikan performansi produk dan proses

    menggunakan metode-metode statistik.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    3/38

    PERMASALAHAN

    Dari penjelasan pada latar belakang dapat dirumuskan

    permasalahan pada sistem pembakaran yang terdapat pada

    boiler di PLTU Unit III UP Gresik adalah:

    1. Bagaimana menganalisa kestabilan sistem pembakaran pada

    boiler di PLTU Unit III dengan mempergunakan statistical

    process control.

    2. Bagaimana meningkatkan performansi sistem pembakaran

    pada boiler di PLTU Unit III dengan mempergunakan Six

    Sigma.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    4/38

    TUJUAN

    Tujuan yang ingin dicapai pada pegerjaan tugas

    akhir ini adalah:

    1. Dilakukan analisa kestabilan sistem pembakaran pada boiler di

    PLTU Unit III dengan mempergunakan  statistical process 

    control , serta mencari indeks kapabilitas proses untuk 

    mengetahui apakah proses pembakaran sudah cukup mampu

    dan kompetitif (perusahaan berkelas dunia yang memiliki

    tingkat kegagalan sangat kecil menuju nol/ zero defect or iented ).

    2. Dilakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

    stabilitas dan kapabilitas proses, sehingga akan dipergunakan

    untuk melakukan peningkatan performansi sistem pembakaran

    pada boiler PLTU unit III dengan mempergunakan six sigma.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    5/38

    BATASAN MASALAH

    Untuk mempertajam dan memfokuskan permasalahandalam tugas akhir ini, beberapa batasan masalah yang diambil

    diantaranya adalah adalah sebagai berikut:

    1. Sistem yang ditinjau sebagai obyek penelitian adalah boiler

    Unit III PLTU Gresik.

    2. Metode pendekatan yang digunakan untuk untuk 

    menyelesaikan masalah adalah Six Sigma  yang merupakan

    metode quality improvement yang terstruktur yang terdiri

    dari 5 tahapan antara lain: Define, Measure, Analyze,

    Improve, dan Control.

    3. Variabel yang digunakan untuk menganalisa kestabilan

    pada sistem pembakaran di Boiler unit III adalah flow,temperature, dan pressure main steam , flow residual oil,

    flow gas, flow, temperature, dan pressure feed water, flow

    SH spray, temperature dan pressure deaerator, dan efisiensi

    boiler.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    6/38

    Boiler adalah bejana tertutup dimana panas pembakaran

    dialirkan ke air sampai terbentuk steam.

    Steam yang bertekanan tinggi digunakan untuk 

    menggerakkan turbin sehingga akan tercipta daya listrik 

    di generator

    Sistem Pembakaran

    Sistem pembakaran pada PLTU unit 3 PT.PJB UP

    Gresik terjadi di Boiler

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    7/38

    FLOW DIAGRAM PLTU GRESIK

    BOILER

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    8/38

    Diagram alir sistem

    pembakaran pada Boiler

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    9/38

    Definisi

     

    Suatu Tingkatan

    Kemampuan

    Kerja Dari Suatu

    Alat.

    adalah prestasi kerjaatau tingkat unjuk 

    kerja boiler atau ketel

    uap yang didapatkan

    dari perbandingan

    antara energi yang

    diserap oleh fluida

    kerja didalam keteldengan masukan

    energi kimia dari

    bahan bakar.

     Metode Langsung:

    energi yang didapat dari

    fluida kerja (air dan

    steam) dibandingkan

    dengan energi yang

    terkandung dalam

    bahan bakar boiler.

     Metode Tidak 

    Langsung: efisiensi

    merupakan perbedaan

    antara kehilangan dan

    energi yang masuk.

    Efisiensi Boiler

    Penghitungan

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    10/38

    Add Your Text

    Add Your Text

    RUMUS

    EFISIENSI

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    11/38

    Seven tools statistik adalah:

    Lembar pengamatan (check sheet )

    Stratifikasi (run chart )

    Histogram

    Grafik kendali (control chart )Diagram pareto

    Diagram sebab akibat (cause and

    effect diagram)

    Diagram sebar ( scatter diagram)

    Statistical process 

    control   (SPC)   digunakanuntuk menggambarkan model

    berbasis penarikan sampel

    yang diaplikasikan untuk 

    mengamati aktifitas proses

    yang saling berkaitan dengan

    menggunakam tools statistika.

    SPC

    Statistical process control Merupakan metode statistik untuk mengetahui

    apakah suatu proses berada didalam batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya

    atau tidak. Sehingga dari gambaran tersebut dapat dijadikan dasar dalam

    menganalisis performansi proses sehingga pada akhinya meningkatkan kualitas

    produk yang dihasilkan.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    12/38

    Manfaat :

      Mempresentasikan data statistic ke dalam sebuah grafik.•   Digunakan untuk membedakan antara variasi sebab umum dan variasi sebab

    khusus.

    •   Merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memutuskan kapan

    seharusnya menghentikan proses.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    13/38

    Aturan umum dalam chart:

    1. Terdapat 1 point diluar batas atas maupun batas bawah.

    2. Terdapat 9 point pada zona C ataupun diluarnya (pada bagian control limit yang

    sama).

    3. Memiliki 6 point yang memiliki pala meningkat atau menurun secara berurutan.

    4. Terdapat 14 point yang memiliki pola naik.

    5. Terdapat 2 ata3 point dalam zona A atau diluarnya (pada bagian control limit yang

    sama).

    6. Terdapat 4 atau 5 point dalam zona B atau diluarnya.

    7. Terdapat 15 point pada zona C (pada kedua bagian control limit).

    8. Terdapat 8 point diluar zona C (pada bagian kedua control limit).

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    14/38

    Index untuk mengukur Process Capabil i ty Anal yze  :

    Cp : Index yang menunjukkan kemampuan suatu sistem , semakin tinggi nilai Cp

    maka proses semakin capable.

    Cpk : Index yang menunjukkan seberapa baik suatu sistem dapat memenuhi

    spesifikasi limit. Dalam Cpk, rata-rata proses diperhitungkan sehingga proses

    tidak perlu centered terhadap target.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    15/38

    Six Sigma

    B

    E

    C

    D

    A

    CONTROL

    DEFINE

    MEASURE

    ANALYZE

    IMPROVE

    Six Sigma merupakan suatu visi peningkatan kualitassecara sistematis sehingga didapatkan bagaimana cara

    menekan dan menempatkan diri dekat dengan zero-defect.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    16/38

    Mulai

    PengambilanData

    Uji Random

    Uji Normal

    Pembuatan control

    chart

    In Control (dalam

    batas UCL dan LCL)

    Tambah Data

    Uji BoxPlot 

    Cari Penyebab

    Penentuan

    Stabilitas dan

    Kapabilitas proses

    (Cp,Cpk)

    Kesimpulan dan

    Saran

    Strategi dalam

    peningkatan

    proses

    identifikasi

    penyebab

    variabilitas

    Selesai

    M

    E

    T

    O

    D

    E

    L

    O

    G

    I

    ya

    ya

    tidak 

    tidak 

    ya

    tidak 

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    17/38

    Flowchart Peningkatan performansi pada sistem pembakaran.

    Mulai

    Pembuatan Peta

    Kendali

    (Control Chart)

    Perhitungan

    indeks kapabilitas

    proses

     (Cp dan Cpk)

    Peta

    terkendali?

    Mendeteksi

    penyebab terjadi

    keadaan yant tidak

    terkendali

    Menghilangkan

    titik yang tidak

    terkendaliRekomendasi

    Selesai

    Melakukan

    revisi chart

    ya

    tidak

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    18/38

    a.  Main Steam Flow   [Ton/H]

     b.  Main Steam Temperature   [C]

    c.  Main Steam Pressure   [kg/cm2

    ]d.  Residual Oil Flow   [Ton/H]

    e. Combustion Gas Flow   [Knm3]

    f.  Feed Water Flow   [Ton/H]

    g.  Feed Water Temperature   [C]

    h.  Feed Water Pressure   [kg/cm2]

    i. SH Spray Flow   [Ton/H] j.  Deaerator Temperatur    [C]

    k.  Deaerator Pressure   [kg/cm2]

    Perhitungan Nilai

    Efisiensi Pada Sistem

    Pembakaran Di

    PLTU Unit III

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    19/38

      Data diambil selama 3 bulan yaitu tanggal 02 Januari 2010sampai dengan 31 Maret 2010

      Variabel data tersebut di ukur setiap 2 jam dimana data dalam sehari

    ada 13 data yaitu dari jam 00.00 –  24.00

      data yang digunakan untuk tiap variabel adalah 1157 data yang akan

    dibagi kedalam 89 subgroup data yang ditentukan dari

     jumlah hari pengambilan data.

      Dalam analisa data 89 subgroup tersebut dibagi menjadi 2

     pengamatan, yaitu tanggal 02 Januari-24 Februari 2010 dan 15

    Februari-31 Maret 2010.

    02 Jan-24 Feb’10 15 Feb-31 Maret’10

    Analisa Data tidak

    Terputus (continu)

    15 Feb-24 Feb

    I   II

    ME SURE

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    20/38

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    21/38

    No Variabel 02 Jan-24 Feb 15 Feb-31 Maret

    1 Main Steam Flow P-value =0.073 P-value=0.057

    2 Main Steam Pressure P-value=0.127 P-value=0.051

    3 Main Steam Temp P-value=0.457 P-value=0.098

    4 Feed Water Flow P-value=0.069 P-value=0.078

    5 Feed Water Pressure P-value=0.088 P-value=0.883

    6 Feed Water Temp P-value=0.073 P-value=0.069

    7 Residual Oil Flow P-value=0.062 P-value=0.066

    8 Combustion Gas Flow P-value=0.137 P-value=0.315

    9 Superheater Spray Flow P-value=0.115 P-value=0.09810 Deaerator Temp P-value=0.243 P-value=0.088

    11 Deaerator Pressure P-value=0.150 P-value=0.387

    TABEL UJI RANDOM (P-value > α=5% )

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    22/38

    650600550500450400

    99

    95

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    5

    1

    MS Flow

       P  e  r  c  e  n   t

    Mean 535.8

    StDev 50.01

    N 43

    KS 0.122

    P-Value 0.106

    Probability Plot of MS FlowNormal

    600550500450

    99

    95

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    5

    1

    FW Flow

       P  e  r  c  e  n   t

    Mean 530 .6

    StDev 34.83

    N 44

    KS 0.103

    P-Value >0.150

    Probability Plot of FW FlowNormal

    42.540.037.535.032.530.027.525.0

    99

    95

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    5

    1

    RO Flow

       P  e  r  c  e  n   t

    Mean 34.94

    StDev 2 .880

    N 44

    KS 0.112

    P-Value >0.150

    Probability Plot of RO FlowNormal

    454035302520

    99

    95

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    5

    1

    RO Flow

       P  e  r  c  e  n   t

    M ea n 3 4. 26

    StDev 3.589

    N 45

    KS 0.090

    P-Value >0.150

    RO Flow tanggal 15 Feb-31 MaretNormal

    600550500450400350

    99

    95

    90

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    5

    1

    MS Flow

       P  e  r  c  e  n   t

    M ea n 4 85 .8

    StDev 52.36

    N 45

    KS 0.154

    P-Value

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    23/38

    No Variabel 02 Jan-24 Feb 15 Feb-31 Maret

    1 Main Steam Flow P-value=0.108 P-value0.029 P-value=0.0929 Superheater Spray Flow P-value

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    24/38

    ANALYZE

    51464136312621161161

    200

    190

    180

    170

    160

    150

    140

    130

    120

    110

    Observation

       I   n   d   i   v   i   d   u   a   l   V   a   l   u   e

     _ X=158.79

    UCL=192.92

    LCL=124.66

    22

    2

    1

    6

    6

    5

    5

    I Chart of Load tgl 02 jan-24 Feb 2010

    454137332925211713951

    190

    180

    170

    160

    150

    140

    130

    120

    110

    100

    Observation

       I   n   d   i   v   i   d   u   a   l   V   a   l   u   e

     _ X=146.74

    UCL=185.70

    LCL=107.77

    6

    I Chart of Load 15Feb-31Maret

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    25/38

    51464136312621161161

    600

    500

    400

    Sample

       S  a  m  p   l  e   M  e  a  n  _  _ 

    X=524.7

    UCL=621.0

    LCL=428.4

    51464136312621161161

    200

    150

    100

    50

    0

    Sample

       S  a  m  p   l  e   S   t   D  e  v

     _ S=113.3

    UCL=183.4

    LCL=43.2

    22

    2

    1

    5

    15

    1

    55

    1

    5

    11

     Xbar-S Chart of Ms Flow tgl 2Jan-24Feb (T/H)

    51464136312621161161

    600

    500

    400

    300

    Sample

       S  a  m  p   l  e   M  e  a  n   _  _ 

    X=519.3

    UC L=618.1

    LCL=420.5

    51464136312621161161

    200

    150

    100

    50

    0

    Sample

       S  a  m  p   l  e   S   t   D  e  v

     _ S=116.3

    UC L=188.2

    LCL=44.4

    26

    1

    6

    1

    5

    15

    1

    5

    3

    11

    1

     Xbar-S Chart of FW Flow tgl 2Jan-24Feb (T/H)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    26/38

    454137332925211713951

    600

    550

    500

    450

    400

    Sample

       S  a  m  p   l  e   M  e  a  n

     _  _ X=485.8

    UC L=582.6

    LCL=389.1

    454137332925211713951

    200

    150

    100

    50

    0

    Sample

       S  a  m  p   l  e   S   t   D  e  v

     _ S=113.9

    UC L=184.3

    LCL=43.5

    1

    5

    6

    11

    5

    1

     Xbar-S Chart of Ms Flow tgl 15Feb-31Maret (T/H)

    454137332925211713951

    600

    500

    400

    Sample

       S  a  m  p   l  e   M  e  a  n

     _  _ X=472.6

    UC L=571.4

    LCL=373.8

    454137332925211713951

    200

    150

    100

    50

    0

    Sample

       S  a  m  p   l  e   S   t   D  e  v

     _ S=116.3

    UC L=188.2

    LCL=44.4

    6

    1

    5

    6

    11

    5

    1

    3

     Xbar-S Chart of FW Flow tgl 15Feb-31Maret (T/H)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    27/38

    Capability Process (Cp  dan Cpk )

    800720640560480400320240

    LSL USL

    LSL 428.4

    Target *

    USL 621

    Sample Mean 524.698

    S ample N 702

    StDev(Within) 115.695StDev(Ov erall) 123.414

    Process Data

    Cp 0.55

    CPL 0 .55

    CPU 0 .55

    Cpk 0 .55

    P p 0.52

    PPL 0 .52

    PPU 0 .52

    Ppk 0 .52

    Cpm *

    Ov erall Capability

    Potential (Within) Capability

    PPM < LSL 311965.81PPM > USL 329059.83

    PPM Total 641025.64

    Observed Performance

    PPM < LSL 202607.06PPM > USL 202596.64

    PPM Total 405203.70

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 217611.44PPM > USL 217601.25

    PPM Total 435212.70

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of Ms Flow tgl 2Jan-24Feb (T/H)

    800720640560480400320240

    LSL USL

    LSL 420.5

    Target *

    USL 618.1

    Sample Mean 519.32

    S ample N 702

    StDev(Within) 118.736

    StDev(Ov erall) 126.627

    Process Data

    Cp 0. 55

    CPL 0 .55

    CPU 0 .55

    Cpk 0 .55

    P p 0. 52

    PPL 0 .52

    PPU 0 .52Ppk 0 .52

    Cpm *

    Ov erall Capability

    Potential (Within) Capability

    PPM < LSL 320512.82

    PPM > USL 461538.46

    PPM Total 782051.28

    O bserved Performance

    PPM < LSL 202629.61

    PPM > USL 202723.73

    PPM Total 405353.33

    Exp. Within P erformance

    PPM < LSL 217576.77

    PPM > USL 217668.80

    PPM Total 435245.57

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of FW Flow tgl 2Jan-24Feb (T/H)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    28/38

    800700600500400300200

    LSL USL

    LSL 373.8

    Target *

    USL 571.4

    Sample Mean 472.638

    S ample N 585

    StDev(Within) 118.755

    StDev(O verall) 127.247

    Process Data

    C p 0.55

    C P L 0 .5 5

    CPU 0 .55

    Cpk 0 .55

    P p 0.52

    P P L 0 .5 2

    PPU 0 .52

    Ppk 0 .52

    C pm *

    O v erall C apability

    Potentia l (Within) C apability

    PPM < LSL 471794.87

    PPM > USL 379487.18PPM Total 851282.05

    O bserved Performance

    PPM < LSL 202624.10

    PPM > USL 202802.86PPM Total 405426.96

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 218655.81

    PPM > USL 218830.25PPM Total 437486.06

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of FW Flow tgl 15Feb-31Maret (T/H)

    720640560480400320240

    LSL USL

    LSL 389.1

    Target *

    USL 582.6

    Sample Mean 485.814

    S ample N 585

    StDev(Within) 116.291

    StDev(Ov erall) 123.206

    Process Data

    C p 0. 55

    CPL 0 .55

    CPU 0 .55

    Cpk 0 .55

    P p 0. 52

    PPL 0 .52

    PPU 0 .52

    Ppk 0 .52

    Cpm *

    Ov erall Capability

    Potential (Within) C apability

    PPM < LSL 452991.45

    PPM > USL 364102.56

    PPM Total 817094.02

    Observed Performance

    PPM < LSL 202801.13

    PPM > USL 202626.47

    PPM Total 405427.61

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 216233.81

    PPM > USL 216062.61

    PPM Total 432296.42

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of Ms Flow tgl 15Feb-31Maret (T/H)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    29/38

    Variabel Peta Kendali UCL LCL   Cp Cpk  

    Main Steam F low    X-bar 621.0 428 0.55 0.55

    S 183.4 43.2Main Steam  

    Temperature 

    X-bar 546.96 531.17 0.99 0.97

    S 15.04 3.55

    Main Steam Pressur e    X-bar 188.075 184.975 0.55 0.55

    S 1.045 0.248

    Feed water F low    X-bar 618.1 420.5 0.55 0.55

    S 188.2 44.4Feed water Temp    X-bar 174.11 158.68 0.57 0.52

    S 14.69 3.46

    Feed water Pressure    X-bar 229.18 204.69 0.55 0.55

    S 23.33 5.50

    Residual oil F low    X-bar 40.76 29.16 0.98 0.55

    S 11.05 2.61

    Combustion Gas flow    X-bar 4.85 2.31 0.56 0.55

    S 2.42 0.57

    SH Spray F low    X-bar 5.097 3.150 0.63 0.52

    S 1.854 0.437

    Deaerator Temperatur e   X-bar 171.89 155.85 0.56 0.52

    S 15.28 3.60

    Deaerator Pressur e    X-bar 7.482 4.949 0.55 0.55S 2.414 0.569

    Tabel Analisa kestabilan variabel pada sistem pembakaran

    tanggal 02 Januari  –  24 Februari 2010

    Tabel Analisa kestabilan variabel pada sistem pembakaran

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    30/38

    Variabel Peta Kendali UCL LCL   Cp Cpk  

    Main Steam Flow    X-bar 582.6 389.1 0.55 0.55

    S 184.3 43.5

    Main Steam  

    Temperature 

    X-bar 540.19 530.87 0.18 0.12

    S 9.56 2.25

    Main Steam Pressure   X-bar 165.014 163.540 0.74 0.55

    S 1.404 163.540

    Feed water F low    X-bar 571.4 373.8 0.55 0.55

    S 188.2 44.4

    Feed water Temp    X-bar 171.30 155.02 0.55 0.55

    S 15.50 3.65

    Feed water Pressure    X-bar 223.73 205.24 0.55 0.55

    S 17.61 4.15

    Residual oil F low    X-bar 39.77 27.42 0.55 0.55

    S 11.77 2.77

    Combustion Gas flow   X-bar 2.947 0.555 0.55 0.55S 2.279 0.537

    SH Spray Flow    X-bar 5.673 3.434 0.55 0.55

    S 2.133 0.503

    Deaerator 

    Temperature 

    X-bar 168.84 153.62 0.55 0.55

    R 14.50 3.42

    Deaerator Pressure    X-bar 7.017 4.484 0.55 0.55

    R 2.413 0.569

    Tabel Analisa kestabilan variabel pada sistem pembakaran

    tanggal 15 Februari  –  31 Maret 2010

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    31/38

    51464136312621161161

    100

    90

    80

    70

    60

    Observation

       I  n   d   i  v   i   d  u  a   l   V  a   l  u  e  _ 

    X=87.75

    UC L=99.45

    LCL=76.05

    51464136312621161161

    30

    20

    10

    0

    Observation

       M  o  v   i  n  g   R  a  n  g  e

     __ MR=4.40

    UC L=14.37

    LCL=0

    1

    1

    77

    1111

    22222

    22

    I-MR Chart of Effisiensi tgl 2Jan-24Feb(%)

    10090807060

    LSL USL

    LSL 76.05

    Target *

    USL 99.45

    Sample Mean 87.7471

    S ample N 54

    StDev (Within) 6.04421

    StDev (Overall) 5.85703

    Process Data

    C p 1. 29

    CPL 1 .29

    CPU 1 .29

    Cpk 1 .29

    P p 1. 33

    PPL 1 .33

    PPU 1 .33

    Ppk 1 .33

    Cpm *

    Ov erall Capability

    Potential (Within) Capability

    PPM < LSL 37037.04

    P PM > U SL 0.00

    PPM Total 37037.04

    Observed Performance

    PPM < LSL 26479.39

    PPM > USL 26420.76

    PPM Total 52900.16

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 22906.92

    PPM > USL 22853.35

    PPM Total 45760.27

    Exp. O verall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of Effisiensi tgl 2Jan-24Feb(%)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    32/38

    454137332925211713951

    100

    95

    90

    85

    Observation

       I  n   d   i  v   i   d  u  a   l   V  a   l  u  e

     _ X=88.66

    UC L=93.19

    LCL=84.14

    454137332925211713951

    8

    6

    4

    2

    0

    Observation

       M  o  v   i  n  g   R  a  n  g  e

     __ MR=1.702

    UC L=5.560

    LCL=0

    5

    1

    1

    1

    1

    1

    I-MR Chart of Effisiensi tgl 15 Feb-31 Maret(%)

    9896949290888684

    LSL USL

    LSL 84.14

    Target *

    USL 93.19

    Sample Mean 88.6606

    Sample N 45

    StDev(Within) 1.50852StDev(Overall) 2.12707

    Process Data

    C p 2.00

    C PL 2.00

    C PU 2.00

    C pk 2.00

    Pp 1.42

    P PL 1.42

    P PU 1.42

    P pk 1.42

    C pm *

    Overall Capability

    Potential (Within) Ca pability

    PPM < LSL 0.00

    PPM > USL 44444.44PPM Tot al 4 4444 .4 4

    Observed Performance

    PPM < LSL 1364.65

    PPM > USL 1338.64PPM Tot al 2 703.29

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 16782.46

    PPM > USL 16609.81PPM To ta l 3 3392 .2 8

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of Effisiensi tgl 5Feb-31Maret(%)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    33/38

    Peningkatan performansi sistem dengan melakukan revisi pengontrolan

    pada peta kendali.

    Revisi chart merupakan penghilangan titik yang berada

    diluar batas kendali dengan syarat penyebab keadaan

    tersebut bisa diketahui.

    Penyebab kondisi tersebut dapat diketahui dengan 2 cara,

    yaitu dengan melihat laporan kerusakan pada incident 

    log sheet  yang dibuat setiap hari oleh operator PLTU unitIII PT.PJB UP Gresik dan cara yang kedua adalah

    dengan menghubungkan titik pengamatan pada peta

    kendali efisiensi yang berada diluar kendali dengan peta

    kendali variabel-variabel lain yang berhubungan dengan

    perhitungan nilai efisiensi

    I-MR Revisi Chart of Effisiensi tgl 2Jan-24Feb(%)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    34/38

    51464136312621161161

    100

    95

    90

    85

    80

    Observation

       I  n   d   i  v   i   d  u  a   l   V  a   l  u  e

     _ X=88.78

    UCL=95.58

    LCL=81.98

    51464136312621161161

    8

    6

    4

    2

    0

    Observation

       M  o  v   i  n  g   R  a  n  g  e

     __ MR=2.557

    UCL=8.354

    LCL=0

    1

    11

    I MR Revisi Chart of Effisiensi tgl 2Jan 24Feb(%)

    9693908784

    LSL USL

    LSL 81.98

    Target *

    USL 95.58

    Sample Mean 88.7812

    S ample N 52

    StDev (Within) 2.26665

    StDev (Ov erall) 2.4758

    Process Data

    C p 2.00

    C P L 2 .00

    C P U 2 .00

    C p k 2 .00

    P p 1.83

    P P L 1 .83

    P P U 1 .83

    P pk 1 .83

    C pm *

    Ov erall C apability

    Potential (Within) C apability

    P PM < LS L 0.00

    PPM > USL 19230.77

    PPM Tota l 19230.77

    O bserved Performance

    PPM < LSL 1347.54

    PPM > USL 1352.06

    PPM Tota l 2699.61

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 3006.68

    PPM > USL 3015.25

    PPM Tota l 6021.94

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of revisi chart Effisiensi tgl 2Jan-24Feb(%)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    35/38

    Sebelum Revisi chart Sesudah Revisi chart

    Cp 1 29 2

    Cpk

    1 29 2

    10090807060

    LSL USL

    LSL 76.05

    Target *

    USL 99.45

    Sample Mean 87.7471

    S ample N 54

    StDev (Within) 6.04421

    StDev (Overall) 5.85703

    Process Data

    C p 1. 29

    CPL 1 .29

    CPU 1 .29

    Cpk 1 .29

    P p 1. 33

    PPL 1 .33

    PPU 1 .33Ppk 1 .33

    C pm *

    Ov erall Capability

    Potential (Within) Capability

    PPM < LSL 37037.04

    P PM > U SL 0.00

    PPM Total 37037.04

    Observed Performance

    PPM < LSL 26479.39

    PPM > USL 26420.76

    PPM Total 52900.16

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 22906.92

    PPM > USL 22853.35

    PPM Total 45760.27

    Exp. Ov erall Performance

    Within

    Overall

    Process Capability of Effisiensi tgl 2Jan-24Feb(%)

    9693908784

    LSL USL

    LSL 81.98

    Target *

    USL 95.58

    Samp le Mean 88.7812

    Sample N 52

    StDev(Within) 2.26665

    StDev(Overall) 2.4758

    Process Data

    C p 2.00

    C PL 2.00

    C PU 2.00

    C pk 2.00

    Pp 1.83

    PPL 1.83

    P PU 1.83

    Ppk 1.83

    C pm *

    Ov erall Capability

    Potential (Within) Capability

    PPM < LSL 0.00

    PPM > USL 19230 .77

    P P M Tot al 1 92 30 .77

    Observed Performance

    PPM < LSL 1347.54

    PPM > USL 1352.06

    PPM Total 2699.61

    Exp. Within Performance

    PPM < LSL 3006.68

    PPM > USL 3015.25

    P P M T ot al 6 02 1. 94

    Exp. O verall P erformance

    Within

    Overall

    Process Capability of revisi chart Effisiensi tgl 2Jan-24Feb(%)

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    36/38

    Control  (C) merupakan langkah operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas

    Six Sigma.   Pada tahap ini hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan

    disebarluaskan, praktek-praktek terbaik yang sukses dalam meningkatkan proses

    distandarisasikan, prosedur-prosedur tersebut akan dijadikan pedoman kerja standar

    (SOP).

    Berdasarkan tahapan analyze dan improve yang telah dilakukan, didapatkan beberapa

    prosedur atau pedoman yaitu:1. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin terhadap Piston Residual Oil main

     burner pada boiler.

    2. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap sensor pada panel UMC # 3 untuk Feed

    water (FW), Super heater temp. (SHT) dan Reheater temp (RHT).

    Pedoman diatas termasuk kedalam Preventive Maintenance   (PM). Tindakantersebut merupakan pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk mengurangi

    kemungkinan dari suatu item peralatan mengalami kondisi yang tidak diinginkan,

    karena apabila terjadi gangguan maka akan mempengaruhi peralatan-peralatan yang

    lain, sehingga proses tidak dapat berjalan optimal.

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    37/38

    Beberapa hal yang dapat disimpulankan berdasarkan hasil yang diperoleh

    melalui analisa data yang telah dilakukan dalam peneletian ini adalah:

    1. Uji Random dilakukan dengan menggunakan Uji  RunTest . Didapatkan hasil

    semua variabel mempunyai nilai  P-value >5%. Yang berarti bahwa semua data

    memenui uji kerandoman.

    2. Uji Kenormalan dilakukan dengan menggunakan uji one sample  Kolmogorof 

    Smirnov . Didapatkan hasil bahwa tidak semua data berdistribusi normal.

    3. Analisa sistem pembakaran dengan menggunakan Peta Kendali Xbar-S pada

    semua variabel didapatkan hasil bahwa seluruh variabel terdapat keadaan Out Of  

    Control .

    4. Sistem Pembakaran pada Boiler unit 3 PLTU PT.PJB UP Gresik menunjukkankondisi proses yang tidak cukup capable , tetapi mendekati spesifikasi. Hal ini

    ditunjukkan dengan nilai Cp=1.29. Setelah dilakukan Revisi Chart Nilai Cp

    meningkat menjadi 2,yang menunjukkan bahwa kemampuan baik.

    KESIMPULAN

  • 8/18/2019 ITS Undergraduate 12709 Presentation

    38/38

    Berdasarkan analisa kestabilan terhadap sistem pembakaran padaboiler PLTU unit 3 yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa semua

    variabel proses menunjukkan keadaan yang kurang mampu (incapable ) hal ini

    ditunjukkan dengan nilai Cp