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2014 년 업종별 세미나 – 알루미늄 주조 2014.9.17~18 천정권 전문위원 자동차부품산업재단 (KAP) 다이캐스팅 공정관리 기술과 품질 관리 KNOW-HOW
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5 2014년 al주조업종 세미나-140912

Jul 03, 2015

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2014 년 업종별 세미나 – 알루미늄 주조

2014.9.17~18

천정권 전문위원

자동차부품산업재단 (KAP)

다이캐스팅 공정관리 기술과 품질 관리 KNOW-HOW

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1. 주조 불량 소개

2. 공정 소개

- 용해 / 보온

- 주조

3. 불량 해결 사례

목 차

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주조 불량

주조 공정별 불량유형과의 관계

주조불량의 주요 원인

대표적인 비철 주조 공법

주조불량 원인과 대책

공정 핵심 항목 표준화 및 Fool Proof

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제품설계 금형설계금형

금형관리 주입Hardware 주조 후처리 용해

제품설계금형제작

주조기

금형주조 사상 합금

용해재처리용탕주조방안선정

금형설계

금형냉각방안설계

함침

불량유형

치수상의 결함 외관상의 결함 내부결함 재질상의 결함 기타 결함

* 치수불량* 어긋남* 변형* 여육및 결육

* 미성형 관련 불량 - 기포 , 탕흔 , 탕경등

* 요철 및 부풀음* 크렉 및 찢김* 소착 및 언더컷* 찍힘* 탕구기포 * 표면오염

* 기공 및 리크 - 가스홀 - 기포 - 수축공 - 핀홀 - 리크

* 하드스포트* 재질불량* 산화물 , 이물질

* 내압불량* 사상불량* 찍힘* 변색* 백화

+금형보수

도형

주조공정별 불량유형과의 관계

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주조불량의 주요 원인 (1)

Mechanical ProblemsMechanical Problems

침식 밀핀자국 기포 변형 긁힘 비산 코어 휨 침식 밀핀자국 기포 변형 긁힘 비산 코어 휨

밀핀 용탕청정 이형제 구배 형온 용탕온도 속도 압력 투영면적 밀핀 용탕청정 이형제 구배 형온 용탕온도 속도 압력 투영면적

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주조불량의 주요 원인 (2)

Thermal ProblemsThermal Problems

열간균열 박리 소착 수축공 변형 미성형 탕흔 편석열간균열 박리 소착 수축공 변형 미성형 탕흔 편석

후육 용탕온도 C/T 소재 형온 충진시간 탕구속도 압력 이형제 후육 용탕온도 C/T 소재 형온 충진시간 탕구속도 압력 이형제

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원인 및 현상 확인 및 조치사항

■ 현 상 : 게이트 절단 후 또는 소재를 가공하고 난 후 가공면에 주조합금이 아닌 이물질로 나타나 거나 또는 기포와 같이 미세하게 나타나기도 한다 . 기포로 미세하게 나타날 때에는 가공면 에 가공흔적이 같이 나타난다 . ■ 별 칭 : 개제물 , 이물질 , 하드스포트 ■ 도 해 :

■ 원 인 : - 높은 용해온도 , 로 청소의 미흡 , 불 성실한 용탕 청정화 - 하드스포트드의 제거부족에 의해 발생한다 .

▶ Aℓ 의 경우 용해로에서 부터 산화물이 생성된다 . - 용해온도는 너무 높지 않은지 확인할 것 .( 720∼750℃) - 로 바닥에 쌓인 이물질이 과해져서 표면으로 부상하지 않도록 할 것 - 용탕의 흐름라인을 확인하고 모서리부에 쌓이는 이물 질을 확인할 것 ▶ 로내 벽청소를 확실히 할 것 . - 작업자의 교육 및 적당한 청소도구의 확보유무 - 청소주기의 준수 - 보온로의 표면 산화물을 수시로 제거할 것

▶ 주지적인 용탕 청정화처리 실시 - 최소 2회 / 시프트 ▶ 필터를 사용한다면 필터의 청소유무를 확인할 것 . - 필터는 필요할 때 대체하고 모서리부위로 새는 것은 없 는지 확인할 것 ▶ 주조보온로의 용탕온도가 너무 높지 않은지 확인 . ▶ K-Mold 분석하고 운영할 것 . ▶ Sludge Factor 를 관리할 것 . - Sludge Factor : Fe + 2Mn + 3Cr < 1.8

주조 불량 원인과 대책 – 개재물

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원인 및 현상 확인 및 조치사항

현 상 : 충진 용탕의 선단부가 너무 차가워 겹치거 나 형상이 완전히 성형되지 않는 현상 별 칭 : 탕경 , 탕회 도 해 :

원 인 : - 낮은 금형온도 및 용탕온도 - 낮은 주조압력 및 낮은 저속 / 고속속도 - 고속위치의 부적절 , 감속위치가 너무 빠를 때 - 에어벤트의 부족 - 부적절한 탕구방안 등에 의해 발생한다 .

▶ (특히 문제부위의 ) 금형온도를 올릴 것 . - 금형온도가 차가워진 원인을 확인할 것 ▶ 충진시간을 단축할 것 - 플련져 속도 및 크기 , 탕구면적 , 사출압의 증가등 ▶ 용탕 흐름 형태를 바꿀 것 - 문제부 직접 충진 , 탕구형상 변경및 속도증가등 ▶ 사출 최종지점에서의 압력저하 여부를 확인할 것 . - 팁 긁힘 현상 및 주변비산 , 부적당한 슬리브상태 , 과소한 팁오일 , 슬리브내 융착등 ▶ ACC 충진압력 및 차압시간 확인할 것 . ▶ 비스켓 두께가 너무 얇지 않은가 확인할 것 . ▶ 과도한 비산은 없는지 확인할 것 . - 형체력과 주조기 성능 확인 . ▶ Al 합금 ; 가능하면 Si 를 허용 범위내 최대로 할 것 . ▶ Zn 합금 ; 허용 범위내 Al 을 최대로 할 것 . ▶ 에어벤트의 막힘 여부 또는 크기의 적합성 확인할 것 . ▶ 너무 얇은 벽두께 또는 벽두께의 균일성 확인할 것 . - 최대한 완만한 변화 유지

주조 불량 원인과 대책 - 미성형

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원인 및 현상 확인 및 조치사항 ■ 현 상 : 소재 내부에 둥글거나 거친 구상으로 검은색상 을 띄고 나타남 . 상호 혼합되지 못한 가스의 경우 구상부의 바닥에 드로스를 갖기도 한다 . * 색상구분 ; 밝은색 (순수또는 증발가스 ) 검은색 ( 이형제 .팁오일의 탄화가스 ) * 형상구분 ; 둥근구상 (순수또는 탄화가스 ) 거친수지상 (증발또는 물터짐 ) ■ 별 칭 : 기공 , 기포 ,Porosity ■ 도 해 :

■ 원 인 : - 용탕내 포집된 가스 및 팁오일 과다시 발생하는 탄화가스 - 혹은 금형표면의 수분의 제거 부족에 의한 스팀 - 사출속도의 부적합 등에 의해 발생한다 .

▶ 용탕 탈가스 , 스팀 , 이형제 , 팁오일등의 가스제거 여부 - 용탕 탈가스 처리 - 일정한 용탕 주입비율 및 고속속도를 늦출 것 - 저속구간 , 슬리브내에서 용탕의 요동이 없도록 할 것 . - 이형제 또는 팁오일량을 최소화 - 에어스프레이 위치및 방향 ▶ 부드러운 탕 흐름이 되도록 할 것 . - 심한 꺽임 , 막힘 및 포켓부 , 탕도는 서서히 줄일 것 . ▶ 벤트를 확인할 것 . - 충분한 크기와 개방여부 ( 비산물 , 오염물 막힘 ) - 최종충진부 , 코너부에 위치시킬 것 ▶ 진공상태의 확인 - 진공 밸브의 오염 및 기능 불량 . - 밸브개폐시기 및 합형시 진공도 및 흡입량 ▶ 다이표면의 잔류수분 - 합형전 다이표면의 건조여부 (특히 슬라이딩부 및 형 파팅부 ) - 미세 크랙에 의한 냉각수의 누수여부 - 스프레이 시스템 또는 유로에서의 누수 ,누유등

주조 불량 원인과 대책 - 가스기포

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원인 및 현상 확인 및 조치사항

■ 현 상 : 소재의 응고된 내부 또는 표면에 빈 공간이 남아 있는 현상 ■ 별 칭 : Flow Porosity, 흐름기포 ■ 도 해 :

■ 원 인 : - 용탕의 충진이 너무 늦거나 용탕이 차갑거나 - 용탕흐름이 안 좋아 응고된 금속 사이에 빈 공간이 생성 됨 .

▶ 흐름기포는 용탕 흐름상의 문제이다 . 표면 결함 에 대한 대책과 유사하므로 참고할 것 . ▶ 용탕흐름에 의해 발생한 기포는 소재표면에는 홀 형태 , 소재내부는 기포 형태로 나타난다 . - 주 원인은 충진시간이다 . 적정한 충진시간을 산출하거나 현상을 분석해라 . - 극단적인 경우 충진시간을 늦추는 것도 한 방법이다 ▶ 용탕 보온편차를 최대 ±10℃ 이내로 균일하게 해라 . - 탕구에서의 용탕온도는 대단한 중요인자이다 . - 레들 또는 슬리브에서의 온도손실을 관찰해라 ▶ 균일한 금형온도 , 가능하면 높게 유지해라 ( > 210℃) ▶ 사출압력을 재검토해라 . - 사출압은 Aℓ, Mg 합금 >210k, Zn>140k - 증압은 제대로 작용하는가 ? 작용압력은 일정하며 증압시간은 빨리 해라 - 종압 (메탈압 ) 을 충분히 크게해라 . 420k면 가능하지만 가장 좋은 것은 640k이상이다

주조 불량 원인과 대책 – 흐름기포

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원인 및 현상 확인 및 조치사항

■ 현 상 : 주물은 액체일 때 보다 고체일 때 차지하는 공간이 더 작아지는데 특히 주물의 뜨거운 부분에 나타나는 아주 작은 공간을 말한다 . ■ 별 칭 : Shrinkage, 다공질조직 , 벌레구멍 ■ 도 해 :

■ 원 인 : 용탕이 응고간 응고 균형이 맞지 않으면 소재가 두껍 거나 뜨거운 부분의 응고는 늦어지고 , 차갑거나 얇은 부위로 체적변화가 먼저 일어나 늦게 응고되는 부위 의 체적을 빼앗아 보완하기 때문에 발생한다 .

▶ 응고 동안 특히 문제가 생기는 부분의 반응고 상태 에서 압력을 증가 , 지속시켜라 . ▶ 압력문제를 확인해라 . - 정압의 적정 (210k >Al, Mg 140k >Zn) - 증압 ( 종압 ) 의 적정 (560k >Al) - 증압세팅장치의 반응성 (증압 acc 의 작동 , 증압작용이 늦지는 않은가 ) ▶ 최종사출구간에서 플련져 /팁 문제에 의한 압력저하 현상을 확인할 것 - 팁 /슬리브의 마모 , ( 금형 )슬리브 / 사출팁의 냉각 - 부적당한 플련져 링 또는 구즈넥 (핫 챰버 ) ▶ 문제부위에 직접 용탕을 충진해라 . - 국부스퀴즈 , 인게이트설치 , 살두께 증대등 ▶ 비스켓트 사이즈 , 두께가 얇지 않은가 . ▶ 문제부와 인접부의 온도편차가 어떤지 확인해라 - 주변의 찬 부위는 가열하고 문제부위는 냉각해라 - 사출시의 낮은 온도는 도움을 주지만 다른 문제가 발생하는지 유의해라 ▶ 근원적 해결책으로 스퀴즈 핀 설치를 검토 할 것 .

주조 불량 원인과 대책 – 수축기포

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‘13. 7. 4

구매본부

2,3 차 협력사 핵심공정 F/PROOF 추진 2,3 차 협력사 핵심공정 F/PROOF 추진

순 개정일 내 용1 ‘12.12 월 • 초도 제정

2 ‘13. 7 월• 1 차 개정 - 검사결과 전산저장 구체화

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용탕 성분분석 및 전산기록 용해로 조건 관리 F/PROOF

■ 용탕 성분분석 주기적 실시 및 전산관리 - 성분분석기 보유 권장 청정도 관리 (K-Mold 법 ), 탈가스 검사 및 기포검사(감압응고 )

■ 재질별 /품목별 용해로 온도 , 출탕온도 , 용탕주입시간 , 로청소 주기 설정 및 준수여부 - 용해로 보온로 (턴테이블로 ) 확보

1

다이캐스팅

2

구 분 내 용 비 고

성분

• 주조 장비별 용해 보온로 용탕 시편 체취후 분석

• 성분분석결과 및 K-Mold 결과 전산 기록 관리

1 회 /일

청정도

• K-Mold 법 용탕을 K-Mold 용 틀에 부어 내부 이물질 여부 확인

1 회 /일

탈가스및

기포검사

• 감압응고법 용탕 탈가스 처리 후 시편 채취하여 감압응고법에 의 한 용탕내 수소가스량 검사

1 회 /일

구 분 내 용 비 고

용해온도

• ADC12 종 용해온도 : 710 ± 10℃

이상발생시

경보장치

출탕온도

• ADC12 종 출탕온도 : 650 ± 10℃

로청소주기

( 도가니식 )

• 용해로벽 DROSS 처리

1 회 /SHIFT

성분분석기

감압응고법

*상기 내용은 작성사례이며 , 라인 사정 및 제품 SPEC 에 맞게 관리 필요

온도 이상시 경보장치

출탕온도K-Mold 법

개재물

용해로

▣ 다이캐스팅 핵심항목 표준화 및 F/PROOF 추진

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다이캐스팅 조건관리 표준화 최종 완성품 검사 및 전산 기록

■ 금형예열 , 형개시간 , 진공도 , 냉각수 , 이형제 관리기준 설정 및 준수 , 진공도 Fool Proof 장치

■ 검사항목 (외관 , 치수 , 내부기포 , 수축상태 등 ) 설정 및 검사결과 전산 이력관리 - 비파괴검사기 (X-RAY) 보유상태 , 미보유시 절단면 확대경 /현미경검사

3 4

다이캐스팅

구 분 내 용 비 고

금형예열

• 작업표준서 기준으로 금형예열 - 예 ) 고속 5Shot, 저속20Shot

주조작업일보

금형온도

• 금형예열후 제품육안확인주조작업CheckSheet

형개시간

• 7.0±1.0sec 주조작업일보

냉각수( 설비 )

• 하절기 :30±10℃• 동절기 :20±10℃

설비점검CheckSheet

이형제• 혼합비율 : 물 70 : 이형제 1• 이송압력 : 4~7 kg/ ㎠

이형제 일상점검표

진공도F/Proof

• 350~450mBar 주조작업일보

*상기 내용은 작성사례이며 , 라인 사정 및 제품 SPEC 에 맞게 관리 필요

작업조건 전산관리

냉각수 온도

이형제 압력

진공도 이상시 경보장치

구 분 내 용 비 고

비파괴검사

• 수축공 , 두께• 내부 기포 검사

5EA/Lot

외관및

내부홀

• 깊은 홀 내부결함 검사

5EA/Lot

절단검사

• 수축공 , 두께• 내부기포 검사 - Ø0.1~0.8 3EA 이하

5EA/Lot

내시경

절단면 확대경 검사

X-RAY 검사기

• 비파괴검사 및 절단검사 중 택일 실시

▣ 다이캐스팅 핵심항목 표준화 및 F/PROOF 추진

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용해 및 보온 공정

탈가스 처리

감압응고시험으로 분석한 가스량 비교

용탕 청정화 ( 드로스 제거 )

이물질 발생사례

로 청소 및 하드스팟 발생 사례

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용탕 청정화 효과 검증 1 - 탈가스

1. 탈가스처리 대기중의 수분 , 연소가스중의 수분 , 내화물중의 수분 , 기타 알루미늄합금의 존재수분은 알루미늄과 반응하여 수소가스가 용탕중에 용해된다 . 2Aℓ + 3H2O -> Aℓ2O3 + 6H2 이렇게 발생한 가스는 응고중에 기포로 방출 , 제품속에 잔류하여 가스기포 , 기공으로 발전하므로 이 수소가스를 제거해 주는 작업이 탈가스처리 이다 . 탈가스 방법은 Flux 용제를 이용하거나 , 질소가스를 이용한 GBF 등이 있다 .

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감압응고 시험 결과 탈가스 최적 조건 – 탈가스 용탕량의 0.1~0.2% / 진정시간 30분 이상

< 탈가스 전 > <진정 5분 후 > <진정 10분 후 > <진정 30분 후 >

용탕 청정화 효과 검증 1 – 탈가스 (Flux)

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탈가스 표준 설정 (탈가스용 플럭스 1 개 사용하여 진정 시간별 기포 비교 )

⇒ 탈가스 실시와 미실시는 차이가 명백하며 , 진정시간 30분일 때가 상대적으로 우수 함

(플럭스 1 개를 첨가하여 시험 하였으므로 잔존가스 존재 )

⇒ 플럭스 업체의 권장량 : 용해량의 0.1~0.2% 이므로 적당량을 사용할 것 .

용탕 청정화 효과 검증 1 – 탈가스 (Flux)

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용탕 청정화 효과 검증 1 – 탈가스 (GBF)

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용탕 청정화 효과 검증 1 – 탈가스 ( 질소가스 )

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2. Dross 처리

용탕중에는 산화물 , 질화물등의 개재물이 존재하며 이는 주조성의 악화 , 기계적성질의 저하 , 표면처리 결함등으로 소재에서 나타난다 . 드로스처리의 방법으로는 (1) 불활성가스 혹은 할로겐계 가스 주입에 의한 드로스의 부상분리 (2) 플럭스처리에 의한 방법 (3) 필터등을 사용한 용탕여과 방법 등이 있다 . 드로스 처리는 용탕 내의 개재물의 제거는 물론 , 부유물과 용탕의 분리 를 촉진시켜 알루미늄 용탕의 회수율을 향상시키는 데 에도 목적이 있다 .

드로스처리 공정중 가장 중요한 것은 용탕과의 충분한 교반이며 용재는 항상 건조되어있어야 한다 .

용탕 청정화 효과 검증 2 – 드로스 처리

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Ingot 제작 요소 – 알루미늄 재활용 및 이물질

Recycling

알루미늄 용해로

알루미늄 인고트

오염된 칩 및 드로스

회전재 및 불량품

건축 폐기물

알루미늄 캔폐차장

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리사이클 에 사용될 공정 중 발생한 스크랩

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래들에 담긴 알루미나

도가니 측벽의 알루미나GBF 후 드로스 미제거

용탕 청정화 효과 검증 3 – 이물질 원인 분석

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이물질 시편

래들 위치의 알루미나 래들에 담긴 알루미나도가니 측벽의 알루미나

낮은 온도의 용탕표면 낮은 용탕 온도 (627℃) 이물질 혼입

용탕 청정화 효과 검증 4 – 이물질 성분 분석

Page 26: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

용탕 청정화 효과 검증 4 – 이물질 성분 분석

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용탕 청정화 효과 검증 4 – 이물질 성분 분석

Page 28: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

용탕 청정화 효과 검증 4 – 이물질 성분 분석

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용탕 청정화 효과 검증 4 – 이물질 성분 분석

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Hard Spot 생성 과정 : γ – Al2O3 ⇒ α – Al203

γ – Al2O3 : - 초기 용해 ( 보온 ) 로 벽면에 부착된 푸석하고 가벼운 알루미늄 산화물 .

- 비중은 2.8 로서 Al 보다 조금 높다 .

α – Al203 : - γ – Al2O3 가 오랜 시간 815℃ 이상의 열을 받아 다이아몬드의 경도

에 버금가는 코론덤 (Corundum) 으로 변이 된 알루미늄 산화물 .

- 비중 4.0 으로 바닥에 침전 . ( 주기적 바닥 청소 필수 )

- 로 내로 유입된 공기 ( 연료와 로의 틈새 ) 나 수분이 성장을 촉진 .

- 제품에 혼입되어 가공 시 툴 파손의 원인 됨 .

3. 하드 스팟 (Hard Spot)

로벽에서 생긴 코론돔 버섯모양의 코론돔

로청소 필수

용탕 청정화 효과 검증 5 – 하드스팟 / 로 청소

Page 31: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

보온로 벽의 코론돔

용탕 청정화 효과 검증 5 – 하드스팟 / 로 청소

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용해와 보온을 하는 보온로 .

- 미성형 및 개재물 발생의 원인 .

- 용탕 청정화 관리 불가 .

630℃ 480℃

용탕 청정화 효과 검증 6 – 산화물 / 용해보온로

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용탕온도 편차 심함 . (634℃~673℃) 용탕온도의 불규칙성 . 용탕 청정화 처리 불가 .

용탕 청정화 효과 검증 6 – 산화물 / 용해보온로

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용탕온도 편차 작음 . (670℃~690℃) 용탕온도의 규칙성 . 용탕 청정화 처리 가능 .

용탕 청정화 효과 검증 6 – 턴테이블 보온로

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K-mold 금형 K-mold 시편

등급 K10-VALUE

청정 판정 합격판정

AA <0.1 매우 우수 OK

A 0.1-0.2 우수 OK

B 0.2-2.0 거의 우수 주조가능 ( 재처리 )

C 1.0-2.0 약간 더러움 재처리

D 2.0-20 더러움 재처리

E >20.0 매우 더러움 재처리

이물질 관리 – K-Mold

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K-Mold 시험 결과 탈가스 최적 조건 – 탈가스 용탕량의 0.1~0.2% / 진정시간 30 분 이상

< 플럭스 1 개 투입 >

< 플럭스 2 개 투입 >

이물질 관리 – K-Mold

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주조 공정

소착불량 개선사례

기포불량 원인 검증

금형구조 개선사례

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패러다임 쉬프트 패러다임 쉬프트

• 세상 ( 사물 ) 을 보는 시각• 정신적 지도• 준거의 ( 관점 )

♣고정관념 , 편견

1. 1. 불완전하다불완전하다 ..2. 2. 크게 틀린 경우가 많다크게 틀린 경우가 많다 ..3. 3. 우리를 제한 시킨다우리를 제한 시킨다 .(.( 속박속박 ))

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소착 해결을 위한 개선 방안 - 취급문제 개선 및 이형제 스프레이 분사 위치 지정 정립화

- 이형제 스프레이 분사 위치 지정 ( 유첨 도면 참조 ) - 배면 이형제 설치 ( 금형 개선 ) SPOOL “A” Type – 배면 이형제 분사 라인 설치 (3/22) SPOOL “B” Type – 배면 이형제 분사 라인 설치 (3/27)

⇒ 소착으로 인한 문제 해결을 위해 슬라이드 코어 스프레이 분사 취약점 해결

소착 고질불량 개선 사례 – 배면이형제 설치

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개선효과 : 하측과 슬라이드 코어가 마주보는 좁은 공간 사이에 기존 카세트 스프레이 라인을분사 적용하기에 협소하여 냉각에 어려움을 코어에 직접 이형제 라인을 설치하여 소착 부적합에대한 개선을 시도함.

SPO O L CPT STD /M I 배면이형제 스프레이라인

10m m /

Φ6.0

소착 고질불량 개선 사례 – 배면 이형제 위치

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이형제 분사 위치 점검표

소착 고질불량 개선 사례 – 이형제 위치 표준 설정

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SPOOL CPT STD / SPOOL CPT MI - 배면이형제 스프레이 분사 라인 설치후 불량율 추이 변화

⇒ 소착은 다소 줄었으나 미성형 문제 대두 - 하단 사진 참조

CPT (Standard) SPO O L 8.14% -> 8.95% 49.4% -> 33.4% 50.6% -> 66.6%

전체 불량율(전→후) 소착,기포 미성형

CPT M I(M irror) SPO O L 6.7% -> 6.2% 47.3% -> 40.2% 51.7% -> 59.8%

소착 고질불량 개선 사례 – 배면 이형제 설치 결과

Page 43: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

5. 미성형 원인 분석

(1) 각 기계별 , 제품별 주조조건 Gate 속도 계산 .

* 게이트 속도 = ( 팁 단면적 ) × 고속속도 / 게이트 단면적 .

* ELR ( 게이트 속도 ) = (19.64 ㎠ ) × 1.8m/sec / (0.14 × 1.45 × 4) = 43.5m/sec * MI ( 게이트 속도 ) = (19.64 ㎠ ) × 1.8m/sec / (0.12 × 1.45 × 4) = 50.8m/sec * MI 의 미성형 불량율 : 3.52% (Cav #15 : 0.8% #16 : 2.7% - 반작 업자 측 방향 ) * 불량율 편차 - 반작업자 측 이 월등히 높다 .

(2) 고속 절환 위치 변경 Test 결과 변화 없었슴 . ( 결과 수치 입력 )

(3) 고속도 상향은 과거 경험으로 비산으로 Test 생략 .

⇒ 주조조건 , 스프레이 조건이 미성형의 직접 원인이 아님이 증명 됨 .

소착 고질불량 개선 사례 – 미성형 원인 분석

Page 44: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

미성형 개선 활동 착수

- 이형제 냉각시간 변화시도 (0.7->0.5) / 고속 전환 위치 ( 속도 ) 변경

- 결과 : 불량율 감소에 도움이 되지 않음

미성형(내측) 미성형(외측) 기포(BLISTER)

뜯김(기어부) 소착+뜯김

이형제시간 0.7->0.5단축결과

기어부소착+뜯김문제로

인하여, 진행중단하기로

하였음.

미성형 불량은 현물 조사 결과 이형제에 의한 과냉이 아닌 용탕 충진이나 가스 빼기 를 원인으로 추정하여 Gate 와 O/Flow 수정 착수키로 함 .

소착 고질불량 개선 사례 – 미성형 원인 분석

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게이트 단면적 변경 (1.2mm x14.5mm->1.4mm x14.5mm) #16 CAV 만 수정 - SPOOL CPT MI 에 테스트 결과 * 수정 전 (#15 / #16) : 1) 1.95/4.27 2) 0.92/4.79 3) 0.79/1.77 4) 0.83/4.72 5) 1.16/3.21 * 수정 후 (#15 / #16) : 1) 6.58/0.89 2) 2.18/1.77 3) 1.09/0.82 ⇒ 수정 전에는 #15 가 불량율이 낮았으나 수정후에는 수정한 #16 이 3 배정도 낮은 불량율을 보임 . ⇒ #16 에 적용한 Gate 단면적 확장의 개선 효과가 입증 됨 . ⇒ #15 에 적용 및 타 금형에 수평전개 및 Over-Flow 단면적 개선 착수 .

1.2 1.4

소착 고질불량 개선 사례 – 미성형 원인 분석

Page 46: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

#16 개선 결과 불량율의 감소를 보여줌 - #15 번 도 진행 결정 (4/24)SPO O L CPT M I 130417 총수량 3071

양품 2880 미성형 기포 소착1.95% 불량#15 60 46 11 34.27% 불량#16 131 115 16 0

SPO O L CPT M I 130418 총수량 3274양품 3120 미성형 기포 소착

0.92% 불량#15 30 19 9 23.79% 불량#16 124 97 27 0

SPO O L CPT M I 130419 총수량 1642양품 1600 미성형 기포 소착

0.79% 불량#15 13 5 3 51.77% 불량#16 29 20 8 1

SPO O L CPT M I 130422 총수량 847양품 800 미성형 기포 소착

0.83% 불량#15 7 5 2 04.72% 불량#16 40 33 7 0

SPO O L CPT M I 130423 총수량 3179양품 3040 미성형 기포 소착

1.16% 불량#15 37 14 6 173.21% 불량#16 102 60 14 28

변경후SPO O L CPT M I 130425 총수량 1124

양품 1040 미성형 기포 소착6.58% 불량#15 74 27 6 410.89% 불량#16 10 6 4 0

SPO O L CPT M I 130426 총수량 3165양품 3040 미성형 기포 소착

2.18% 불량#15 69 45 15 91.77% 불량#16 56 37 17 2

SPO O L CPT M I 130429 총수량 2936양품 2880 미성형 기포 소착

1.09% 불량#15 32 15 8 90.82% 불량#16 24 10 9 5

SPO O L CPT M I 130503 총수량 2967양품 2880 미성형 기포 소착

1.18% 불량#15 35 19 10 61.75% 불량#16 52 30 20 2

소착 고질불량 개선 사례 – O/F 단면적 확장 결과

Page 47: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

오버플로부 변경 시도 ( 주조흐름개선 ) @CPT MI #11 금형 -5/22

벤트1 0.25mm 두께

벤트2 0.14mm두께

길이 3.4mm

벤트1 0.3mm 두께

벤트2 용접후0.08mm두께

길이 11.7mm

벤트1 0.5mm 두께

벤트2 0.1mm 두께

길이 15.5mm

현재 1차수정 2차수정

⇒ 1차 수정 결과 : 비산은 개선되었으나 품질 개선은 없었슴 . ( 불량율 18% N=400 C=70))⇒ 2 차 수정 결과 : 품질 개선 됨 . ( 불량율 4.5% N=399 C=18)

SPOOL CPT STD 에도 확대 적용 시킴 -5/28

소착 고질불량 개선 사례 – O/F 단면적 확장

Page 48: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

* CPT(Standard) 진행결과 (5/23~6/12)

- 5/23 N=2,937 C=57 불량율 1.94% 미성형34(1.2% )

- 5/27 N=2,957 C=77 불량율 2.6% 미성형27(0.9%)

- 5/29 N=2,288 C=77 불량율 2.1% 미성형30(1.3%)

- 5/30 N=4,430 C=110 불량율 2.4% 미성형60(1.3% )

- 6/04 N=2,927 C=47 불량율 1.6% 미성형30(1.0%)

- 6/05 N=3,664 C=64 불량율 1.75% 미성형25(0.7% )

- 6/07 N=1,947 C=27 불량율 1.39% 미성형17(0.9% )

- 6/12 N=2,089 C=89 불량율 4.26% 미성형40(1.9% ), 볼록기포44(2.1%)

* MI 진행결과(5/28~5/31)

- 5/28 N=2,955 C=75 (미성형45) 불량율2.53% (미성형 45개 1.5%)

- 5/29 N=2,987 C=107 (미성형30) 불량율3.58% (미성형 30개 1.0%)

- 5/31 N=2,965 C=85 (미성형40) 불량율2.87% (미성형 40개 1.3%)

- 6/03 N=2,960 C=80 (미성형45) 불량율2.7% (미성형 45개 1.5%)

- 6/05 N=2,983 C=103 (미성형60) 불량율3.45% (미성형 60개 2.0%)

- 6/07 N=1,306 C=26 (미성형10) 불량율1.99% (미성형 10개 0.7%)

- 6/10 N=3,592 C=72 (미성형50) 불량율2.00% (미성형 50개 1.4%)

- 6/11 N=2,393 C=73 (미성형53) 불량율3.05% (미성형 53개 2.2%)

- 6/13 N=2,989 C=109 (미성형20) 불량율3.65% (미성형 20개 0.7%)

전체적으로 불량율이 감소함추가 개선으로 배면 이형제의분사구 형상 변경 착수

소착 고질불량 개선 사례 – O/F 단면적 확장 결과

추가개선

Page 49: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

※ 품질개선 아이템및 공정불량 목표 (~ 8/31)

품명 목표 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월

SPO O L ELR 3% 6.21% 4.70% 4.40% 2.53% 2.52% 3.24% 2.90% 1.46% 0.73%

SPO O L CPT M I 3% 5.10% 8.40% 5.50% 4.90% 9.24% 6.05% 3.16% 3.76% 2.52%

SPO O L CPT STD 3% 4.96% 11.76% 4.64% 6.95% 8.43% 7.68% 2.75% 5.66% 1.83%

5.42% 8.29% 4.85% 4.79% 6.73% 5.66% 2.94% 3.63% 1.69%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월

SPOOL ELR

SPOOL CPT MI 0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월

SPOOL CPT STD

배면이형제 적용 도면

소착 고질불량 개선 사례 – 불량 개선 효과

Page 50: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

타이바 인장력 측정 결과 ( 한국 신소재 장비 및 인력 지원 ) - 2013.3

800 톤 1 호기

800 톤 1 호기 타이바크랙 발견

기포 불량 원인 검증 1 – 타이바 이상으로 인한 비산

Page 51: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

타이바 인장력 측정 원리 ( 한국 신소재 장비 및 인력 지원 ) - 2013.3

800 톤 1 호기

기포 불량 원인 검증 1 – 타이바 이상으로 인한 비산

Page 52: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

타이바 인장력 측정 결과 ( 한국 신소재 장비 및 인력 지원 ) - 2014.2

800 톤 1 호기

기포 불량 원인 검증 1 – 타이바 이상으로 인한 비산

Page 53: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

타이바 인장력 측정 결과 ( 한국 신소재 장비 및 인력 지원 ) - 2014.6

기포 불량 원인 검증 1 – 타이바 이상으로 인한 비산

Page 54: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

수리전

다이 플레이튼 평행도 유지 ( 가공 및 연마 )

기포 불량 원인 검증 2 – 타이바 이상으로 인한 비산

Page 55: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

수리후

기포 불량 원인 검증 2 – 타이바 이상으로 인한 비산

Page 56: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

※ Fan Clutch 주조조건 검증

1) 투영면적 : 657 ㎠

2) 주조압력 : 714Kg/ ㎠ (350 톤 장비 사출 실린더 직경 180mm )

3) 형체력 = 657 × 714 × 1.1 = 516Ton

⇒ 500 톤 주조기가 적합 함 .

4) 게이트 속도 = 팁단면적 × 고속속도 / 게이트 단면적

= 38.47 ㎠ (70mm)× 2.5m/sec / 2.6 ㎠

= 40m/sec

⇒ 적합 함

 

5) 슬리브 충진율 = 주입중량 / 팁단면적 × 스트로크 × 2.8( 비중 )

= 1,350g /38.47 ㎠ × 24.7cm × 2.8g/ ㎤

= 54.6%

⇒ 500 톤으로 변경시 슬리브 경 확대 필요 .

기포 불량 원인 검증 3 – 형체력 부족으로 인한 비산

형체력 부족에 의한 비산 검증

Page 57: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

※ Water Pump Body 주조조건 검증

1) 투영면적 : 730 ㎠

2) 주조압력 : ① ( 증압실린더 단면적 ×Acc 압력 ×0.9)÷팁단면적 714Kg/ ㎠ (350 톤 장비 사출 실린더 직경 180mm ) (9×9×3.14×135×0.9)÷(3.5×3.5×3.14) = 805Kg/ ㎠

② 기계사출력 ÷팁단면적 (350 톤 장비 사출력 34 톤 ) 34,000÷ (3.5×3.5×3.14) = 885Kg/ ㎠ (350 톤 장비 사출력 34 톤 ) 3) 형체력 ① = 805×730×1.1 = 646Ton ② = 885×730×1.1 = 710Ton   4) 게이트 속도 = 팁단면적 × 고속속도 / 게이트 단면적 = 38.47 ㎠ (70mm)× 2.5m/sec / 2.6 ㎠ = 40m/sec( 적당함 )

5) 슬리브 충진율 = 주입중량 / 팁단면적 × 스트로크 × 2.8( 비중 ) = 1,350g /38.47 ㎠ × 24.7cm × 2.8g/ ㎤ = 54.6%( 적당함 )

형체력 부족에 의한 비산 검증

기포 불량 원인 검증 3 – 형체력 부족으로 인한 비산

Page 58: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

M D M AIN H SG (9호) - 비스켓 두께적용설비 : 650톤 2호기

측정일 : 2014-01-23 (오전)

25.81 24.82 24.88

23.88 24.17 23.98

23.3 25.03 24.36

26.15 25.32 29.6

23.27 23.52 28.5

22.84 25.25 28.81

20.6 22.36 23.62

22.96 24.61 23.29

29.41 22.28 23.78

20.21 23.45 40.02

편차

20.21

40.02

25.00

19.81

데이터값

MIN

MAX

평균

기포 불량 원인 검증 4 - 비스켓 두께 산포

Page 59: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

기포 불량 원인 검증 4 - 비스켓 두께 산포

비스켓 두께에 따른 기포 상태 비교

<비정상 비스켓 > <정상 비스켓 >

Page 60: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

진공 ON 진공 OFF

※ 진공효과 명확 . ( 반드시 사용 해야 함 )

※ 스퀴즈 벽부위에 Blister 발생 (내부의 가스가 배출되지 못 함 )

출처 : 대성공업

기포 불량 원인 검증 5 - 진공장치

Page 61: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

기포 불량 원인 검증 5 - 진공장치

Page 62: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

기포 불량 원인 검증 5 - 진공장치

Page 63: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

기포 불량 원인 검증 5 - 진공장치

Page 64: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

기포 불량 원인 검증 5 - 진공장치

Page 65: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

해발

진공

압축공기

출처 : 한국신소재

진공의 단위

1 bar = 1,000 mbar ( 1019 g/cm2) = 100,000 Pa (Pascal) = 100,000 N/m2 = 750 Torr(mm/Mercury) = 29.53 Inch/Mercury(inch/Hg) = 14.5 psi(pound/square inch)

Page 66: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

출처 : 대성공업

※ 주의 사항 : 스퀴즈 주변에 있는 핀의 변형 ( 휨 , 파손 ) ( 핀길이 축소와 핀 변형 검사 수반 할 것 .)

기포 불량 원인 검증 6 – 국부 스퀴즈 조건

Page 67: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

용탕 충전 완료 후 두꺼운 부위에 별도로 설치한 플런져로 가압하여 응고수축을 최소화 한다 .

- 가압실린더는 통상 타이머에 의하여 제어한다 .

- 진공 다이캐스팅법과 병용하여 사용한다 . ( 가공최소화 , 응고 수축방지 )

국부적으로 두꺼운 부위가 있는 경우 가압경로 중간의 얇은 부위가 먼저 응고하여 , 가압력이 전달되기

어렵기 때문에 부분 스퀴즈를 사용한다 .

금형

캐비티 ( 용액응고 )수축공 (Shrinkage)

- 후육부 기포발생 원인

국부 가압 (Local Squeeze)

스퀴즈 실린더 단면적 > 스퀴즈 핀단면적 ×20 배

Page 68: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

스퀴즈 3 초 /7 초 ( 전진 / 후진 ) 스퀴즈 0.1 초 /7 초 ( 전진 / 후진 )

※ 주의 사항 : 스퀴즈 주변에 있는 핀의 변형 ( 휨 , 파손 ) ( 핀길이 축소와 핀 변형 검사 수반 할 것 .)

출처 : 대성공업

기포 불량 원인 검증 6 – 국부 스퀴즈 조건

Page 69: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

1.5mm

2.0mm

3.0mm - Best

3.5mm - Good

2.5mm

기포 불량 원인 검증 6 – 국부 스퀴즈 조건

Page 70: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

* 평가

1. 스퀴즈 조건(시간)에 따른 기포 분포 검토결과 지연 시간에 따라 기포 분포가 변화 되는 경향이 관찰 됨. -> 현재 스퀸즈 6.0초가 기포상태 양호함

- 최적조건은 스퀴즈 가압지연 시간 6초 / 스퀴즈 벽 두께 약 37m m

2. 650톤 3호기 이즈미 에서 시험 결과 스퀴즈 콘트롤 상태 양호. (2013.11.15)

변경전

1차 시험(@ 650톤 Izumi) - Squeeze- In 지연시간별 기포상태 (Stroke - 20mm)

스퀸즈

시간

비고

(평가

결과)

4

3

1

5

2

S1

시료수

S2 S3

스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

현재

(6.0초)

36.89 37.27 37.48

1.0

35.92 37.25 37.58스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

0.5

38.56 37.88 38.54스퀴즈깊이

- 1.0

38.75 37.56 37.62

스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

- 0.5

37.29 37.49 37.7스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

설비 : 650 톤 #3(Izumi) 최적조건 - 스퀴즈 지연 : 6 초 - 스트로크 : 20mm 결과 : 양품 다소 미흡

기포 불량 원인 검증 6 – 국부 스퀴즈 조건

Page 71: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

5

* 평가 변경후 제품 검토결과 (스트로크 조정품 : 20m m ▶25m m )

1. 스퀴즈 스트로크 20m m (좌)) 보다 25m m (상) 가 동일 조건에서 기포 품질 상태가 우수 함.

2. 스퀴즈 조건(시간)에 따른 기포 분포 검토결과 지연 시간에 따라 기포 분포가 변화 되는 경향이 관찰 됨. -> 현재 스퀸즈 3.0초가 기포상태 양호함

- 최적조건의 표준은 스퀴즈 가압지연 시간 3초 / 스퀴즈 벽 두께 약 37m m

- 검사표준은 자주검사(스퀴즈 벽두께관리 - 6m m ~ 4m m )

4. 650톤 3호기-이즈미 설비 생산품 (2013.11.15)

2차 시험(@ 650톤 Izumi) - Squeeze- In 지연시간별 기포상태 (Stroke - 25mm)

2

4

1

3

시료수 비고

(평가

결과)S1 S2 S3

스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

스퀸즈

시간

변경후

- 1.0

- 0.5

현재

(3.0초)

0.5

1.0

35.9 34.87 35.44스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

35.18 35.8 36.59스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

35.18 35.8 36.55스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

36.93 37.65 37.45스퀴즈깊이 스퀴즈깊이 스퀴즈깊이

38.11 37.86 38.22

설비 : 650 톤 #3(Izumi) 최적조건 - 스퀴즈 지연 : 3 초 - 스트로크 : 25mm 결과 : 양산시 핀 파손

기포 불량 원인 검증 6 – 국부 스퀴즈 조건

Page 72: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

13MY Cover 기포개선을 위한 금형 개선

금형구조 개선 사례 1 – 기포 개선

Page 73: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

현상 - VF Tube Plate 쇼트 브라스트 후 변형 1 차 개선 - Rib 및 살 보강 결과 - 효과 있으나 양품 판정에는 미달

금형구조 개선 사례 2 – 변형 개선 (1)

Page 74: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

2 차 개선 - 살 보강 설계변경을 위한 개선 중 (2013.8)

금형구조 개선 사례 2 – 변형 개선 (2)

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미성형 발생부 Package

Duo Back 품질 개선 – 1) 쇼트시간 줄임 2) 미성형 개선을 위한 금형 개선

금형구조 개선 사례 3 – 미성형 개선

Page 76: 5 2014년 al주조업종 세미나-140912

금형구조 개선 사례 3 – 미성형 개선

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Coulisse 미성형 개선 방안 - 현재 불량율 약 20% 으로 차기 금형에 개선방안 적용 예정 .

- 게이트 단면적 계산

- 게이트 단면적 × 게이트 속도 = Tip 단면적 × 고속속도

- 게이트 단면적 = (1.9×0.1)+(2.8×0.1)+(2.1×0.1) +(2×0.1) × 2 = 1.76

- Tip 단면적 = 25×25×3.14 = 19.63 ㎠

- 고속속도 = 2.2 m/sec

- 게이트 속도 = (19.63 × 2.2)/1.76

= 24.54m/sec (40~60 m/sec 보다 낮음 )

금형구조 개선 사례 4 – 미성형 개선

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금형구조 개선 사례 4 – 미성형 개선