2014 Universidad Nacional de Trujillo Página 1 RESUMEN 3 INTRODUCCIÓN 4 CAPÍTULO 1: DESCRIPCION DEL DESASTRE 5 1.1. Sucesos Previos al Desastre 5 1.2. Descripción 6 CAPITULO 2: CAUSAS DEL DESASTRE 10 2.1. Causas del proceso 10 2.2. Causas Humanas 15 2.2.1. Comparación de las dos versiones principales 15 CONCLUSIONES 20 2.1. 1. Análisis del proceso 10 2.1. 2 Propiedades y reacciones principales 10
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RESUMEN 3
INTRODUCCIÓN 4
CAPÍTULO 1: DESCRIPCION DEL DESASTRE 5
1.1.Sucesos Previos al Desastre 5
1.2.Descripción 6
CAPITULO 2: CAUSAS DEL DESASTRE 10
1.1.Causas del proceso 10
1.1.
Causas Humanas 15
1.1.1. Comparación de las dos versiones principales 15
CONCLUSIONES 20
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21
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2.1.1
.
Análisis del proceso 10
2.1.2 Propiedades y reacciones principales 10
RESUMEN
El presente trabajo es una investigación aplicada y descriptiva que tuvo como objetivos
describir las principales causas del desastre químico en la planta de Union Carbide India,
explicar los detalles ocurridos en el desastre de Bhopal, así como comparar las diferentes
versiones del origen del desastre.
Para esto se realizó un análisis general de las causas del desastre químico en la planta
de Union Carbide India, mediante la recopilación de documentos (revistas, boletines,
informes, etc.), con el propósito de que estudiantes y/o egresados de Ingeniería se
informen del tema, con más detalle.
Al investigar sobre las distintas causas químicas y técnicas del desastre tales como:
sistema de refrigeración no estaba en funcionamiento, la torre de quemado no estaba
operativa, las sirenas no fueron activadas, nadie reporto el accidente a la policía, entre
otras causas. Se concluye que la tragedia de gran magnitud se debió a la altísima
toxicidad del compuesto involucrado, en gran parte a la falla de los sistemas de seguridad
y a las negligencias evidenciadas en el proceso.
.
Palabras clave: Desastre químico, MIC.
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INTRODUCCIÓN
La historia de los accidentes químicos suministra una coyuntura única para penetrar en
las interrelaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad y medir el alcance de los
desastres a través del tiempo.
A treinta años de la tragedia, y con datos suficientes como para estimar el conjunto de los
factores que en él intervinieron, el estudio de este accidente químico aún no
suficientemente reivindicado, se ofrece como un ejemplo de acciones que pudieron evitar
si se hubiera tenido una responsabilidad mayor, pero los intereses económicos de Union
Carbide originaron de una forma directa el desastre.
Aprender del pasado en estas difíciles relaciones entre el desarrollo social y los límites del
planeta puede ser una vía para augurar un futuro sostenible en esta década, donde la
tecnología crece a pasos acelerados pero el impacto ambiental que este origina van en la
misma proporción, el reto como futuros ingenieros químicos es buscar la armonía que se
ha perdido entre la naturaleza y el avance industrial.
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CAPITULO 1
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DESCRIPCION DEL DESASTRE
1.1. SUCESOS PREVIOS AL DESASTRE
Union Carbide de India (UCI) comenzó a operar en ese país en 1979. La fabricación del
pesticida carbaryl fue planeada desde 1977, debido a algunos problemas de diseño, la
producción del pesticida comenzó recién en 1979. La demanda, sin embargo, fue menor
que la prevista y la compañía no encontró un beneficio de lucro con la operación. Como
consecuencia, hubo una insinuación a hacer inversiones adicionales para seguridad o
modernización del proceso industrial. Cuando la planta fue inaugurada, una de las
condiciones estipuladas por la Union Carbide Corporation de U.S.A. (UCC) fue que la
misma debía tener su propio superintendente. Luego, con el objetivo de reducir costos,
este cargo fue transferido a otra filial (Madras) y la planta de MIC quedó bajo la órbita de
otro superintendente que ya tenía la responsabilidad adicional de otras unidades. Esto
seguramente influyó en la menor infraestructura de seguridad en Bhopal. (Castro, 2009,
p.8)
Botta (2007), afirma:
Los entomólogos Harry Haynes y Herbert Moorefield, junto con el químico Joseph
Lambrech, contratados por la corporación, fueron los creadores del proyecto experimental
"77" (Seven- Seven), que luego pasaría a denominarse SEVIN. Este pesticida cumplía con
todos los requisitos: económico, eficaz contra las plagas más comunes y completamente
inocuas para el hombre y el medio natural. Sin embargo, el proceso de fabricación
implicaba el empleo de unas sustancias altamente tóxicas como la monometilamina e
incluso potencialmente letales como el gas fosgeno. La reacción de estos gases entre sí
forma el isocianato de metilo (MIC), que es la base de la producción del SEVIN y una de
las sustancias más inestables y peligrosas de la industria química. (p.6)
La buena acogida del producto hace necesario incrementar la producción, lo cual anima a
la multinacional americana con el apoyo del gobierno indio a ampliar considerablemente
las instalaciones de Bhopal, que llegaría a ocupar 7 hectáreas de terreno. El Ministerio de
Agricultura indio les otorga un permiso para fabricar hasta 5000 toneladas de pesticida.
Pero, la fábrica no contaría con todas las medidas de seguridad previstas en el proyecto
inicial, además los obreros deambulaban por las instalaciones sin ningún tipo de medidas
de autoprotección. (p.10)
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1.2. DESCRIPCIÓN
Castro (2009) afirma:
La información completa sobre los sucesos ocurridos esa noche del 2 al 3 de diciembre de
1984 en Bhopal, India, aún hoy es fuente de controversias pero la descripción que sigue
está constituida de todo lo publicado y de reportes confiables sobre el incidente. En la
planta de Bhopal había tres tanques de almacenamiento de MIC (Figura 1) los tanques
números 610, 611 y 619. (p. 8)
Figura 1. Tanques de almacenamiento (Detalle)
Fuente: Castro, 2009, p.10, “Tanques de almacenamiento”. Imagen en línea. Recuperado
de http://www.bvsde.paho.org/bvstox/e/fulltext/bhopal/bhopal.pdf
Los tanques de almacenamiento con la norma de seguridad correspondiente, nunca
deberían contener la sustancia en una cantidad mayor a la mitad de su capacidad, sin
embargo una de ellas estaba casi llena, otra contenía un poco menos de la mitad de su
capacidad total, pero la tercera, la que debería estar vacía para servir de contenedor en
caso de que el líquido rebasara las otras y se derramara, contenía una tonelada de MIC.
La temperatura de los tanques de almacenamiento se mantenía baja con un sistema de
refrigeración a base de nitrógeno gaseoso que se inyectaba en ellas. Desde unos días
antes se presentaba una pequeña fuga de nitrógeno que no había sido detectada, pero
que había provocado una baja presión de este gas; el MIC se expandió ante la baja
presión de nitrógeno y sobrepasó el nivel de seguridad.
Un joven obrero se dio cuenta que dos de las tuberías purgadoras estaban ocluidas. Al
comunicarle a su jefe, éste le pidió que insistiera en limpiarlas pues según creía la presión
del agua debería bastar para destaparlas. El joven obrero insistió: no veía salir el agua por
las cuatro bocas de salida y opinaba con toda lógica que si el agua no salía por ahí las
otras tuberías, estaba dirigiéndose a otra parte. En ese momento el agua empezó a salir
por una de ellas. Al notar que el agua no estaba circulando como debiera por las tuberías,
el obrero se extrañó y comunicó lo que observaba a su superior y éste fue quién, por lo
visto, “no quiso atender complicaciones”. Al saber que ya por una de las cuatro bocas
empezaba a fluir con aparente normalidad el agua, quiso imponer su visión personal de las
cosas a la realidad que se estaba configurando y, en lugar de despertar y actuar con
rapidez para atender al cambio irregular que le describía el obrero, con el peligro que
implicaba, prefirió no hacer caso y contestar gratuitamente, sin fundamento, con que “no
iba a pasar nada”. El tanque con la mayor cantidad de MIC, recibió al principio una
pequeña corriente de agua por el espacio por el que se había fugado el nitrógeno, filtración
que se fue haciendo mayor hasta que alcanzó un volumen reactivo que se combinó
rápidamente con el MIC. (Fernández, 2011, p.316)
Castro (2009) afirma:
Alrededor de las once de la noche, la presión en el tanque 610 comenzó a subir
rápidamente desde su valor normal de 3 psi hasta los 10 psi. Inmediatamente antes de
esto, las cañerías por donde circulaba MIC habían sido lavadas con mangueras, sin tomar
las precauciones adecuadas. (p.8)
Los operarios que presurizaron el tanque 611 para desplazar el MIC hacia el reactor, no
consideraron ese aumento de presión en el tanque 610 como algo para preocuparse. Al
cabo de un tiempo comenzaron a sentir ardor en los ojos. Como las pequeñas pérdidas se
consideraban algo normal, sólo reportaron esta cuando la irritación se prolongó más allá de
lo usual. A medianoche los operarios reportaron la fuga al asistente de producción. La sala
de control de MIC también reportó que la presión en el tanque 610 era anormalmente
elevada. Unos pocos minutos después el asistente de producción comprobó que el disco
de ruptura en el tanque 610, mecanismo de seguridad que enviaba MIC al venteo cuando
la presión sobrepasaba 40 psi, había saltado. El MIC ya estaba escapando a través del
tubo de venteo de 33 metros de altura.
La población fue alertada a la una de la madrugada por medio de una sirena, que al cabo
de un tiempo fue desactivada. Se repitió la señal de alerta sólo una hora después. Se sabe
que algunas personas trataron de comunicarse con la planta pero encontraron que los
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teléfonos no funcionaban. Para ese tiempo ya estaba muriendo gente en las villas de
emergencia vecinas a la planta y en otros sectores de la ciudad. La policía había recibido
noticias acerca de la fuga de MIC, pero al tratar de confirmarlo con personal de la planta no
recibieron información. El encargado de la planta fue notificado del problema por las
autoridades a la 1:45 de la madrugada. El sistema de intercomunicadores (walkie-talkie) en
la planta jamás fue utilizado. La fuga de MIC recién pudo ser controlada a las 3 de la
mañana, cuando ya había escapado a la atmósfera casi todo de las 40 toneladas (27
toneladas de MIC, más otras 13 toneladas de otros tóxicos como cianuro y fosgeno)
contenidas en el tanque 610.
Aproximadamente unas 100 000 personas huyeron de sus casas. Si bien la prensa
denunció unos 5 000 muertos, los confirmados oficialmente fueron 1 437. Hubo una
saturación de los recursos de salud, materiales y humanos. Los sistemas de seguridad en
la planta de Bhopal no funcionaron cuando se los necesitó y muchas de las precauciones
fueron ignoradas por negligencia. (p.11)
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CAPITULO 2
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CAUSAS DEL DESASTRE
2.1. CAUSAS DEL PROCESO
1.1.1. Análisis del proceso
1.1.2. Propiedades y reacciones principales
Castro (2007) afirma:
El isocianato de metilo (MIC) es un líquido incoloro de muy bajo punto de ebullición (39°C).
Tiene un olor muy penetrante y es un compuesto con alta reactividad química. Sus usos
incluyen la fabricación de resinas poliuretánicas y de pesticidas (carbamatos). (p.3)
A continuación se tiene un resumen de sus propiedades físico-químicas:
Aspecto y color: Líquido incoloro volátil.
Olor: Acre.
Presión de vapor: 46.4 kPa a 20ºC
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Densidad relativa de vapor (aire=1): 1.97
Solubilidad en agua: 6.7 g/100 g, a 20 °C; reacciona.
Punto de ebullición: 39ºC
Punto de fusión: -45ºC
Peso molecular: 57.1
Reactividad:
Las temperaturas elevadas facilitan la descomposición por polimerización, reventando
los contenedores.
Incompatibilidades: reacciona con agua, más rápido en presencia de ácidos, aminas o
álcalis. El contacto con hierro, cobre, estaño o sus sales y con otros compuestos
puede desencadenar una polimerización violenta. Son seguros el acero inoxidable,
níquel o vidrio/cerámica.
La combustión de MIC puede generar gases tóxicos como HCN, óxidos de nitrógeno y
monóxido de carbono.
Como es de esperar, también es una sustancia con gran reactividad en medios biológicos; aún
en muy pequeñas cantidades resulta agresivo para la mucosa ocular. Si es inhalado,
reaccionará intensamente con los fluidos que recubren los conductos aéreos pulmonares. Los
gases producidos por la reacción son pesados, expulsando así al oxígeno y produciendo
ahogo y eventualmente la muerte.
La toxicidad de MIC en humanos puede resumirse en dos tipos generales: a) la absorción
accidental de dosis masivas, que resulta en toxicidad aguda; b) la exposición prolongada a
bajas concentraciones del vapor en el aire, conduciendo a toxicidad crónica o sensibilización
de las personas expuestas. Su extrema peligrosidad se debe esencialmente a su alta
volatilidad y reactividad, baja solubilidad y gran capacidad de penetración. MIC es un
electrófilo potente y reacciona prácticamente con cualquier biomolécula en el organismo tales
como proteínas, ácidos nucleicos, etc., inactivándolos en su función biológica.
Es una sustancia extremadamente irritante para las membranas mucosas y tiene una toxicidad
aguda altísima. Los síntomas que acompañan la exposición a MIC son: tos, irritación del tracto
respiratorio superior, salivación abundante, lagrimeo y dificultad para mantener los ojos
abiertos (actúa como lacrimógeno).
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A mayores concentraciones, aparecen dificultades parar respirar, con presión sobre el pecho y
dolor al inhalar. La exposición a cantidades muy grandes puede llevar al edema pulmonar. En
Bhopal, se notó una capacidad pulmonar reducida en 40 000 personas hasta tres meses
después del accidente. MIC también tiene un efecto irritante sobre la piel húmeda y puede
causar lesiones en la córnea del ojo.
Como si fuera poco, prácticamente todas las sustancias involucradas en la síntesis de MIC
son también muy tóxicas (ver Tabla I), haciendo al proceso en sí muy riesgoso. (Castro, 2007,
p.4)
Tabla I. Peligrosidad de las sustancias involucradas en la síntesis de MIC (escala: 4
= máximo).
TOXICIDAD INFLAMABIL. INESTABILIDAD TLV (ppm)
CO 4 4 1 50
CLOROFORMO 3 0 1 25
MIC 4 4 3 0.02
FOSGENO 4 0 2 0.01
METILAMINA 4 4 1 10
Fuente: Ramaseshan, 1984 (Citado por CEITOX, 2007, p.6).
Donde:
TLV: concentración correspondiente a un día normal de 8 horas o una semana de 40
horas en la que los trabajadores pueden estar expuestos sin mostrar efectos adversos.
Precauciones de seguridad en su fabricación y manipuleo
Castro (2007) afirma, además:
La síntesis en escala industrial del isocianato de metilo es intrínsecamente un proceso
peligroso, que involucra la participación de varios intermediarios químicos de toxicidad
aguda elevada. Tanto el monóxido de carbono como el fosgeno se utilizan inmediatamente
después de su síntesis. Fosgeno y metilamina reaccionan en fase gaseosa para dar
cloruro de N-metil carbamoílo (MCC). Los productos de reacción son luego atrapados en
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cloroformo y pasados a un separador, de donde se separa y recicla el fosgeno excedente.
La cola de esta destilación alimenta un pirolisador, donde MCC se descompone para dar
MIC y HCl, que es separado. En el último paso, MIC es separado del cloroformo por
destilación transferido directamente a los tanques de almacenamiento. La cola de esta
destilación es reciclada al proceso. El HCl formado es extraído desde el cloroformo con
agua. Luego es neutralizado y eliminado.
El MIC es almacenado en tanques de acero inoxidable, bajo atmósfera de nitrógeno de alta
pureza. En la planta de UCI existían tres tanques de 57 m3, de los cuales uno se utilizaba
para almacenar temporariamente el producto de baja calidad, que luego podía ser
reprocesado o descartado. Estos tanques llevan un control de temperatura.
El MIC polimeriza en presencia de otras sustancias y también reacciona con agua. Para
inhibir la polimerización se agrega fosgeno en el sitio de almacenamiento. La causa
primaria del accidente ocurrido en Bhopal posiblemente haya sido la entrada de agua en el
tanque de almacenamiento de MIC. Las cañerías habían sido lavadas poco tiempo antes
de suceder la fuga. Cuando MIC polimeriza se libera una enorme cantidad de calor. La
polimerización es más rápida a 25°C (200 veces) que a 0°C y por lo tanto la refrigeración
es una precaución clave en la seguridad del proceso industrial. La polimerización es
catalizada por ácido clorhídrico; la entrada accidental de agua pude haber causado la
descomposición del fosgeno agregado como estabilizante produciendo este ácido. La
entrada de agua en el tanque de almacenamiento resultó entonces no sólo en la remoción
parcial del inhibidor de polimerización sino también en la producción in situ de su
catalizador.
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Ball (2011) afirma:
Los isocianatos hidrolizan exotérmicamente a la correspondiente amina y dióxido de
carbono. En isocianatos, el exceso de agua reacciona exotérmicamente con la amina
producto de hidrólisis para formar la urea disustituida. Con MIC el producto es N, N-dimetil
urea y la reacción de secuencia es la siguiente:
Un análisis químico del residuo en el tanque de almacenamiento de MIC (Tanque 610) en
la planta de Union Carbide en Bhopal, muestra diecisiete días después del evento, una
variedad de productos de condensación de MIC, principalmente el trímero cíclico. Sin
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embargo, los experimentos indican que estas condensaciones deben haberse iniciado a
temperaturas y presiones muy por encima del punto de ebullición normal del MIC, así que
para el modelado de la primera fuga térmica estas reacciones no deben ser considerados.
Solo R1 es suficiente para inducir la fuga térmica. Datos fisicoquímicos relevantes se dan a
continuación:
2.2. ASPECTOS HUMANO
1.1.1. Comparación de las dos versiones principales
Versión de los técnicos
El MIC se almacenaba en tres cisternas que, de acuerdo con la norma de seguridad
correspondiente, nunca deberían contener la sustancia en una cantidad mayor a la mitad
de su capacidad. Sin embargo una de ellas estaba casi llena, otra contenía un poco menos
de la mitad de su capacidad total, pero la tercera, la que debería estar vacía para servir de
contenedor en caso de que el líquido rebasara las otras y se derramara, contenía una
tonelada de MIC.
La temperatura de las cisternas se mantenía baja con un sistema de refrigeración a base
de nitrógeno gaseoso que se inyectaba en ellas. Desde unos días antes se presentaba una
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pequeña fuga de nitrógeno que no había sido detectada, pero que había provocado una
baja presión de este gas en la cisterna; el MIC se expandió ante la baja presión de
nitrógeno y sobrepasó con mucho el nivel de seguridad.
“¿Por qué ninguno de los ingenieros ni obreros percibió esa señal de peligro? Ni la fuga de
nitrógeno ni la variación de presión en el interior de la cisterna, ni la elevación del nivel de
MIC dentro de ella percibidos. Pero ¿cómo iban a percibirlos si el señor Mukund había
mandado apagar los principales sistemas de seguridad?”, En todo caso, no se trata de un
descuido, se trata de tres descuidos, de tres fallas en la vigilancia cotidiana del
funcionamiento de las etapas del proceso. ¿Se había entrenado suficientemente a los
ingenieros recién contratados y a los nuevos trabajadores sobre los peligros potenciales
del proceso? Eso habla mal de la atención que a esas alturas se ponía en el trabajo, pero
esta condición, lo sabemos quienes hemos tratado a ingenieros, obreros y operarios, es
más una consecuencia de un mal ambiente que una causa del mismo.
En aquel momento, las condiciones para detectar cualquier sustancia extraña que entrara
en la cisterna no estaban presentes y, por el contrario, las que podrían provocar que esa
sustancia extraña entrara, transformándose en un peligroso reactivo frente al MIC, capaz
de hacerlo reaccionar con violencia explosiva, estaban creadas.
Era medianoche cuando un técnico responsable de la transmisión de agua para evitar la
acumulación de residuos en las tuberías, mandó que se abrieran las válvulas del agua para
limpiarlas
Un joven obrero se dio cuenta que dos de las cuatro tuberías purgadoras estaban ocluidas.
Al comunicarlo a su jefe, éste le pidió que insistiera en limpiarlas pues según creía la
presión del agua debería bastar para destaparlas. El joven obrero insistió: no veía salir el
agua por las cuatro bocas de salida y opinaba con toda lógica que si no salía por ahí
estaba dirigiéndose a otra parte.
Al notar que el agua no estaba circulando como debiera por las tuberías, el obrero se
extrañó y comunicó lo que observaba a su superior. Al saber que ya por una de las cuatro
bocas empezaba a fluir con aparente normalidad el agua, quiso imponer su visión personal
de las cosas a la realidad que se estaba configurando, cuando como ingeniero, debía estar
en condiciones de dar paso a dudas lógicas sobre lo que le decían que estaba ocurriendo
y, en lugar de despertar y actuar con rapidez para atender al cambio irregular que le
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describía el obrero, con el peligro que implicaba, prefirió no hacer caso y contar
gratuitamente, sin fundamento, con que “no iba a pasar nada”. (Fernández, 2011, p.316)
La cisterna con la mayor cantidad de MIC, recibió al principio una pequeña corriente de
agua por el espacio por el que se había fugado el nitrógeno, filtración que se fue haciendo
mayor hasta que alcanzó un volumen reactivo que se combinó rápidamente con el MIC y
se produjo la explosión brutal que lanzó gases tóxicos al aire en una cantidad
impresionante, los vientos nocturnos, soplando con fuerza, los impulsaron hacia la multitud.
(Botta, 2007, p. 19)
Versión de la empresa
La Unión Carbide no dio respuesta satisfactoria en ninguna de las no menos de 140
demandas presentadas por los sobrevivientes, o por el gobierno de la India, en otros tantos
juicios. “Nosotros pensamos que no hubo tal accidente. Lo que se dio fue un conjunto de
errores de principio, inspirados en una visión determinada por un sentido económico que
privilegia la concentración del capital por encima de cualquier otro interés de carácter
humanista.” (Fernández, 2011, p. 317)
Poco después de producirse la fuga tóxica, las autoridades ordenaron precintar las
instalaciones de la fábrica y la policía se incauta de los archivos administrativos de la
planta.
Rápidamente se van conociendo algunos detalles que propiciaron la tragedia. En las
conferencias de prensa de Danbury, Union Carbide reconoce que la fábrica de Bhopal no
contaba con las sofisticadas medidas de seguridad de su homóloga de Virginia. También
sale a la luz pública que las labores de limpieza causantes del fatal accidente la llevó a
cabo personal sin cualificar, en ausencia de los responsables técnicos.
La responsabilidad del accidente quedó claro desde el primer momento. No obstante,
Carbide intentó culpar a uno de sus empleados indios de sabotaje e incluso un dirigente
exiliado en el Reino Unido llegó a acusar al KGB soviético de acto de sabotaje. Ninguna de
ambas inculpaciones prosperaron y Union Carbide aceptó finalmente su responsabilidad.
(Botta, 2007, p. 13)
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Versión de los técnicos Versión de la empresa Un joven obrero se dio cuenta que
dos de las cuatro tuberías purgadoras estaban ocluidas. Al comunicarlo a su jefe, éste le pidió que insistiera en limpiarlas pues según creía la presión del agua debería bastar para destaparlas. El joven obrero insistió: no veía salir el agua por las cuatro bocas de salida y opinaba con toda lógica que si no salía por ahí estaba dirigiéndose a otra parte.Al notar que el agua no estaba circulando como debiera por las tuberías, el obrero se extrañó y comunicó lo que observaba a su superior.La cisterna con la mayor cantidad de MIC, recibió al principio una pequeña corriente de agua por el espacio por el que se había fugado el nitrógeno, filtración que se fue haciendo mayor hasta que alcanzó un volumen reactivo que se combinó rápidamente con el MIC y se produjo la explosión brutal que lanzó gases tóxicos al aire en una cantidad impresionante, los vientos nocturnos, soplando con fuerza, los impulsaron hacia la multitud (Fernández, 2011, p. 316)
La Unión Carbide expresó: “Nosotros pensamos que no hubo tal accidente. Lo que se dio fue un conjunto de errores de principio, inspirados en una visión determinada por un sentido económico que privilegia la concentración del capital por encima de cualquier otro interés de carácter humanista” (Fernández, 2011, p. 316)
Carbide intentó culpar a uno de sus empleados indios de sabotaje e incluso un dirigente exiliado en el Reino Unido llegó a acusar al KGB soviético de acto de sabotaje. Ninguna de ambas inculpaciones prosperaron y Union Carbide aceptó finalmente su responsabilidad”. (Botta, 2007, p. 13)
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CONCLUSIONES
Las principales causas que originaron el desastre son las siguientes, falta de
responsabilidad en los jefes encargados de la Seguridad, personal no calificado
para trabajar en la planta, sistemas de evacuación en caso de emergencias
obsoletos.
El desastre de Bhopal comenzó a las 23.00 pm del 2 de diciembre de 1984, los
operarios realizan la limpieza de tuberías con agua, a las 23.30 pm comienza el
desastre de Bhopal y 23 toneladas de MIC y 17 toneladas de otros tóxicos como
cianuro y fosgeno, generados desde la reacción en el depósito 610, 1.00 am del 3
de diciembre se comunica a la policía sobre el desastre, 7.00 am del 3 de
diciembre ya había 1000 muertos contados por los policías y hospitales, luego de
24 horas de ocurrido el desastre había 90 000 pacientes por intoxicación.
Hay dos versiones que tratan de explicar lo ocurrido en el desastre de Bhopal, la
primera se hizo por profesional contratados por el sindicato de trabajadores de la
empresa. Debido a una limpieza de tuberías, el agua llega hasta el tanque 610.
Este reacciona con el agua y se produce la polimerización del MIC y fuga del
tanque hasta el exterior produciendo la intoxicación de miles de personas; en la
segunda, Union Carbide culpa a uno de sus empleados de sabotaje. Después se
trató de culpar a la KGB (servicio de inteligencia Soviético).
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ball, R. (2011). Oscillatory thermal instability - the Bhopal disaster and liquid bombs (MSI
informe 14-1). Recuperado del sitio de internet de Australian National University,