YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK

MENUJU ZERO DEFECT PADA PRODUK AIR MINUM AYIA

CUP 240 ML

(Studi kasus di PT. Gunung Naga Mas Kuranji, Padang)

SKRIPSI

Oleh:

SURGA RIDWANI

1410024425047

TEKNIK INDUSTRI

YAYASAN MUHAMMAD YAMIN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI

(STTIND) PADANG

2018

Page 2: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Penerapan Metode Six Sigma (DMAIC) untuk Menuju Zero Defect Pada

Produk Air Minum Ayia Cup 240 ml

Nama : Surga Ridwani

NPM : 1410024425047

Dosen Pembimbing 1 : Ir. Gamindra Jauhari, MP

Dosen Pembimbing 2 : Verra Syahmer, MT

ABSTRAK

Perusahaan dapat bersaing dalam industri dengan cara memberikan produk

yang berkualitas baik sesuai dengan spesifikasi dan tidak cacat. Penggunaan

konsep DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metode six sigma

dapat mengupayakan untuk mencapai tingkat kecacatan nol (zero defect). Dari

tahap define digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Tahap

measure dilakukan untuk mengukur tingkat kecacatan pada suatu produksi. Tahap

analyze untuk menentukan penyebab dari masalah dalam proses produksi

menggunakan diagram fishbone. Tahap improve digunakan untuk meningatkan

proses dan menghilangkan sebab-sebab kecacatan berdasarkan tahap analyze.

Tahapan terakhir yaitu tahap control untuk mengontrol kinerja dan menjamin

permasalahan utama penyebab kecacatan tidak muncul lagi menggunakan

Statistical Process Control (SPC). Dari hasil analisa data diperoleh nilai DPMO

dan sigma level sebelum penerapan metode six sigma sebesar 30,020 cup per

sejuta produksi dan berada pada level 3.38 sigma. Sedangkan setelah penerapan

metode six sigma menggunakan tahapan DMAIC diperoleh nilai DPMO 7,093

cup per sejuta produksi dan berada pada level sigma 3.95. Sehingga pengurangan

cacat adalah sebanyak 22,927 cup.

Kata kunci: DMAIC, DPMO, Fishbone Diagram, Six Sigma, Statistical Process

Control (SPC)

Page 3: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Aplication Of Six Sigma Method (DMAIC) To Towards Zero Defect In

Dringking Water Product Ayia Cup 240 ml

Name : Surga Ridwani

NPM : 1410024425047

Supervisor : Ir. Gamindra Jauhari, MP

Co-Suprvisor : Verra Syahmer, MT

ABSTRACT

Company can be competitive in insudtry by providing a good quality product

according to specification and have no defect. Used DMAIC concept (Define,

Measure, Analyze, Improve, Control) of six sigma method can be used to get zero

defect level. The defines phase used to identify the problem. The measures phase

used performed to measure the level of disability in a production. The analyzes

phase to determine the cause of problem in production process using fishbone

diagram. Improvements phase used to improve the process and eliminate the

cause of disability based on the analyze phase. The last phase is the controls

phase, used to control the performance and ensure the main problems cause the

disability does not reappear using Statistical Process Control (SPC). From the

result of analysis data obtained DPMO value and sigma level before the

application of six sigma method is 30,020 cups per million production on 3.38

sigma level. Whereas after the application of six sigma method obtaining DPMO

7,093 cups per million production on 3.95 sigma level. With the result, reduction

of defect is as much as 22,927 cups.

Keywords: DMAIC, DPMO, Fishbone diagram, Six Sigma, Statistical Process

Control (SPC)

Page 4: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah subhanahu wata’ala yang

telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dengan judul “Penerapan Metode Six

Sigma (DMAIC) untuk Menuju Zero Defect pada Produk Air Minum Ayia

Cup 240 ml”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam

memperoleh gelar sarjana teknik pada program studi Teknik Industri di Sekolah

Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang. Selama penulisan skripsi ini

tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah

mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. Gamindra Jauhari, MP sebagai dosen pembimbing I skripsi.

2. Ibu Verra Syahmer, MT sebagai dosen pembimbing II skripsi.

3. Bapak Dedi Putra S.Si sebagai Wakil Manager dan Kabag QA PT.

Gunung Naga Mas.

4. Kak Yohana Eka Mulya yang telah membantu saya dan memperlancar

dalam memperoleh data.

5. Ibunda dan ayahanda serta keluarga tercinta yang telah memberikan

dorongan, kasih sayang, nasehat, motivasi dan pengorbanan materil selama

penulis menempuh studi di STTIND Padang.

Page 5: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

6. Ibu dan bapak angkat serta keluarga angkat tersayang yang telah

memberikan kasih sayang, motivasi, dorongan dan bantuan materil selama

penulis menempuh studi di STTIND Padang.

7. Teman-teman Teknik Industri STTIND Padang dan semua pihak yang

telah memberikan dukungan dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian

skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan

doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan

kepada penulis, aamiin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis

sendiri.

Padang, Juni 2018

Penulis

Page 6: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah .......................................................... 5

1.3 Batasan Masalah ................................................................ 5

1.4 Rumusan Masalah ............................................................. 6

1.5 Tujuan Penelitian .............................................................. 6

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................ 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 8

2.1 Landasan Teori ............................................................... 8

2.1.1 Kualitas ................................................................. 8

2.1.2 Pengendalian Kualitas .......................................... 9

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Kualitas ........... 9

2.1.2.2 Dimensi Kualitas .................................... 9

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Kualitas ................ 10

2.1.2.4 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas .. 11

2.1.3 Pengendalian Kualitas Statistik ..................... ........ 12

Page 7: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

2.1.4 Alat dalam Pengendalian Kualitas ........................ 13

2.1.4.1 Diagram Sebab Akibat (fishbone) ........... 13

2.1.4.2 Diagram Kontrol ..................................... 14

2.1.5 Six Sigma ............................................................... 20

2.1.5.1 Pengertian Six Sigma ............................... 20

2.1.5.2 Penerapan Six Sigma dengan Tahapan

DMAIC .................................................... 21

2.1.6 Produk ................................................................... 22

2.1.7 Klasifikasi Produk ................................................ 23

2.1.8 Produk Cacat ......................................................... 24

2.2 Kerangka Konseptual ........................................................ 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................... . 27

3.1 Jenis Penelitian ............................................................... 27

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ........................................ 27

3.3 Variabel Penelitian ......................................................... 28

3.4 Data dan Sumber Data ................................................... 28

3.4.1 Data ...................................................................... 28

3.4.2 Sumber Data ........................................................ 28

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data ............................ 29

3.6 Kerangka Metodologi Penelitian ..................................... 32

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .............. . 34

4.1 Pengumpulan Data ........................................................... 35

4.2 Pengolahan data ............................................................... 35

Page 8: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

4.2.1 Metode Six Sigma dengan Tahapan DMAIC ...... 36

4.2.1.1 Tahap Define ......................................... 36

4.2.1.2 Tahap Measure ...................................... 38

4.2.1.3 Tahap Analyze ....................................... 46

4.2.1.4 Tahap Improve ...................................... 47

4.2.1.5 Tahap Control ....................................... 49

BAB V ANALISA HASIL PENGOLAHAN DATA ........................... 50

5.1 Analisa Hasil Pengolahan Data ............................................ 50

5.1.1 Analisa Hasil DMAIC ............................................... 50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 57

6.1 Kesimpulan .......................................................................... 57

6.2 Saran .................................................................................... 58

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI

Page 9: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Rata-rata Kecacatan Per hari ......................................... 4

Tabel 2.1 Konverensi Nilai Sigma ....................................................... 21

Tabel 4.1 Contoh Rekapitulasi Data Jumlah Produksi dan Produk

Cacat Ayia cup 240 ml ........................................................ 36

Tabel 4.2 Contoh Perhitungan Untuk UCL, CL Dan LCL

Tanggal 1 Sampai 30 November 2017 .................................. 40

Tabel 4.3 Data Hasil Revisi Ayia cup 240 ml ...................................... 43

Tabel 4.4 Persentase Kecacatan Ayia cup 240 ml ................................ 44

Tabel 4.5 Critical To Quality (CTQ) pada produk Ayia cup 240 ml .... 46

Page 10: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ....................................................... 26

Gambar 3.1 Kerangka Metodologi ....................................................... 34

Gambar 4.1 Flow Chart Pembuatan Ayia cup 240 ml .......................... 37

Gambar 4.2 Diagram SIPOC Ayia cup 240 ml .................................... 39

Gambar 4.3 Peta Kendali p Ayia cup 240 ml ....................................... 42

Gambar 4.4 Peta Kendali p Hasil revisi Ayia cup 240 ml .................... 43

Page 11: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap industri pada umumnya akan berusaha menjaga agar produk yang

dihasilkan mampu memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen. Hal ini

mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan (Vitho dkk, 2013).

Persaingan untuk memberikan yang sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan konsumen merupakan kunci dari keberhasilan perusahaan. Pandangan

untuk selalu melakukan yang terbaik untuk konsumennya membuat perusahaan-

perusahaan memunculkan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan kualitas

produknya. Peningkatan kualitas manajemen industri juga sangat ditentukan oleh

adanya unsur input, proses, output dan pengendalian produk sebelum produk

tersebut digunakan konsumen.

Untuk mewujudkan konsep peningkatan kualitas, sebuah perusahaan harus

benar-benar fokus pada proses produksinya untuk menghasilkan output yang

sesuai dengan ekspektasi konsumen. Tingkat biaya yang dapat ditekan dari target

pengendalian produk yang cacat dari produk yang dihasilkan akan membuat

perusahaan lebih berperan didalam lingkungan industri. Karena tentunya

konsumen akan memakai produk yang berkualitas tinggi pada tingkat harga yang

kompetitif. Dan dapat pula menaikkan pangsa pasar yang pada akhirnya akan

meningkatkan pendapatan perusahaan.

Page 12: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Menurut SNI 01-3553-2006 tentang air minum dalam kemasan adalah air

baku yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan

air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung

mineral dalam jumlah tertentu. Air demineral air minum dalam kemasan yang

diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis

dan proses setara. Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian

Republik Indonesia Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang pemberlakuan Standar

Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara wajib

bahwa air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas

dan aman diminum (Zainuddin, 2016).

PT. Gunung Naga Mas adalah perusahaan yang saat ini bermitra dengan

PT. Tangmas. Produk yang dihasilkan oleh PT. Gunung Naga Mas telah

memenuhi persyaratan SNI 01-3553-2006. Sumber air yang digunakan, diambil

dari sumur bor dengan kedalaman 100 meter dan telah memiliki legalitas resmi

dari pemerintah. Perusahaan ini memproduksi air minum dalam kemasan dengan

merek AYIA dalam kemasan ukuran cup 240 ml, botol 380 ml, botol 660 ml,

botol 1500 ml dan galon. Produk yang paling banyak diproduksi adalah ukuran

cup 240 ml. Namun, produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan ukuran

cup 240 ml memiliki banyak pesaing terutama produk lokal, untuk itu Ayia harus

bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan agar Ayia dapat menguasai

pangsa pasar. Jika Ayia harus menguasai pangsa pasar, prioritas utamanya adalah

keuntungan perusahaan harus meningkat. Penelitian mengenai produk cacat ini

Page 13: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

dilakukan untuk meminimasi kecacatan produk atau untuk menuju Zero Defect

sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengendalian kualitas

produk adalah six sigma. Menurut Gygi, six sigma betujuan meminimasi cacat dan

memaksimalkan nilai tambah dari suatu produk. Selain itu six sigma juga dapat

mengurangi variasi proses sekaligus cacat pada produk atau jasa yang berada di

luar spesifikasi dengan menggunakan metode statistika dan problem solving tools

secara intensif (Fransiscus et al, 2014).

Menurut Montgomery dan Woodall, dengan menerapkan metode six

sigma secara tepat, diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan produk

tersebut. Dengan konsep DMAIC nya, metode six sigma mengupayakan untuk

mencapai tingkat kecacatan nol (zero defect). Konsep DMAIC yang dikenal

dengan Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control diharapkan dapat

mengurangi jumlah defect. Dimana tahapan DMAIC terdiri dari define yang

merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas six

sigma. Tahap measure merupakan langkah operasional kedua yang bertujuan

mengevaluasi dan memahami kondisi proses saat ini di PT. Gunung Naga Mas.

Tahap analyze yaitu tahap dilakukannya penentuan sebab akibat dari suatu

permasalahan dan memahami adanya berbagai sumber variasi dari data yang

didapatkan pada tahapan. Tahap Improve yaitu tahapan merancang usulan-usulan

perbaikan untuk mengurangi cacat yang terjadi. Tahap Control dilakukan untuk

membuat rencana pengendalian proses dan prosedur-prosedur agar perbaikan

dapat terus terlaksana (Fransiscus et al, 2014).

Page 14: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian laboratorium, PT.

Gunung Naga Mas memiliki cukup banyak produk cacat pada setiap kali produksi

khususnya pada cup 240 ml. Perusahaan melakukan produksi dengan 2 mesin dan

2 kali pergantian shift dengan batas standar cacat hanya 2%. Target produksi

perhari untuk 1 mesin adalah 2.275 cup. Dengan adanya 2 mesin dan 2 shift maka

total produksi setiap harinya adalah 4 kali produksi dengan total produksi

sebanyak 9.100 cup. Informasi yang di peroleh dari pihak PT. Gunung Nasa Mas

maka ditemukan adanya kecacatan produk atau barang reject selama proses

produksi. Dari 9.100 cup yang diproduksi, maka rata-rata kecacatan produk pada

kemasan ayia cup 240 ml adalah 1.000 sampai dengan 2.000 cup pada setiap

harinya. Persentase kecacatan untuk cup 240 ml selama bulan November 2017

sampai dengan Januari 2018 adalah sebanyak 21 % (114,799 cup) dari total

produksi 546,299 cup selama 71 hari. Berikut adalah contoh tabel rata-rata

kecacatan produk Ayia cup 240 ml per hari:

Tabel 1.1

Tabel rata-rata kecacatan per hari

Sumber: PT. Gunung Naga Mas

No Jenis CacatJumlah cacat / hari

(cup )Persentase

1 Air kotor / berisi benda lain 104 1.14%

2 Air kurang dari volume pack 230 2.53%

3 Lid tidak presisi / timpang 500 5.49%

4 Cup PP bocor 3 0.03%

5 Cup PP bocor sealer 380 4.18%

6 Cup PP reject pemasok 500 5.49%

7 Bocor jarum 12 0.13%

1729 19%Total

Page 15: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Maka dari itu, banyaknya kecacatan produk pada cup 240 ml di setiap

harinya memotivasi penulis mengambil judul “Penerapan Metode Six Sigma

(DMAIC) untuk Menuju Zero Defect Pada Produk Air Minum Ayia Cup 240

ml”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut:

1. Masih terdapat produk cacat dengan jumlah yang cukup besar.

2. Kurangnya upaya perusahaan dalam menanggulangi kecacatan.

3. Kurangnya tenaga QC (Quality Control) untuk mengawasi hasil produksi.

4. Tidak adanya diklat untuk pekerja baru ataupun lama.

1.3 Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas maka penulis

membatasi pembahasan tentang:

1. Penerapan Metode six sigma (DMAIC) untuk menuju zero defect pada

produk Ayia cup 240 ml.

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk Ayia cup 240

ml berdasarkan data bulan November 2017 sampai bulan Januari 2018.

Page 16: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah

adalah:

1. Bagaimana menerapkan metode six sigma dengan pendekatan DMAIC

dalam pengendalian kualitas untuk mengurangi produk cacat (zero defect)

pada Ayia cup 240 ml ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan pada produk Ayia

cup 240 ml ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode six sigma (DMAIC) untuk mengurangi produk cacat

(zero defect) pada produksi Ayia cup 240 ml.

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan produk Ayia cup 240 ml.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan mengenai dan penerapan

ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.

Page 17: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

2. Bagi Instansi

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mewujudkan zero defect pada

produk Ayia cup 240 ml dan sebagai bahan referensi untuk penelitian

selanjutnya.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa

Teknik Industri dan disiplin ilmu lainnya.

Page 18: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada penerapan metode six sigma DMAIC untuk menuju zero defect

penulis menggunakan beberapa teori atau tinjauan pustaka yang relevan dengan

objek penelitian untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

2.1.1 Kualitas

Kualitas merupakan aspek penting bagi perkembangan perusahaan. Saat

ini, sebagian besar kosumen mulai menjadikan kualitas sebagai parameter utama

dalam menjatuhkan pilihan terhadap suatu produk atau layanan. Lebih dari itu,

kualitas seringkali menjadi sarana promosi yang secara otomatis mampu menaik

atau menurunkan nilai jual produk perusahaan. Kualitas merupakan kunci sukses

perusahaan. Konsumen tidak mudah percaya dengan berbagai iklan yang dipasang

di media, tetapi lebih percaya pada testimoni seseorang terhadap kualitas suatu

barang. Oleh karena itu, saat ini kualitas merupakan salah satu strategi yang

digunakan untuk memenangkan persaingan diantara banyak produk sejenis yang

beredar dipasaran. Konsumen tidak lagi menggunakan harga sebagai pegangan

untuk membeli barang, tetapi lebih pada tingkat keawetan barang, jenis bahan

baku, desain barang, content barang, kesesuaian fungsi dengan kebutuhan dan

lain-lain (Wayuni dkk, 2015).

Page 19: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau

jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain

suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau

mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan menurut Sunyoto dalam (Wayuni,

2015).

2.1.2 Pengendalain Kualitas

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Kualitas

Menurut Pande et al, pengendalian kualitas dilakukan agar dapat

menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang

diinginkan dan direncanakan, serta memperbaiki kualitas produk yang belum

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sedapat mungkin

mempertahankan kualitas yang telah sesuai. Pengendalian kualitas adalah suatu

teknik dan tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai,

mempertahankan dan meningkatkan kualitas suatu produk agar sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen (Aprianto,

2017).

2.1.2.2 Dimensi Kualitas

Berdasarkan perspektif kualitas, David Garvin mengembangkan dimensi

kualitas ke dalam delapan dimensi yang dapat digunakan sebagai dasar

perencanaan strategis terutama bagi perusahaan atau manufaktur yang

mengasilkan barang.

Kedelapan dimensi tersebut sebagai berikut (Wayuni, 2014):

1. Performance (kinerja), yaitu karakteristik pokok dari produk inti.

Page 20: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

2. Features yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan.

3. Reliability (kehandalan), yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian.

4. Conformance (kesesuaian), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan

operasi memenuhi standar-standar yang elah ditetapkan sebelumnya.

5. Durability (daya tahan), yaitu berapa lama produk dapat terus digunakan.

6. Serviceability yaitu meliputi kecepatan, kompetisi kenyamanan,

kemudahan dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang

memuaskan.

7. Estetika yaitu menyangkut corak, rasa dan daya tarik produk.

8. Perceived yaitu menyangkut citra dan reputasi produk serta tanggung

jawab perusahaan terhadapnya.

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Kualitas

Menurut Pande et al, tujuan dari pengendalian kualitas adalah (Aprianto,

2017):

1. Produk atau barang yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang telah

ditetapkan.

2. Mengusahakan agar biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin tetapi

tetap dengan kualitas produk yang telah ditetapkan.

3. Efisiensi dalam melakukan proses produksi untuk mendapatkan kualitas

yang diinginkan.

2.1.2.4 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas

Page 21: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Menurut Montgomery, proses pengendalian kualitas dapat dilakukan

melalui penerapan PDCA (Plan-Do-Check-Action) yang diperkenalkan oleh

seorang pakar kualitas ternama kebangsaan Amerika Serikat (Aprianto, 2017).

Tahapan PDCA adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan rencana (Plan)

Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas

yang baik, memberi pengertian kepada bawahan pentingnya kualitas suatu

produk, pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan

berkesinambungan.

2. Melaksanakan rencana (Do)

Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap mulai dari

skala kecil dan pembagian tugas secara merata dengan kemampuan setiap

personil. Selama dalam melaksananakan rencana harus dilakukan

pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan

dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai.

3. Memeriksa hasil yang dicapai (Check)

Memeriksa penetapan apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan

memantau kemajuan perbaikan yang telah direncanakan. Membandingkan

kualitas hasil produksi dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan

penelitian diperoleh data kegagalan dan menganalisa penyebab

kegagalannya.

4. Melakukan tindakan penyesuaian (Action)

Page 22: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Penyesuaian dilakukan bila diperlukan, yang didasarkan dari hasil analisis

di atas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi produk baru untuk

menghindari timbulnya kembali masalah yang sama.

2.1.3 Pengendalian Kualitas Statistik

Pengendalian kualitas statistik adalah suatu sistem yang digunakan untuk

menjaga standar kualitas hasil suatu produksi pada tingkat biaya yang minimum

untuk mencapai suatu efisiensi dalam proses produksi. Pada dasarnya

pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang

digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan

memperbaiki produk serta proses mengunakan metode-metode statistik. Beberapa

manfaat melakukan pengendalian kualitas statistik adalah sebagai berikut

(Aprianto, 2017):

1. Pengawasan, di mana penyelidikan yang diperlukan mengharuskan

kemampuan prosesnya telah dipelajari hingga mendetail. Hal ini akan

menghilangkan beberapa kesulitan tertentu baik dalam spesifikasi maupun

dalam proses.

2. Dengan dijalankannya pengontrolan maka dapat dicegah terjadinya

penyimpangan dalam suatu proses. Akan diperoleh kesesuaian yang lebih

baik antara kemampuan proses dengan spesifikasi, sehingga banyaknya

barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat dikurangi.

Dalam perusahaan sekarang ini, biaya bahan sering kali lebih besar dari

biaya pekerja sehingga dengan perbaikan yang dilakukan dapat

memberikan penghematan yang menguntungkan perusahaan.

Page 23: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

3. Karena pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan cara pengambilan

sampel maka hanya sebagian saja dari hasil produksi yang perlu diperiksa,

hal ini dapat menurunkan biaya-biaya pemeriksaan.

2.1.4 Alat dalam Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas memiliki beberapa alat statistik yang digunakan

sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas, diantaranya adalah diagram

sebab akibat (fishbone), dan diagram kontrol.

2.1.4.1 Diagram Sebab Akibat (Fishbone)

Diagram sebab akibat juga dikenal sebagai diagram tulang ikan (fishbone)

yaitu sebuah alat untuk mengetahui penyebab-penyebab yang mungkin

memberikan pengaruh terhadap terjadinya kecacatan pada suatu proses produksi

produk. Diagram ini memiliki bentuk yang menyerupai tulang ikan dimana setiap

tulang mewakili sumber kesalahan yang terjadi (Aprianto, 2017).

Perbaikan kualitas dari produk hasil proses produksi dapat disebabkan

oleh:

1. Material (Bahan Baku)

2. Machine (Mesin)

3. Method (Metode)

4. Man (Manusia)

5. Environment (Lingkungan)

2.1.4.2 Diagram Kontrol

Diagram kontrol adalah salah satu alat yang secara garfis digunakan untuk

memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam

Page 24: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

pengendalian kualitas secara staistika atau tidak sehingga dapat memecahkan

masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Diagram kontrol menunjukkan

adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab

penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada diagram kontrol

(Aprianto, 2017).

Diagram kontrol dapat digunakan dengan cara menetapkan batas-batas

kendali. Batas kendali tersebut terbagi menjadi:

1. Upper Control Limit (𝑈𝐶𝐿) atau Batas Kendali Atas (𝐵𝐾𝐴)

Merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih dapat

ditoleransi.

2. Control Limit (𝐶𝐿) atau Garis Tengah (𝐺𝑇)

Merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari

karakteristik sampel.

3. Lower Control Limit (𝐿𝐶𝐿) atau Batas Kendali Bawah (𝐵𝐾𝐵)

Merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik

sampel.

Menurut Assauri, selama titik-titik masih berada di dalam batas kendali,

proses dianggap dalam keadaan terkendali dan tidak perlu tindakan apapun.

Tetapi, satu titik yang berada diluar batas pengendali diinterpretasikan sebgai

fakkta bahwa proses tak terkendali, sehingga diperlukan tindakan penyelidikan

untuk mendapatkan sebab-sebab yang menyebabkan tingkah laku itu (Aprianto

2017).

Page 25: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Menurut Montgomery, untuk mengendalikan kualitas produk selama

proses produksi, maka digunakan diagram kontrol yang secara garis besar dibagi

menjadi 2 jenis (Aprianto, 2017):

1. Diagram Kontrol Atribut

Model ini biasanya digunakan apabila produk yang akan dievaluasi

kualitasnya dapat dibedakan atas baik dan jelek, cacat dan tidak cacat.

Diagram kontrol atribut dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Diagram kontrol p

Jika unit yang cacat dapat dinyatakan sebagai proporsi dari banyaknya

barang yang tidak sesuai yang ditemukan dalam pemeriksan terhadap

total barang, maka pengendalian kualitasnya dapat dilakukan dengan

menggunakan diagram kontrol p.

Diagram kontrol P memiliki rumus 𝐵𝐾𝐴, 𝐵𝐾𝐵 dan 𝐺𝑇 sebagai

berikut:

𝑈𝐶𝐿 = 𝐶𝐿 + 3√𝐶𝐿(1−𝐶𝐿)

𝑛 ... (1)

𝐿𝐶𝐿 = 𝐶𝐿 − 3√𝐶𝐿(1−𝐶𝐿)

𝑛 ... (2)

Dengan:

𝑈𝐶𝐿 : Batas Kendali Atas pada tanggal

𝐿𝐶𝐿 : Batas Kendali Bawah pada tanggal

𝐶𝐿 : Rata-rata jumlah produk cacat

𝑛 : Jumlah produksi

b. Diagram Kontrol np

Page 26: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Model ini digunakan untuk menganalisis banyak unit yang tak sesuai,

bukan pada bagian yang tak sesuai. Diagram kontrol np memiliki

rumus 𝐵𝐾𝐴, 𝐵𝐾𝐵 dan 𝐺𝑇 sebagai berikut:

𝐵𝐾𝐴 = 𝑛𝑝 + 3√𝑛𝑝(1 − 𝑝) ...(3)

𝐺𝑇 = 𝑛𝑝 ...(4)

𝐵𝐾𝐵 = 𝑛𝑝 − 3√𝑛𝑝(1 − 𝑝) ...(5)

Dengan:

𝑛𝑝 : banyaknya produk yang tidak sesuai

𝑝 : proporsi ketidak sesuaian produksi

𝑛 : jumlah produksi

c. Diagram Kontrol c

Model diagram kontrol c digunakan untuk menganalisis total

banyaknya ketidak sesuaian. Andaikan bahwa cacat atau ketidak

sesuaian terjadi dalam unit pemeriksaan ini menurut distribusi poisson,

yaitu:

𝑝(𝜒) =𝑒−𝑐𝑐𝑥

𝑥! 𝑥 = 0,1,2, … ...(6)

Dengan:

𝑥 : banyaknya ketidak sesuaian

𝑐 : parameter distribusi poisson

Dengan demikian, rumus 𝐵𝐾𝐴, 𝐵𝐾𝐵 dan 𝐺𝑇 untuk diagram kontrol c

adalah sebagai berikut:

𝐵𝐾𝐴 = c̄ + 3 √𝑐̄ ...(7)

Page 27: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

𝐺𝑇 = c̄ ...(8)

𝐵𝐾𝐵 = �̄� − 3√𝑐̄ ...(9)

Dengan:

�̄� =∑ 𝑐

𝑛, adalah proporsi cacat/ketidak sesuaian per subgroup

∑ 𝑐 : jumlah cacat/ketidak sesuaian per subgroup

𝑛 : banyaknya pengamatan/jumlah subgroup

d. Diagram Kontrol u

Model ini digunakan untuk menganalisa ketidak sesuaian per unit.

Diagram kontrol u biasanya digunakan pada situasi rata-rata banyak

ketidak sesuaian ukuran unit sampel sangat bervariasi dari sampel ke

sampel. Jika diperoleh c jumlah ketidak sesuaian rata-rata per unit

pemeriksaan, maka banyak ketidak sesuaian rata-rata per unit

pemeriksaan adalah:

𝑢 =𝑐

𝑛 ... (10)

Dalam hal ini u adalah variabel random poisson. Dengan demikian,

rumus 𝐵𝐾𝐴, 𝐵𝐾𝐵 dan 𝐺𝑇 untuk diagram kontrol u sebagai berikut:

𝐵𝐾𝐴 = �̄� + 3√�̄�

𝑛 ...(11)

𝐺𝑇 = �̄� ...(12)

𝐵𝐾𝐵 = �̄� − 3√�̄�

𝑛 ...(13)

Dengan:

�̄� : banyaknya ketidak sesuaian rata-rata per unit yang diamati

Page 28: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

𝑛 : banyaknya pengamatan/jumlah subgroup

2. Diagram Kontrol Variabel

Diagram kontrol variabel digunakan untuk mengendalikan kualitas produk

selama proses produksi yang bersifat variabel dan dapat diukur. Seperti

berat, ketebalan, panjang, volume, diameter. Diagram kontrol ini biasanya

digunakan untuk pengedalian proses yang didominasi oleh mesin.

a. Diagram Kontrol Rentang (R̄ chart)

Digunakan untuk mengetahui besarnya rentang atau selisih antara nilai

pengukuran yang terbesar dengan nilai pengukuran terkecil didalam

subgrup yang diperiksa. Rumus untuk mencari rata-rata rentang yaitu:

�̄� =𝑅1+𝑅2+𝑅3+⋯+𝑅𝑚

𝑚 ...(14)

Dengan:

�̄� : rata-rata rentang

𝑅 : selisih antara ukuran maksimum sampel dengan minmum sampel

𝑚 : banyaknya sampel

Dengan demikian, rumus 𝐵𝐾𝐴, 𝐵𝐾𝐵 dan 𝐺𝑇 untuk diagram

kontrol R̄ sebagai berikut:

𝐵𝐾𝐴 = �̄�𝐷4 ...(15)

𝐺𝑇 = �̄� ...(16)

𝐵𝐾𝐵 = �̄�𝐷3 ...(17)

b. Diagram Kontrol rata-rata (�̄� 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑡)

Page 29: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Digunakan untuk mengetahui rata-rata pengukuran antar subgrup

yanng diperiksa. Rumus-rumus berikut digunakan untuk mencari total

rata-rata.

�̄� =∑ 𝑋𝑖

𝑛𝑖=1

𝑛 ...(18)

�̿� =∑ =1𝑋𝑗

𝑘𝑗

𝑛 ...(19)

Dengan:

𝑛 : ukuran sampel

�̄� : rata-rata sampel

𝑘 : jumlah sampel

�̿� : rata-rata dari �̄�

Dengan demikian, rumus 𝐵𝐾𝐴, 𝐵𝐾𝐵 dan 𝐺𝑇 untuk diagram kontrol

𝑋 ̿sebagai berikut:

𝐵𝐾𝐴 = �̿� + 𝐴2�̄� ...(21)

𝐺𝑇 = �̿� ...(22)

𝐵𝐾𝐵 = �̿� − 𝐴2�̄� ...(23)

2.1.5 Six sigma

2.1.5.1 Pengertian Six sigma

Menurut Gaspersz, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah

metode six sigma yang merupakan suatu metode pengendalian dan peningkatan

kualitas yang diterapkan oleh Motorola sejak tahun 1986. Six sigma merupakan

suatu bentuk peningkatan kualitas menuju target 3,4 Defect Per Million

Page 30: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Opportunities (DPMO) untuk setiap produk baik barang ataupun jasa dalam upaya

mengurangi jumlah cacat (Aprianto, 2017).

Menurut Evans, six sigma juga dapat didefinisikan sebagai metode

peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi

faktor-faktor penyebab cacat, mengurangi waktu siklus dan biaya produksi,

menigkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, mencapai utilitas

mesin yang optimal serta mendapatkan hasil yang lebih baik dari segi produksi

maupun pelayanan (Fransiscus, 2014).

Six sigma berasal dari kata six yang berarti enam dan sigma yang

merupakan satuan dari standar deviasi yang juga dilambangkan dengan simbol σ.

Six sigma juga sering disimbolkan dengan 6σ. Makin tinggi sigma-nya, semakin

baik pula kualitasnya. Dengan kata lain, semakin tinggi sigmanya semakin rendah

pula tingkat kecacatan atau kegagalannya. Dapat dilihat dari tabel 2.1 (Nurullah A

dkk, 2014):

Tabel 2.1

Konversi Nilai Sigma

Sumber: Nurullah dkk, 2014

Long term yield (basically the

percentage of successful output)%Deffect Per Million

Opportunities (DPMO)

Processes

Sigma

99.99966 3.4 6

99.98 233 5

99.94 6.210 4

99.73 66.807 3

69.1 308.538 2

30.9 691.462 1

Page 31: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

2.1.5.2 Penerapan Six sigma dengan Tahapan DMAIC

Menurut LJ Bain dan Engelhardt, tahapan-tahapan implementasi

peningkatan kualitas dengan six sigma terdiri dari lima langkah yaitu dengan

konsep DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) (Aprianto, 2017).

1. Define

Define adalah fase menentukan masalah. Dalam fase ini digunakan untuk

mengidentifikasi masalah yang terjadi dan menentukan prioritas masalah.

2. Measure

Fase Measure adalah fase untuk mengukur tingkat kecacatan suatu

produksi. Dalam fase ini pengukuran dilakukan dengan dan menghitung

DPMO (Defect Per Million Opportunities) dan DPU (Defect Per Unit).

% kecacatan = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑋 100% ... (24)

D = Jumlah Defects ... (25)

U = Jumlah Units ... (26)

O = Opportunities ( Jumlah kesempatan yang akan mengakibatkan cacat

DPMO = (𝐷

𝑢 ×𝑜) 𝑋 1.000.000 ... (27)

3. Analyze

Fase ini menentukan penyebab dari masalah yang terjadi dalam proses

produksi. Fase ini akan dilanjutkan menggunakan diagram sebab akibat

(fishbone). Pada diagram fishbone akan dilakukan analisa penyebab utama

dari permasalahan yang ada.

4. Improve

Page 32: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Fase Improve adalah fase untuk meningkatkan proses dan menghilangkan

sebab-sebab kecacatan berdasarkan dari hasil fase Analyze.

5. Control

Fase Control adalah fase mengontrol kinerja dan menjamin permasalahan

utama penyebab kecacatan tidak muncul lagi. Tahapan terakhir ini

bertujuan untuk melakukan kontrol dalam setiap kegiatan, sehingga

memperoleh hasil yang baik dan dapat mengurangi waktu, masalah dan

biaya yang tidak dibutuhkan.

2.1.6 Produk

Menurut Sriwana, produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran

karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan

kepasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk

mencapai tujuan dari perusahaanya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari

produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan,

pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba

dan membeli produk tersebut (Oktavianto, 2013).

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atau disebut juga Bottle Drinking

Water merupakan air minum yang siap dikonsumsi secara langsung tanpa harus

melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air minum dalam kemasan merupakan

air yang dikemas dalam berbagai bentuk wadah 19 liter atau galon, 1500 ml/60 ml

(bottle), 240 ml/220 ml (cup). Air minum dalam kemasa diproses dalam beberapa

tahap baik dalam tahap menggunakan proses pemurnian air (Reverse

Osmosis/Tanpa Mineral) maupun proses biasa water treatment processing

Page 33: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

(mineral), dimana sumber air yang digunakan untuk air mineral berasal dari mata

air pegunungan. Untuk air kemasan nonmineral biasanya dapat juga dignakan

sumber mata air tanah/mata air pegunungan. AMDK harus memenuhi Standar

Nasional dengan kode SNI No.01-3553-1996 tentang standar baku mutu air dalam

kemasan, serta MD yang dikeluarkan oleh BPOM RI yang merupakan standar

baku kimia, fisika, mikrobiologis. Serta banyak lagi persyaratan yang harus

dipenuhi agar AMDK layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia.

2.1.7 Klasifikasi Produk

Menurut Ishikawa, produk berdasarkan aspek daya tahan dikelompokkan

menjadi dua, yaitu (Oktavianto, 2013):

1. Barang tidak tahan lama (nondurable goods), adalah barang berwujud

yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.

Dengan kata lain umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal

kurang dari satu tahun. Contohnya sabun, pasta gigi, minuman kaleng, dan

sebagainya.

2. Barang tahan lama (durable goods), adalah barang berwujud yang

biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umue

ekonomisnya untuk pemakaian adalah satu tahun lebih). Contohnya lemari

es, mesin cuci, pakaian dan lain-lain.

2.1.8 Produk Cacat

Menurut Jiwa, penyebab suatu produk dikatakan cacat ada tiga kategori

yaitu cacat produk atau manufaktur merupakan cacat yang paling tidak diharapkan

oleh konsumen. Cacat desain menrupakan salah satu hal yang merugikan

Page 34: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

konsumen apabila desain produk yang digunakan oleh konsumen tidak dipenuhi

sebagaimana mestinya. Cacat peringatan adalah cacat produk akibat tidak

dilengkapinya dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan

tertentu (Aprianto, 2017).

Produk cacat merupakan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan

standar kualitas yang sudah ditentukan. Standar kualitas yang baik menurut

konsumen adalah produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan

mereka. Apabila konsumen sudah merasa bahwa produk tersebut tidak dapat

digunakan sesuai kebutuhan maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai

produk cacat. Untuk mengatasi produk cacat yang dihasilkan, produsen hanya

dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya cacat produk. Untuk melakukan

perbaikan sangat sulit dikarenakan memperbaiki produk yang cacat tetapi tidak

memperbaiki proses produksinya sama saja akan menambah biaya. Produsen

sebaiknya melakukan pencegahan terjadinya produk cacat dengan cara

menyelidiki apakah terjadi kesalahan dalam proses produksinya sehingga dapat

didapatkan penyebab produk cacat (Oktavianto, 2013).

Dari data kecacatan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak

perusahaan, kecacatan pada produk Ayia cup 240 ml setiap kali produksi selalu

ada. Maka dari itu, perlu upaya menindak lanjuti permasalahan tersebut dan

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan.

Page 35: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual di atas terdiri dari hal-hal berikut:

1. Input merupakan data dasar yang dibutuhkan untuk dilakukan tindak

lanjutnya. Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa hal yang

menjadi landasan penelitian ini yaitu data wawancara dan data sekunder

berupa data yang ada di perusahaan seperti jenis cacat produk, jumlah

kecacatan dan data produksi perhari.

2. Proses merupakan langkah yang akan dilakukan sehingga menghasilkan

output dari penelitian ini.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

INPUT

1. Hasil wawancara

2. Data sekunder:

a. Jenis cacat

b. Jumlah cacat

c. Data produksi

PROSES

1. Metode six sigma

menggunakan

pendekatan

DMAIC untuk

memperoleh:

a. Perhitungan

DPMO

b. Level sigma

2. Menganalisis

Faktor-faktor

penyebab

kecacatan

menggunakan

fishbone diagram.

OUTPUT

1. Pengurangan

Produk cacat

(Zero Defect) pada

Ayia cup 240 ml.

2. Faktor-faktor

penyebab

kecacatan produk

air cup 240 ml.

Page 36: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

a. Metode six sigma dengan pendekatan DMAIC (Define, Measure,

Analyze, Improve, Control) dan perhitungan (Defect Per Million

Opportunities) .

b. Menganalisis faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk air

minum cup 240 ml.

3. Output adalah hasil dari proses yang telah dilakukan. Output dari

penelitian ini adalah:

a. Pengurangan produk cacat (Zero Defect) akan terlihat dari hasil

perhitungan DPMO.

b. Faktor-faktor penyebab kecacatan produk akan terlihat setalah

melakukan pendekatan DMAIC.

Page 37: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melaksakan suatu penelitian terdapat beberapa tahapan yang

digunakan sebagai acuan untuk memperlihatkan bagaimana jalnnya proses

penelitian. Metodologi penelitian menjabarkan tahapan-tahapan yang harus

dilaksakan agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan terarah. Urutan

tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan pada sub-sub bab

berikut.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat

terapan (Applied Research). Pengertian dari penelitian terapan adalah sebuah

proses penelitian yang dilakukan dengan cara yang praktis untuk memberikan

solusi atas permasalahan tertentu. Penelitian ini tidak berfokus pada ide, gagasan,

teori akan tetapi fokus dari penelitian terapan adalah sebagai penerapan penelitian

tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Ciri yang paling mudah kita ketahui ialah,

penelitian terapan memiliki nilai abstraksi yang sangat rendah namun dampak dan

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung (Sakhinah, 2016).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengambilan data dilakukan di

Laboratorium PT. Gunung Naga Mas beralamat di Jalan Raya Kuranji-Kampung

Page 38: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Pinang, Kuranji, Padang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember

2017 hingga Januari 2018.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini variabel penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang

akan diteliti adalah produk cacat, jenis cacat, jumlah produksi per hari.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Seperti data-data produksi, laporan hasil produk cacat pada setiap harinya mulai

bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan laporan aktifitas

produksi yang terkait dan lain-lain.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan untuk penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan

kepustakaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penulisan

proposal tugas akhir ini.

Page 39: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan

dengan teknik wawancara, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan

mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak perusahaan yang

ditunjuk yang ada hubungannya dengan data-data proses produksi untuk

jenis air minum kemasan cup 240 ml seperti yang dibahas dalam

penelitian ini.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada tahap ini penulis menggunakan pendekatan DMAIC (Define,

Measure, Analyze, Improve, Control). Pendekatan ini merupakan langkah-langkah

pemecahan masalah terstruktur. Adapun langkah-langkah teknik pengolahan data

dan analisa data dalam penelitian ini adalah (Awiandora, 2015):

Penerapan metode six Sigma dengan pendekatan DMAIC (Define, Measure,

Analyze, Improve, Control).

1. Define

a. Membuat Flow Chart dari proses produksi air minum cup 240 ml.

b. Membuat SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)

Diagram.

c. Menghitung nilai DMPO sebelum penerapan metode six sigma

2. Measure

Analisis Diagram Kontrol Proporsi p (�̄� ) (Atribut)

1) Menghitung persentase kecacatan

𝑃1 =𝑛𝑃1

𝑛1𝑋 100

Page 40: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Dimana:

𝑃𝑖 : Persentase kecacatan pada tanggal 𝑖

𝑛𝑃𝑖 : Jumlah produk cacat tanggal 𝑖

𝑛𝑖 : Jumlah produksi pada tanggal 𝑖

2) Menghitung Mean Defect

𝐶𝐿 =∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛

Dimana:

𝐶𝐿 : Rata-rata produk cacat

∑ 𝑛𝑝 : Jumlah Produk cacat

∑ 𝑛 : Jumlah Produksi

3) Menghitung Batas Kendali Atas (𝐵𝐾𝐴) atau Upper Control Limit

(𝑈𝐶𝐿)

Perhitungan ini menggunakan persamaan ... (1)

4) Menghitung Batas Kendali Bawah ( 𝐵𝐾𝐵 ) atau Lower Control

Limit (𝐿𝐶𝐿)

Perhitungan ini menggunakan persamaan ... (2)

5) Menghitung nilai Sigma dan DPMO (Defect Per Million

Opportunities).

Menghitung nilai kapabilitas dengan menghitung:

a) Menghitung jumlah unit yang akan diukur (U)

U = Jumlah unit produksi

Identifikasi Opportunity (Opp)

Page 41: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Jumlah opportunity yang dimaksud dalam DPMO six sigma

adalah jumlah kesempatan atau potensi yang dapat

mengakibatkan cacat (defect). Dalam penelitian terdapat 7

(Opportunities) jenis cacat.

b) Menghitung jumlah cacat (Defect/D)

Perhitungan ini menggunakan persamaan ...(25)

c) Menghitung nilai 𝑈

Perhitungan ini menggunakan persamaan ...(26)

d) Menghiutng DPMO (Defect Per Million Opportunitues)

Perhitungan ini menggunakan persamaan ... (27)

3. Analyze

Menentuan dan menganalisa faktor-faktor penyebab kecacatan

menggunakan diagram Fishbone.

4. Improve

Pada tahapan improve digunakan untuk meningkatkan proses dan

menghilangkan sebab-sebab kecacatan berdasarkan dari hasil fase Analyze.

5. Control

Tahapan terakhir ini bertujuan untuk melakukan kontrol dalam setiap

kegiatan, sehingga memperoleh hasil yang baik dan dapat mengurangi

waktu, masalah dan biaya yang tidak dibutuhkan.

Page 42: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

3.6 Kerangka Metodologi Penelitian

Adapun kerangka metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1

berikut:

Mulai

Studi Pendahuluan

Survey awal di PT. Gunung Naga

Mas, survey dilakukan dengan

melihat proses produksi dan

wawancara langsung dengan

pihak perusahaan.

Studi Literatur

Mempelajari teori-teori tentang

pemecahan masalah yang ada

dan teori-teori pendukung

lainnya.

Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat produk cacat dengan jumlah yang cukup besar.

2. Perlunya upaya perusahaan untuk menanggulangi kecacatan.

3. Kurangnya tenaga QC (Quality Control) untuk mengawasi hasil produksi.

Batasan Masalah

1. Penerapan Metode six sigma (DMAIC) untuk menuju zero defect pada produk

Ayia cup 240 ml.

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk Ayia cup 240 ml

berdasarkan data bulan November 2017 sampai bulan Januari 2018.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan metode six sigma dengan pendekatan

DMAIC dalam pengendalian kualitas untuk mengurangi produk

cacat (zero defect) pada Ayia cup 240 ml ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan pada

produk Ayia cup 240 ml ?

A

Page 43: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Gambar 3.1 Kerangka Metodologi

Selesai

Tujuan Penelitian

1. Menerapkan metode six sigma (DMAIC) agar perusahaan dapat menjadi

zero defect pada produksi Ayia cup 240 ml.

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan produk Ayia cup 240 ml.

Pengumpulan Data

1. Jumlah produk cacat

2. Jenis kecacatan

3. Faktor-faktor penyebab cacat

4. Dan lain-lain

Pengolahan Data

1. Penerapan metode six sigma dengan pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze,

Improve, Control) dan menghitung nilai DPMO (Defect Per Million Opportunities).

2. Menganalisis faktor-faktor penyebab kecacatan produk Ayia cup 240 ml.

Penutup

Membuat kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

Analisa Data

Melakukan analisis pada pengolahan data yang telah dibuat.

.

A

Page 44: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara

langsung dengan pihak perusahaan bagian laboratorium dan operator yang ada di

pabrik, serta melakukan pengamatan langsung saat proses produksi berjalan. Dari

hasil wawancara dengan Bapak Dedi Putra, S.si sebagai Kabag QA sekaligus

wakil manager di PT. Gunung Naga Mas pada tanggal 10 Februari 2018,

mengatakan bahwa batas toleransi perusahaan hanya 2% dengan jenis-jenis cacat

yang terjadi selama proses produksi berlangsung seperti air kotor atau berisi

benda lain, air kurang dari volume pack, lid tidak presisi atau timpang, cup pp

bocor, cup pp bocor sealer, cup pp reject pemasok, bocor jarum. Selain itu, data

yang didapat dari dokumen dan arsip dari laboratorium pabrik Ayia. Adapun data

yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data jumlah produksi, data target

produksi, data jenis cacat, data jumlah cacat perhari selama bulan November 2017

sampai Januari 2018.

Jumlah total produksi adalah 546,299 cup dan jumlah produk cacat adalah

144,799 cup. Contoh rekapitulasi data jumlah produksi dan produk cacat ayia cup

240 ml dapat dilihat pada tabel 4.1.

Page 45: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Tabel 4.1

Contoh rekapitulasi data jumlah produksi dan produk cacat ayia cup 240 ml

Sumber: PT. Gunung Naga Mas 2017

Rekapitulasi data lengkap dapat dilihat pada Lampiran A.

4.2 Pengolahan Data

Six sigma merupakan metoda untuk meningkatkan produktivitas dan

profitabilitas. Six sigma dapat membantu perusahaan untuk mengatasi

permasalahaan dalam menghilangkan variasi produk atau menekan jumlah produk

cacat dalam produksi. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data ini

menggunakan tahapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Aira Kotor/ Air Kurang dari Lid Tidak Presisi/ Cup -PP Cup -PP Cup -PP Bocor Good

Berisi Benda

Lain

Volume Pack Timpang Bocor Sealer Bocor Reject Pemasok Jarum

Rabu, 01 November 2017 85 124 166 226 0 273 3 9100 8223 877

Kamis, 02 November 2017 83 186 233 577 0 535 10 9100 7476 1624

Jumat, 03 November 2017 76 332 586 500 0 575 13 8710 6628 2082

Sabtu, 04 November 2017 11 26 0 52 0 91 3 1442 1259 183

Senin, 06 November 2017 199 467 1052 399 0 581 24 8450 5728 2722

Selasa, 07 November 2017 103 526 190 541 0 947 27 9100 6766 2334

Rabu, 08 November 2017 121 186 200 442 0 689 8 7995 6349 1646

Kamis, 09 November 2017 143 362 97 509 0 720 27 8775 6917 1858

Jumat, 10 November 2017 140 79 404 228 0 455 1 7605 6298 1307

Sabtu, 11 November 2017 83 202 1493 572 0 660 37 5655 2608 3047

Senin, 13 November 2017 40 44 934 129 0 203 0 3503 2153 1350

Rabu, 15 November 2017 87 156 1412 785 146 537 31 8580 5426 3154

Kamis, 16 November 2017 296 538 113 434 0 1003 14 9100 6702 2398

Jumat, 17 November 2017 50 46 139 179 0 491 0 8710 7805 905

Sabtu, 18 November 2017 67 56 63 243 0 387 0 6500 5684 816

Senin, 20 November 2017 60 71 24 263 0 498 0 8970 8054 916

Selasa, 21 November 2017 56 203 439 381 235 315 0 8190 6561 1629

Rabu, 22 November 2017 141 242 43 457 0 708 32 8964 7341 1623

Kamis, 23 November 2017 100 197 181 503 0 472 19 9100 7628 1472

Jumat, 24 November 2017 113 131 68 308 0 516 8 8710 7566 1144

Sabtu, 25 November 2017 42 198 41 317 0 352 36 6500 5514 986

Senin, 27 November 2017 72 113 106 185 258 273 0 6760 5753 1007

Selasa, 28 November 2017 80 182 350 525 0 850 14 8970 6969 2001

Rabu, 29 November 2017 165 4 52 77 0 96 0 9035 8641 394

Kamis, 30 November 2017 195 125 120 162 0 500 3 9100 7995 1105

Tanggal Produksi

URAIAN KETIDAK SESUAIAN

Total Produksi Cacat

Page 46: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

4.2.1 Metode Six Sigma dengan Tahapan DMAIC

Pada metode six sigma ini terdapat lima tahapan yang akan dilakukan,

yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control (DMAIC).

4.2.1.1 Tahap Define

Tahap ini merupakan tahap awal dalam program peningkatan kualitas six

sigma. Pada tahap ini dilakukan beberapa hal, yaitu:

1. Mendeskripsikan proses produksi ayia cup 240 ml menggunakan flow

chart.

Gambar 4.1 Flow Chart pembuatan ayia cup 240 ml

Proses pembuatan Ayia cup 240 ml yaitu dimulai dari proses

pembuatan cup yang disebut dengan Roll sheet atau gulungan plastik yang

terbuat dari polypropilen dan serpihan plastik yang di daur ulang dengar

proporsi yang telah ditentukan kemudian cup di cetak di mesin termo

(mesin cup). Kemudian cup langsung menuju mesin Filling ACS (Auto

Cup Sealer) dan kemudian di isi air sesuai volume yang telah ditentukan.

Proses Filling di monitoring oleh visual checker untuk memastikan produk

Roll Sheet

Thermo machine

Filling ACS Process (Auto Cup Sealer)

Pengepresan atau Pemasangan Lid

Packing

Page 47: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

tidak ada yang cacat. Proses selanjutnya yaitu pemasangan Lid yang

kemudian diberi sinar UV untuk membunuh kuman pada cup atau untuk

sterilisasi dan berlanjut kepada proses terakhir yaitu proses Packing.

2. Pembuatan diagram SIPOC untuk mendefinisikan rencana tindakan dalam

six sigma, perlu diketahui model proses SIPOC (Supplier-Input-Process-

Output-Customer). Dalam manajemen perbaikan proses, diagram SIPOC

merupaka salah satu teknik yang paling berguna dan sering digunakan

untuk menampilkan aliran kerja secara sekilas. Mulai dari darimana

material dipesan dan apa jenisnya, lanjut pada apa saja material yang

digunakan untuk proses produksi ayia cup 240 ml, proses apa saja yang

dilalui oleh material tersebut, kemudian output apa yang ingin dicapai

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, serta tahapan akhir yaitu kemana

saja pendistribusian produk ayia cup 240 ml. Diagram SIPOC proses

produksi ayia cup 240 ml PT. Gunung Naga Mas dapat di lihat pada

gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2 Diagram SIPOC Ayia cup 240 ml PT. Gunung Naga Mas

Supplier

Sumur bor

Input

1. Air

baku

2. Cup

3. Mesin

4. Pekerja

5. Materia

l

Process Output Customer

1. Roll sheet 2. Mesin termo

(mesin cup)

3. Filling Process ACS

4. Pemasangan

Lid

5. Packing

Air minum

dalam

kemasan

cup240 ml

1. Kantin

2. Warung

3. Minimar

ket

Page 48: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

3. Menghitung nilai DPMO sebelum penerapan metode six sigma

U = Jumlah unit produksi

U = 546,299 cup

D = Jumlah Defect (cacat)

D = 114,799 cup

O = Opportunities

O = 7

𝐷𝑃𝑀𝑂 = (𝐷

𝑈×𝑂) × 1,000,000

= (114,799

546,299×7) × 1,000,000

= 30,020 cup

Pada perhitungan sebelum penerapan metode six sigma didapatkan nilai

DPMO sebesar 30,020 cup dari sejuta produksi cup dan berada pada level

3.38 sigma.

4.2.1.2 Tahap Measure

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang digunakan untuk

mengukur performansi proses. Dari data yang dikumpulkan persentase cacat

produk selama bulan November 2017 sampai bulan Januari 2018 adalah 21.014%.

Berikut adalah contoh hasil perhitungan peta proporsi ̄p untuk produk cacat ayia

cup 240 ml di PT. Gunung Naga Mas selama bulan November 2017.

1) Diagram kontrol proporsi ̄p

Perhitungan untuk diagram kontrol proporsi ̄p dapat dilihat pada tabel 4.2.

Page 49: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Tabel 4.2

Contoh perhitungan untuk UCL, CL dan LCL

tanggal 1 sampai 30 November 2017

Sumber: PT. Gunung Naga Mas 2017

Rekapitulasi data lengkap dapat dilihat pada Lampiran B.

Contoh peritungan:

a. Perhitungan persentase cacat pada tanggal 1 November 2017 adalah:

𝑃𝑖 =𝑛𝑃𝑖

𝑛𝑖 × 100

% 𝑃1 = 877

9100 × 100

= 9.637 %

Good %P

8223 877 0.096 9.64% 0.210 0.223 0.197

7476 1624 0.178 17.85% 0.210 0.223 0.197

6628 2082 0.239 23.90% 0.210 0.223 0.197

1259 183 0.127 12.69% 0.210 0.242 0.178

5728 2722 0.322 32.21% 0.210 0.223 0.197

6766 2334 0.256 25.65% 0.210 0.223 0.197

6349 1646 0.206 20.59% 0.210 0.224 0.196

6917 1858 0.212 21.17% 0.210 0.223 0.197

6298 1307 0.172 17.19% 0.210 0.224 0.196

2608 3047 0.539 53.88% 0.210 0.226 0.194

2153 1350 0.385 38.54% 0.210 0.231 0.189

5426 3154 0.368 36.76% 0.210 0.223 0.197

6702 2398 0.264 26.35% 0.210 0.223 0.197

7805 905 0.104 10.39% 0.210 0.223 0.197

5684 816 0.126 12.55% 0.210 0.225 0.195

8054 916 0.102 10.21% 0.210 0.223 0.197

6561 1629 0.199 19.89% 0.210 0.224 0.197

7341 1623 0.181 18.11% 0.210 0.223 0.197

7628 1472 0.162 16.18% 0.210 0.223 0.197

7566 1144 0.131 13.13% 0.210 0.223 0.197

5514 986 0.152 15.17% 0.210 0.225 0.195

5753 1007 0.149 14.90% 0.210 0.225 0.195

6969 2001 0.223 22.31% 0.210 0.223 0.197

8641 394 0.044 4.36% 0.210 0.223 0.197

7995 1105 0.121 12.14% 0.210 0.223 0.197

UCL LCLCacat P CL

Page 50: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

% 𝑃2 = 1624

9100 × 100

= 17.846 %

b. Menghitung mean defect

𝐶𝐿 =∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛

𝐶𝐿 = 114799

546299

= 0.210

c. Menghitung UCL (Upper Control Limit)

𝑈𝐶𝐿1 = 𝐶𝐿 + 3√𝐶𝐿(1 − 𝐶𝐿)

𝑛1

= 0.210 + 3 √0.210 (1−0.210)

9100

= 0.223

𝑈𝐶𝐿2 = 𝐶𝐿 + 3√𝐶𝐿(1 − 𝐶𝐿)

𝑛2

= 0.210 + 3√0.210 (1−0.210)

9100

= 0.223

d. Menghitung 𝐿𝐶𝐿 (Lower Control Limit)

𝐿𝐶𝐿1 = 𝐶𝐿 − 3√𝐶𝐿(1− 𝐶𝐿)

𝑛1

= 0.210 3 √0.210 (1−0.210)

9100

Page 51: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

= 0.197

𝐿𝐶𝐿2 = 𝐶𝐿 − 3√𝐶𝐿(1− 𝐶𝐿)

𝑛2

= 0.210 - 3 √0.210 (1−0.210)

9100

= 0.197

Dari hasil perhitungan tabel 4.2, maka didapatkan peta kendali p

seperti gambar berikut:

Gambar 4.3 Peta Kendali p ayia cup 240 ml Bulan November 2017 sampai

Januari 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat banyaknya data yang berada diluar batas

kendali atas (UCL) dan batas kendali bawah (LCL). Hanya sedikit data yang

berada dalam batas kendali. Dari bulan November 2017 sampai Januari 2018

hanya 16 data yang berada dalam batas kendali, selebihnya berada diluar batas

kendali. Maka dilakukan revisi terhadap kecacatan pada ayia cup 240 ml yang

berada diatas batas kendali untuk mencari jumlah unit yang akan diukur. Data

Page 52: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

yang keluar dari batas kendali dikeluarkan dari data yang akan diolah selanjutnya.

Sehingga semua data yang ada berada dalam batas kendali.

Tabel 4.3

Data hasil revisi Ayia cup 240 ml

Sumber: PT. Gunung Naga Mas 2017

Dari data cacat produk ayia cup 240 ml yang telah direvisi maka

didapatkan peta kendali p hasil revisi berada dalam batas kendali, yaitu:

Gambar 4.4 Peta Kendali p Hasil revisi Ayia cup 240 ml

Good

7995 6349 1646 0.206 20.588 0.210 0.224 0.197

8775 6917 1858 0.212 21.174 0.210 0.223 0.197

8190 6561 1629 0.199 19.890 0.210 0.224 0.197

8970 6969 2001 0.223 22.308 0.210 0.223 0.197

8255 6565 1690 0.205 20.472 0.210 0.224 0.197

3120 2520 600 0.192 19.231 0.210 0.232 0.188

8775 6857 1918 0.219 21.858 0.210 0.223 0.197

9035 7075 1960 0.217 21.693 0.210 0.223 0.197

8710 6897 1813 0.208 20.815 0.210 0.223 0.197

6180 4969 1211 0.196 19.595 0.210 0.226 0.195

9035 7106 1929 0.214 21.350 0.210 0.223 0.197

8775 6972 1803 0.205 20.547 0.210 0.223 0.197

8710 6840 1870 0.215 21.470 0.210 0.223 0.197

7670 6072 1598 0.208 20.834 0.210 0.224 0.196

8710 6913 1797 0.206 20.631 0.210 0.223 0.197

8125 6325 1800 0.222 22.154 0.210 0.224 0.197

UCL LCL% PTotal Produksi Cacat P CL

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% C

aca

t

Tanggal

Peta Kendali p Hasil Revisi Ayia cup 240 ml

P

CL

UCL

LCL

Page 53: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Dari peta kendali yang telah direvisi tidak ada lagi data yang berada diluar

batas kendali atas ataupun batas kendali bawah karena sudah dikeluarkan guna

untuk mengontrol kecacatan produk dan mencari 𝐷𝑃𝑈 (Defect Per Unit) pada

proses selanjutnya.

e. Menghitung kecacatan sesuai jenis cacat Ayia cup 240 ml

% Kecacatan = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 × 1000000

Tabel 4.4

Persentase Kecacatan air minum cup 240 ml

Sumber: PT. Gunung Naga Mas

Perhitungan cara mencari persentase kecacatan produk ayia cup 240 ml

adalah sebagai berikut:

1) Air kotor atau berisi benda lain

% kecacatan = 6,932

114,799 × 100 % = 6.04 %

2) Air kurang dari volume pack

% kecacatan = 14,373

114,799 × 100 % =12.52 %

3) Lid tidak presisi atau timpang

% kecacatan = 17,547

114,799 × 100 % = 15.28 %

1 Aira kotor/berisi benda lain 6,932 6,932 6.04% 6.04%

2 Air kurang dari volume pack 14,373 21,305 12.52% 18.56%

3 Lid tidak presisi/timpang 17,547 38,852 15.28% 33.84%

4 Cup -PP bocor sealer 31,235 70,087 27.21% 61.05%

5 Cup -PP bocor 2,389 72,476 2.08% 63.13%

6 Cup -PP reject pemasok 41,379 113,855 36.04% 99.18%

7 Bocor jarum 944 114,799 0.82% 100%

114,799 100.00%Total

Jenis KecacatanNo Jumlah Cacat Komulatif

(cup 240 ml)

Persentase

Kecacatan (%)

Jumlah Cacat

(Cup 240 ml)

Kecacatan

Komulatif (%)

Page 54: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

4) Cup PP bocor sealer

% kecacatan = 31,235

114,799 × 100 % = 27.21 %

5) Cup PP bocor

% kecacatn = 2,389

114,799 × 100 % = 2.08 %

6) Cup PP reject pemasok

% kecacatan = 41,379

114,799 × 100 % = 36.04 %

7) Bocor jarum

% kecacatan = 944

114,799 × 100 % = 0.82 %

2) Menghitung nilai kapabilitas sigma dan Defect Per Million Opportunities

(𝐷𝑃𝑀𝑂)

a. Menentukan nilai 𝑈 (jumlah unit) yang akan dihitung

Jumlah unit yang akan dihitung sama dengan jumlah data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu data bulan November 2017 sampai dengan

bulan Januari 2018. Pada grafik peta kendali hanya 16 data yang berada

dalam batas kendali, sedangkan 55 data lainnya bearada diluar batas

kendali. Maka jumlah produksi yang akan diukur dalam penelitian ini

adalah:

U = Jumlah unit produksi

U = 546,299 cup

b. Idetifikasi Opportunities (opp)

Page 55: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Jumlah opprtunities sama dengan jumlah CTQ atau karaketristik kualitas

(penyebab kecacatan). Pada penelitian ini terdapat 7 karakteristik

(opportunities) penyebab kecacatan pada air minum Ayia cup 240 ml.

Tabel 4.5

Critical To Quality (CTQ) pada produk Ayia cup 240 ml

Sumber: PT. Gunung Naga Mas

c. Menghitung Defect (𝐷)

Jumlah cacat yang dihitung adalah sebesar jumlah cacat setelah revisi.

Maka dapat dihitung:

𝑈 = Jumlah defect

𝑈= 27,123 cup

d. Menghitung nilai kapabilitas sigma

Menghitung nilai 𝐷𝑃𝑀𝑂 (Defect Per Million Opportunities)

𝐷𝑃𝑀𝑂 = (𝐷

𝑢×𝑜) × 1,000,000

= 27,123

546,299×7× 1,000,000

= 7,093 cup

Dari hasil perhitungan setelah penerapan six sigma diatas diproleh

nilai 𝐷𝑃𝑀𝑂 sebesar 7,093 cup dari sejuta produksi cup dan berada

pada level 3.95 sigma yang artinya saat ini perusahaan masih berada

No Opportunuties atau CTQ

1 Air kotor / berisi benda lain

2 Air kurang dari volume pack

3 Lid tidak presisi / timpang

4 Cup PP bocor

5 Cup PP bocor sealer

6 Cup PP reject pemasok

7 Bocor jarum

Page 56: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

pada level 4 sigma. Besar kemungkinan bagi perusahaan untuk

mencapai level 5 bahkan 6 jika perusahaan mengetahui dan

menanggulangi dengan tepat penyebab-penyebab kecacatan.

4.2.1.3 Tahap Analyze

Pada tahap ini adalah tahap dimana dilakukan identifikasi akar penyebab

kecacatan berdasarkan pada analisis data menggunakan fishbone diagram. Hasil

dari analisis tersebut dapat digunakan untuk menentukan solusi dalam melakukan

pengembangan dan improvement terhadap proses yang diamati. Pada tahap

analyze dapat mencari akar penyebab masalah dan kemungkinan perbaikan yang

akan dilakukan. Dari hasil pengolahan data sebelumnya maka dihasilkan

persentase untuk jenis cacat yaitu air kotor atau berisi benda lain sebanyak 6.04

%, air kurang dari volume pack sebanyak 12.52 %, lid tidak presisi atau timpang

sebanyak 15.28 %, cup PP bocor sebanyak 27.21 %, cup PP bocor sealer

sebanyak 2.08 % dan cup PP reject pemasok sebanyak 36.04 %. Jenis cacat 7

termasuk jenis cacat yang minimal yaitu 0.82 karena berada dalam batas standar

perusahaan. Pada diagram fishbone terlihat bahwa faktor manusia atau pekerja

merupakan faktor dominan sebagai penyebab banyaknya jumlah kecacatan pada

produk air minum Ayia cup 240 ml di PT. Gunung Naga Mas.

Page 57: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Gambar 4.6 Fishbone diagram kecacatan pada produk Ayia cup 240 ml

4.2.1.4 Tahap Improve

Pada tahap improve atau perbaikan diberikan untuk mengatasi penyebab

terjadinya kecacatan pada produk air minum Ayia cup 240 ml, diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Machine (Mesin)

Permasalahan mesin pada dasarnya disebabkan oleh operator yang tidak

mengecek settingan mesin, kebersihan mesin dan perawatan mesin yang

tidak terjadwal. Kecacatan akibat mesin salah satunya adalah karena oli

yang menempel pada cup, lid yang tidak presisi. Kececatan tersebut

merupakan kelalaian operator yang tidak membersihkan mesin dan tidak

mengecek settingan mesin pada saat mesin bekerja. Usulan perbaikan

untuk permasalahan mesin ini yaitu memberikan jadwal membersihkan

atau perawatan mesin secara berkala dan mengecek apakah operator

Page 58: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

berada ditempat saat mesin bekerja atau malah membiarkan mesin

bekerja sendiri tanpa diawasi operator.

2. Man (Manusia)

Permasalahan yang menyebabkan terjadinya kecacatan dalam proses

produksi adalah kelalaian operator dalam melakukan setting atau

kurangnya ketelitian, motivasi ataupun rasa tanggung jawab akan

pekerjaan sehingga berdampak besar terhadap kelancaran proses

produksi. Latar belakang pendidikan juga merupakan hal yang harus

diperhatikan agar pola pokir dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan

dapat diterapkan kepada pekerja. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan

adalah perlunya diadakan training, diklat dan mempertimbangkan latar

belakang pendidikan, memberikan dorongan motivasi agar pekerja dapat

bekerja lebih baik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap

pekerjaannya.

3. Environment (Lingkungan)

Lingkungan merupakan aspek yang cukup penting bagi pekerja.

Lingkungan yang bising, panas dan pengap akan membuat pekerja tidak

fokus dan tidak nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Dampaknya

akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Usulan

untuk permasalahan ini yaitu memberikan pendingin ruangan agar udara

tidak panas dan pengap sehingga pekerja bekerja dengan nyaman.

Page 59: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

4.2.1.5 Tahap Control

Setelah 4 tahap sebelumnya dilakukan analisi dan perhitungan data maka

pada tahap ini adalah tahap control atau mengawasi apakah proses produksi sudah

berjalan seperti yang diharapkan.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam tahap pengendalian (control) ini

yaitu:

1. Melakukan training atau diklat kepada setiap pekerja agar pekerja dapat

memahami bentuk dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

2. Melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja karyawan.

3. Melakukan perawatan secara berkala terhadap mesin, terutama mesin yang

menghasilkan kecacatan terbanyak.

4. Memberikan fasilitas seperti pendingin udara agar udara tidak panas.

Page 60: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BAB V

ANALISA HASIL PENGOLAHAN DATA

5.1 Analisa Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pengolahan data pada bab IV maka perbaikan dapat dilakukan

menggunakan metode six sigma dengan analisis fishbone diaghram (diagram

sebab akibat). Dengan penerapan metode ini diharapkan dapat mempermudah

jalannya proses pengendalian produk cacat pada air minum Ayia cup 240 ml di

PT. Gunung Naga Mas. Dari pengolahan data yang telah dibuat maka akan

dianalisis tahapan-tahapan dalam penerapan metode six sigma yaitu dengan

menggunakan tahapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

5.1.1 Analisa Hasil DMAIC

1. Define

Berdasarkan objek penelitian yaitu air minum Ayia cup 240 ml di PT.

Gunung Naga Mas terdapat 5 karakteristik penyebab kecacatan dengan 7

jenis cacat yang terjadi. Analisis hasil pengolahan data dari karakteristik

cacat pada tahap define yaitu:

a. Air kotor atau berisi benda lain

Air kotor atau berisi benda lain berupa serpihan plastik, potongan cup,

potongan plastik lid. Air kotor bisa juga disebabkan oleh oli mesin yang

jarang dibersihkan sehingga oli mesin tersebut menempel dibibir cup.

Page 61: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

b. Air kurang dari volume pack

Air kurang dari volume pack disebabkan oleh settingan mesin yang

tidak diperhatikan.

c. Lid tidak presisi atau timpang

Lid tidak presisi disebabkan oleh operator yang tidak mengawasi kerja

mesin sehingga lid terpasang timpang atau tidak presisi.

d. Cup PP bocor

Jenis cacat ini merupakan jenis cacat yang jarang terdeteksi langsung,

biasanya cup PP bocor diketahui setelah air di packing kedalam kardus.

Setelah beberapa saat setelah dipacking baru akan terlihat bahwa

adanya cup yang bocor.

e. Cup PP bocor sealer

Jenis cacat cup PP bocor sealer yaitu lem pada bibir cup tidak terekat

sempurna. Jenis bocor sealer ini merupakan jumlah cacat yang

terbanyak setelah cup reject pemasok.

f. Cup PP reject pemasok

Reject pemasok disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari mesin

termo yaitu cup dalam keadaan dempet. Hal ini juga dipengaruhi oleh

material pembuatan cup yaitu proporsi antara polypropilen dengan

plastik daur ulang tidak sesuai kadar yang sudah ditentukan. Penyebab

lainnya yaitu karena suhu dan settingan mesin oleh operator sehingga

ada cup yang kabur, buttom cup lunak, bibir cup sumbing dan terdapat

oli dibibir cup.

Page 62: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

g. Bocor jarum

Bocor jarum yaitu bocor yang terdapat pada lid dengan ukuran sangat

kecil sehingga dapat diketahui setelah produk di packing.

2. Measure

a. Analisis Diagram Kontrol p

Analisis diagram kontrol p digunakan untuk mengukur rata-rata

kecacatan. Pada lampiran A dapat dilihat bahwa jumlah produksi cup

240 ml selama bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018

adalah sebanyak 546,299 cup dengan jumlah cacat sebesar 114,799 cup.

Dengan 7 jenis cacat yaitu Air kotor atau berisi benda lain air kurang

dari volume pack, lid tidak presisi atau timpang, cup PP bocor, cup PP

bocor sealer, cup PP reject pemasok, bocor jarum. Dari 7 jenis cacat

yang paling dominan pada Ayia cup 240 ml adalah:

1) Air kotor atau berisi benda lain sebanyak 6,932 cup dari total cacat

keseluruhan 114,799 cup dengan persentase kecacatan 6.04 %.

2) Air kurang dari volume pack sebanyak 14,373 cup dengan

persentase kecacatan 12.52 %.

3) Lid tidak presisi atau timpang sebanyak 17,547 cup dengan

persentase kecacatan 15.28 %.

4) Cup PP bocor sealer sebanyak 31,235 cup dengan persentase

kecacatan 27.21 %.

5) Cup PP bocor sebanyak 2,389 cup dengan persentase kecacatan

2.08 %.

Page 63: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

6) Cup PP reject pemasok sebanyak 41,379 cup dengan persentase

kecacatan 36.04 %.

Dari enam jenis cacat diatas jenis cacat paling banyak yaitu cup PP

reject pemasok. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

pengendalian kualitas maka faktor-faktor penyebab seperti manusia,

mesin, metode dan lingkungan harus dapat dikendaliakan dengan baik,

karena faktor-faktor ini sangat kuat pengaruhnya terhadap kelancaran

proses produksi sehingga perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya.

b. Analisis nilai kapabilitas sigma dan 𝐷𝑃𝑀𝑂

Dari hasil pengolahan data dalam mendapatkan nilai kapabilitas sigma

dan 𝐷𝑃𝑀𝑂 ditentukan dengan jumlah unit yang akan diukur kemudian

merevisi peta kendali, cup cacat yang berada diluar 𝐵𝐾𝐴 dan

𝐵𝐾𝐵 sehingga didapatkan jumlah unit yang diukur sebanyak 546,299

cup, dengan CTQ 7 dan jumlah Defect (𝐷) sebanyak 27,123 cup. Maka

nilai 𝐷𝑃𝑀𝑂 (Defect Per Million Opportunities) setelah diterapkannya

metode six sigma sebesar 7,093 cup dari sejuta produksi cup dan berada

pada level 3.95 sigma. Sedangkan hasil perhitungan sebelum

menerapkan six sigma nilai DPMO di peroleh sebesar 30,020 cup dari

sejuta produksi dan berada pada level 3.38 sigma. Pengurangan cacat

setelah dan sebelum penerapan six sigma adalah sebanyak 22,927 cup

dengan perbandingan nilai sigma 0.57.

Page 64: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

3. Analyze

Tahap ini merupakan tahap analisi proses untuk memahami sumber

penyebab kecacatan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap diagram

sebab akibat (fishbone) yang telah dibuat. Diagram fishbone dibuat untuk

menganalisis faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk Ayia cup 240

ml. Pada diagram sebab akibat terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab

kecacatan yaitu manusia, mesin, lingkungan dan metode. Berikut adalah

penjelasan dari 3 faktor tersebut:

a. Manusia

Faktor manusia merupakan faktor utama penyebab kecacatan. Kelalaian

operator menjadi salah satu penyebab terbesar dari berbagai jenis

kecacatan yang terjadi. Ketika mesin dalam keadaan on atau sedadng

menjalani proses produksi maka tugas operator adalah memperhatikan

dan mengawasi kerja mesin agar berjalan dengan baik sehingga

terhindar dari produk reject. Seperti yang terlihat pada diagram sebab

akibat (fishbone diaghram) operator sering meninggalkan mesin dan

tidak memperhatikan kebersihan mesin sehingga timbul berbagai jenis

kecacatan. Kecacatan yang disebabkan oleh operator bisa diatasi

dengan memberikan pelatihan dan sanki kepada operator apabila cacat

melebihi batas kendali yang telah ditentukan oleh perusahaan kemudian

memberikan motivasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap

pekerjaan. Latar belakang pendidikan juga salah satu hal yang

Page 65: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

sebaiknya dipertimbangkan agar pekerjaan yang dibebankan mudah

dipahami dan diaplikasikan.

b. Mesin

Dalam setiap produksi mesinpun membutuhkan perawatan agar umur

mesin bisa bertahan lebih lama. Namun, di PT. Gunung Naga Mas tidak

ada jadwal khusus perawatan mesin atau membersihkan mesin secara

berkala yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Sehingga ada beberapa

mesin dimana terdapat bekas oli yang menempel ke bibir cup yang

nantinya akan mengotori air.

c. Lingkungan

Lingkungan kerja yang kurang nyaman akan besar pengaruhnya

terhadap kinerja karyawan. Suhu udara yang panas, pengap dan suasana

yang bising akan membuat pekerja tidak nyaman dalam melakukan

pekerjaannya. Dampaknya akan terlihat dari hasil kerja yang kurang

memuaskan seperti banyaknya produk cacat yang dihasilkan.

4. Improve

Dari semua analisa data yang telah dilakukan, maka penulis memberikan

usulan perbaikan kepada pihak perusahaan PT. Gunung Naga Mas

khususnya untuk permasalahan kecacatan produk Ayia cup 240 ml.

a. Faktor Manusia

Perusahaan sebaiknya memberikan training dan pelatihan kepada

pekerja, memberikan motivasi kerja dan menanamkan rasa tanggung

jawab akan pekerjaan kepada semua pekerja. Sebaiknya perusahaan

Page 66: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

mempunyai standar kualifikasi pekerja (jenjang pendidikan) untuk

setiap jenis posisi.

b. Faktor Mesin

Perusahaan sebaiknya memberikan jadwal rutin untuk membersihkan

atau perawatan mesin untuk mengurangi jenis-jenis kecacatan yang

disebabkan oleh mesin. Sebaiknya operator juga diberikan sanksi

apabila meninggalkan mesin ketika proses produksi sedang berjalan.

c. Faktor Lingkungan

Perusahaan sebaiknya memberikan suasana kerja yang nyaman kepada

pekerja dengan mengatasi suhu yang panas dan pengap.

5. Control

Berhubung penelitian ini terbatas pada pemberian usualan perbaikan maka

tahap kontrol pada penelitian ini hanya berupa rekomendasi tindakan yang

sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Pengendalian yang dilakukan

mencakup seluruh proses dari input sampai output. Meskipun perbaikan

dilakukan tidak untuk semua penyebab kecacatan, karena semua aspek

sebaiknya benar-benar diperhatikan agar kecacatan yang terjadi saat ini

dapat ditanggulangi dan bermanfaat untuk masa mendatang.

Page 67: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan dan analisa data yang telah dilakukan pada bab

IV dan bab V maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan produk cacat setelah penerapan metode six sigma adalah

sebesar 22,927 cup, dari 30,020 cup dengan sigma level 3.38 menjadi

7,093 cup dengan sigma level 3.95.

2. Dari hasil data fishbone diketahui bahwa penyebab kecacatan terdiri dari 3

faktor yaitu manusia, mesin dan lingkungan:

a. Faktor Manusia merupakan faktor utama penyebab kecacatan.

Operator yang sering meninggalkan mesin, tanggung jawab akan

pekerjaan kurang dan latar belakang pendidikan yang kurang

diperhatikan.

b. Faktor Mesin, mesin dibiarkan bekerja tanpa diawasi, mesin tidak

dibersihkan secara berkala oleh operator.

c. Faktor Lingkungan kerja yang tidak nyaman seperti suhu ruangan

yang panas atau pengap dan bising dapat membuat kinerja jadi

menurun.

Page 68: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak perusahaan untuk

mengurangi tingkat kecacatan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor manusia

a. Mengadakan diklat (pendidikan dan pelatihan) kepada pekerja baru.

b. SOP (Standar Operasional Prosedur) disosialisasikan dan diiringi

dengan sanksi dan penghargaan.

c. Meningkatkan spesifikasi pendidikan untuk pekerja baru khususnya

bagian proses produksi.

2. Faktor Mesin

a. Membuat jadwal perawatan mesin secara berkala.

b. Memberikan sanksi kepada pekerja yang kedapatan meninggalkan

mesin saat proses produksi.

3. Faktor Lingkungan

a. Memberikan fasilitas berupa pendingin udara agar pekerja tidak

merasa pengap dan kepanasan saat bekerja.

b. Memberikan fasilitas K3 berupa penutup telinga (ear plug) untuk

mengurangi kebisingan.

Page 69: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, Fendy Fitroh. Aplikasi Metode Six Sigma untuk Pengendalian

Kualitas Produksi Surat Kabar Harian. Skripsi. Institut Teknologi

Sepuluh November, Surabaya. 2017.

Awiandora, Wezy Restu. Skripsi Penerapan Metoda Six Sigma dengan

Pendekatan DMAIC untuk Mengurangi Biaya Kegagalan Internal

Pada Produksi Kantong Semen Pasted Bag di Pabrik Kantong PT.

Semen Padang. Skripsi. STTIND, Padang. 2015.

Fransiscus, Hanky., Cynthia Prithadevi Juwono, Isabelle Sarah Astari.

Implementasi Metode Six Sigma DMAIC untuk Mengurangi Paint

Bucket Cacat di PT. X. Jurnal Rekayasa Sistem Industri Vol.3. Universitas

Katolik Parahyangan, Bandung. 2014.

Kho, Budi. Pengertian DPMO (Defect Per Million Opportunities) Six Sigma

dan Cara Menghitungnya. https://id.linkedin.com/pulse/pengertian-dpmo-

six-sigma-dan-cara-menghitungya-yolanda-guci. Diakses tanggal 23 Maret

2018.

Nurullah Amalia., Lisye Fitria, R. Hari Adianto. Perbaikan Kualitas Benang

20S dengan Menggunakan Penerapan Metode Six Sigma-DMAIC di

PT. Supratex. Jurnal Teknik Industri Itenas No.1 Vol.02. ITENAS,

Bandung. 2014.

Oktavianto, Diky. Analisis Kecacatan Produk Aqua dalam Upaya Perbaikan

Kualitas dengan Metode DMAIC di PT. Aqua Golden Mississipi.

Skripsi. Universitas Pakuan, Bogor. 2013.

Sakhinah, Siti. Penelitian Murni dan Terapan.

https://sitisakhinah.blogspot.com/2016/10/penelitian-murni-dan-

terapan_6.html?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C7972349292. Diakses pada

tanggal 11 Desember 2017.

Vitho Ivan., Elisabeth Ginting, Anizar. Aplikasi Six Sigma untuk Menganalisis

Faktor-faktor Penyebab Kecacatan Produk Crumb Rubber SIR 20

Pada PT. XYZ. E-Jurnal Teknik Industri FT USU Vol.3. Universitas

Sumatera Utara. Medan. 2013.

Wayuni, Hana Catur, dkk. Pengendalian Kualitas. Graha Ilmu, Yogyakarta.

2015.

Zainuddin, Ahmad. Pengertian Air Minum Dalam Kemasan.

https://Pengertiankomplit.blogspot.com/2016/07/pengertian-air-minum-

Page 70: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

dalam-kemasan-amdk.html?_e_pi_=7%CPAGE_ID10%2C3251952670.

Diakses tanggal 11 Desember 2017.

Page 71: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

LAMPIRAN A

Data Jumlah Produksi Dan Produk Cacat Bulan

November 2017 Sampai Januari 2018

Page 72: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Lampiran A

Rekapitulasi Data Jumlah Produksi dan Produk Cacat Ayia Cup 240 ml Bulan November 2017 sampai Januari 2018

Aira Kotor/ Air Kurang dari Lid Tidak Presisi/ Cup -PP Cup -PP Cup -PP Bocor Good

Berisi Benda

Lain

Volume Pack Timpang Bocor Sealer Bocor Reject Pemasok Jarum

Rabu, 01 November 2017 85 124 166 226 0 273 3 9100 8223 877

Kamis, 02 November 2017 83 186 233 577 0 535 10 9100 7476 1624

Jumat, 03 November 2017 76 332 586 500 0 575 13 8710 6628 2082

Sabtu, 04 November 2017 11 26 0 52 0 91 3 1442 1259 183

Senin, 06 November 2017 199 467 1052 399 0 581 24 8450 5728 2722

Selasa, 07 November 2017 103 526 190 541 0 947 27 9100 6766 2334

Rabu, 08 November 2017 121 186 200 442 0 689 8 7995 6349 1646

Kamis, 09 November 2017 143 362 97 509 0 720 27 8775 6917 1858

Jumat, 10 November 2017 140 79 404 228 0 455 1 7605 6298 1307

Sabtu, 11 November 2017 83 202 1493 572 0 660 37 5655 2608 3047

Senin, 13 November 2017 40 44 934 129 0 203 0 3503 2153 1350

Rabu, 15 November 2017 87 156 1412 785 146 537 31 8580 5426 3154

Kamis, 16 November 2017 296 538 113 434 0 1003 14 9100 6702 2398

Jumat, 17 November 2017 50 46 139 179 0 491 0 8710 7805 905

Sabtu, 18 November 2017 67 56 63 243 0 387 0 6500 5684 816

Senin, 20 November 2017 60 71 24 263 0 498 0 8970 8054 916

Selasa, 21 November 2017 56 203 439 381 235 315 0 8190 6561 1629

Rabu, 22 November 2017 141 242 43 457 0 708 32 8964 7341 1623

Kamis, 23 November 2017 100 197 181 503 0 472 19 9100 7628 1472

Jumat, 24 November 2017 113 131 68 308 0 516 8 8710 7566 1144

Sabtu, 25 November 2017 42 198 41 317 0 352 36 6500 5514 986

Senin, 27 November 2017 72 113 106 185 258 273 0 6760 5753 1007

Selasa, 28 November 2017 80 182 350 525 0 850 14 8970 6969 2001

Rabu, 29 November 2017 165 4 52 77 0 96 0 9035 8641 394

Kamis, 30 November 2017 195 125 120 162 0 500 3 9100 7995 1105

Tanggal Produksi

URAIAN KETIDAK SESUAIAN

Total Produksi Cacat

Page 73: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Aira Kotor/ Air Kurang dari Lid Tidak Presisi/ Cup -PP Cup -PP Cup -PP Bocor Good

Berisi Benda

Lain

Volume Pack Timpang Bocor Sealer Bocor Reject Pemasok Jarum

Tanggal Produksi

URAIAN KETIDAK SESUAIAN

Total Produksi Cacat

Sabtu, 02 Desember 2017 59 77 134 205 227 86 0 5655 4867 788

Senin, 04 Desember 2017 81 186 25 467 0 437 0 7605 6409 1196

Selasa, 05 Desember 2017 78 442 60 451 0 561 5 6605 5008 1597

Rabu, 06 Desember 2017 86 117 35 563 0 456 3 6630 5370 1260

Kamis, 07 Desember 2017 123 110 167 159 0 578 0 9100 7963 1137

Jumat, 08 Desember 2017 73 113 32 227 35 682 0 6435 5273 1162

Senin, 11 Desember 2017 119 170 223 641 0 519 18 8255 6565 1690

Selasa, 12 Desember 2017 116 194 437 852 0 774 50 8970 6547 2423

Rabu, 13 Desember 2017 115 495 294 902 0 1192 24 8905 5883 3022

Kamis, 14 Desember 2017 114 123 95 470 0 301 8 7345 6234 1111

Jumat, 15 Desember 2017 145 528 216 630 0 450 7 8580 6604 1976

Senin, 18 Desember 2017 170 461 345 911 3 908 26 9100 6276 2824

Selasa, 19 Desember 2017 128 163 243 416 2 455 12 6045 4626 1419

Rabu, 20 Desember 2017 122 242 255 482 13 485 0 8450 6851 1599

Kamis, 21 Desember 2017 115 270 198 457 23 570 0 8645 7012 1633

Jumat, 22 Desember 2017 120 314 185 450 0 531 16 8710 7094 1616

Selasa, 26 Desember 2017 80 111 167 188 0 320 0 7670 6804 866

Rabu, 27 Desember 2017 127 142 239 320 0 568 8 8385 6981 1404

Jumat, 29 Desember 2017 47 77 64 196 0 214 2 3120 2520 600

Sabtu, 30 Desember 2017 71 219 36 378 0 413 13 6500 5370 1130

Page 74: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Aira Kotor/ Air Kurang dari Lid Tidak Presisi/ Cup -PP Cup -PP Cup -PP Bocor Good

Berisi Benda

Lain

Volume Pack Timpang Bocor Sealer Bocor Reject Pemasok Jarum

Tanggal Produksi

URAIAN KETIDAK SESUAIAN

Total Produksi Cacat

Selasa, 02 Januari 2018 119 433 402 503 0 422 0 5330 3451 1879

Rabu, 03 Januari 2018 96 286 70 784 0 678 4 8775 6857 1918

Kamis, 04 Januari 2018 98 131 89 320 2 428 12 8450 7370 1080

Jumat, 05 Januari 2018 97 243 88 486 132 371 40 8190 6733 1457

Sabtu, 06 Januari 2018 72 158 56 369 3 424 3 6305 5220 1085

Senin, 08 Januari 2018 114 186 276 659 24 682 19 9035 7075 1960

Selasa, 09 Januari 2018 107 160 231 581 13 641 22 9100 7345 1755

Rabu, 10 Januari 2018 104 73 185 604 13 450 6 8710 7275 1435

Kamis, 11 Januari 2018 93 169 318 1294 13 1714 28 8385 4756 3629

Jumat, 12 Januari 2018 87 204 62 719 0 726 15 8710 6897 1813

Sabtu, 13 Januari 2018 62 110 8 278 11 726 16 6180 4969 1211

Senin, 15 Januari 2018 71 182 5 329 0 726 6 6900 5581 1319

Selasa, 16 Januari 2018 83 253 231 599 2 726 35 9035 7106 1929

Rabu, 17 Januari 2018 75 243 191 555 0 726 13 8775 6972 1803

Kamis, 18 Januari 2018 80 222 172 447 36 726 70 8970 7217 1753

Jumat, 19 Januari 2018 77 251 118 485 757 726 42 7475 5019 2456

Sabtu, 20 Januari 2018 46 232 156 351 281 726 13 6045 4240 1805

Senin, 22 Januari 2018 87 230 287 504 1 726 35 8710 6840 1870

Selasa, 23 Januari 2018 91 217 381 561 0 726 24 7865 5865 2000

Rabu, 24 Januari 2018 27 89 168 280 0 726 13 4550 3247 1303

Kamis, 25 Januari 2018 47 114 377 400 0 726 2 5395 3729 1666

Jumat, 26 Januari 2018 77 132 306 341 0 726 16 7670 6072 1598

Sabtu, 27 Januari 2018 55 98 108 225 0 726 1 4795 3582 1213

Senin, 29 Januari 2018 158 138 216 554 2 726 3 8710 6913 1797

Selasa, 30 Januari 2018 140 144 713 493 13 726 3 8775 6543 2232

Rabu, 31 Januari 2018 72 325 377 155 144 726 1 8125 6325 1800

6932 14373 17547 31235 2389 41379 944 546299 114799

Page 75: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

LAMPIRAN B

Perhitungan untuk UCL, CL, dan LCL Bulan

November 2017 sampai Januari 2018

Page 76: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

Lampiran B

Perhitungan untuk UCL, CL dan LCL Bulan November 2017 sampai Januari 2018

%P

Rabu, 01 November 2017 9100 877 0.096 9.64% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 02 November 2017 9100 1624 0.178 17.85% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 03 November 2017 8710 2082 0.239 23.90% 0.210 0.223 0.197

Sabtu, 04 November 2017 1442 183 0.127 12.69% 0.210 0.242 0.178

Senin, 06 November 2017 8450 2722 0.322 32.21% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 07 November 2017 9100 2334 0.256 25.65% 0.210 0.223 0.197

Rabu, 08 November 2017 7995 1646 0.206 20.59% 0.210 0.224 0.196

Kamis, 09 November 2017 8775 1858 0.212 21.17% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 10 November 2017 7605 1307 0.172 17.19% 0.210 0.224 0.196

Sabtu, 11 November 2017 5655 3047 0.539 53.88% 0.210 0.226 0.194

Senin, 13 November 2017 3503 1350 0.385 38.54% 0.210 0.231 0.189

Rabu, 15 November 2017 8580 3154 0.368 36.76% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 16 November 2017 9100 2398 0.264 26.35% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 17 November 2017 8710 905 0.104 10.39% 0.210 0.223 0.197

Sabtu, 18 November 2017 6500 816 0.126 12.55% 0.210 0.225 0.195

Senin, 20 November 2017 8970 916 0.102 10.21% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 21 November 2017 8190 1629 0.199 19.89% 0.210 0.224 0.197

Rabu, 22 November 2017 8964 1623 0.181 18.11% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 23 November 2017 9100 1472 0.162 16.18% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 24 November 2017 8710 1144 0.131 13.13% 0.210 0.223 0.197

Sabtu, 25 November 2017 6500 986 0.152 15.17% 0.210 0.225 0.195

Senin, 27 November 2017 6760 1007 0.149 14.90% 0.210 0.225 0.195

Selasa, 28 November 2017 8970 2001 0.223 22.31% 0.210 0.223 0.197

Rabu, 29 November 2017 9035 394 0.044 4.36% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 30 November 2017 9100 1105 0.121 12.14% 0.210 0.223 0.197

UCL LCLTanggal Produksi Good Cacat P CL

Page 77: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

%P UCL LCLTanggal Produksi Good Cacat P CL

Sabtu, 02 Desember 2017 5655 788 0.139 13.93% 0.210 0.226 0.194

Senin, 04 Desember 2017 7605 1196 0.157 15.73% 0.210 0.224 0.196

Selasa, 05 Desember 2017 6605 1597 0.242 24.18% 0.210 0.225 0.195

Rabu, 06 Desember 2017 6630 1260 0.190 19.00% 0.210 0.225 0.195

Kamis, 07 Desember 2017 9100 1137 0.125 12.49% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 08 Desember 2017 6435 1162 0.181 18.06% 0.210 0.225 0.195

Senin, 11 Desember 2017 8255 1690 0.205 20.47% 0.210 0.224 0.197

Selasa, 12 Desember 2017 8970 2423 0.270 27.01% 0.210 0.223 0.197

Rabu, 13 Desember 2017 8905 3022 0.339 33.94% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 14 Desember 2017 7345 1111 0.151 15.13% 0.210 0.224 0.196

Jumat, 15 Desember 2017 8580 1976 0.230 23.03% 0.210 0.223 0.197

Senin, 18 Desember 2017 9100 2824 0.310 31.03% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 19 Desember 2017 6045 1419 0.235 23.47% 0.210 0.226 0.194

Rabu, 20 Desember 2017 8450 1599 0.189 18.92% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 21 Desember 2017 8645 1633 0.189 18.89% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 22 Desember 2017 8710 1616 0.186 18.55% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 26 Desember 2017 7670 866 0.113 11.29% 0.210 0.224 0.196

Rabu, 27 Desember 2017 8385 1404 0.167 16.74% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 29 Desember 2017 3120 600 0.192 19.23% 0.210 0.232 0.188

Sabtu, 30 Desember 2017 6500 1130 0.174 17.38% 0.210 0.225 0.195

Page 78: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

%P UCL LCLTanggal Produksi Good Cacat P CL

Selasa, 02 Januari 2018 5330 1879 0.353 35.25% 0.210 0.227 0.193

Rabu, 03 Januari 2018 8775 1918 0.219 21.86% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 04 Januari 2018 8450 1080 0.128 12.78% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 05 Januari 2018 8190 1457 0.178 17.79% 0.210 0.224 0.197

Sabtu, 06 Januari 2018 6305 1085 0.172 17.21% 0.210 0.226 0.195

Senin, 08 Januari 2018 9035 1960 0.217 21.69% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 09 Januari 2018 9100 1755 0.193 19.29% 0.210 0.223 0.197

Rabu, 10 Januari 2018 8710 1435 0.165 16.48% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 11 Januari 2018 8385 3629 0.433 43.28% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 12 Januari 2018 8710 1813 0.208 20.82% 0.210 0.223 0.197

Sabtu, 13 Januari 2018 6180 1211 0.196 19.60% 0.210 0.226 0.195

Senin, 15 Januari 2018 6900 1319 0.191 19.12% 0.210 0.225 0.195

Selasa, 16 Januari 2018 9035 1929 0.214 21.35% 0.210 0.223 0.197

Rabu, 17 Januari 2018 8775 1803 0.205 20.55% 0.210 0.223 0.197

Kamis, 18 Januari 2018 8970 1753 0.195 19.54% 0.210 0.223 0.197

Jumat, 19 Januari 2018 7475 2456 0.329 32.86% 0.210 0.224 0.196

Sabtu, 20 Januari 2018 6045 1805 0.299 29.86% 0.210 0.226 0.194

Senin, 22 Januari 2018 8710 1870 0.215 21.47% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 23 Januari 2018 7865 2000 0.254 25.43% 0.210 0.224 0.196

Rabu, 24 Januari 2018 4550 1303 0.286 28.64% 0.210 0.228 0.192

Kamis, 25 Januari 2018 5395 1666 0.309 30.88% 0.210 0.227 0.193

Jumat, 26 Januari 2018 7670 1598 0.208 20.83% 0.210 0.224 0.196

Sabtu, 27 Januari 2018 4795 1213 0.253 25.30% 0.210 0.228 0.192

Senin, 29 Januari 2018 8710 1797 0.206 20.63% 0.210 0.223 0.197

Selasa, 30 Januari 2018 8775 2232 0.254 25.44% 0.210 0.223 0.197

Rabu, 31 Januari 2018 8125 1800 0.222 22.15% 0.210 0.224 0.197

Page 79: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …
Page 80: PENERAPAN METODE SIX SIGMA (DMAIC) UNTUK MENUJU …

BIODATA WISUDAWAN

No. Urut : -

Nama : Surga Ridwani

JenisKelamin : Perempuan

Tempat / TglLahir : Lasi / 31 Agustus 1993

NPM : 1410024425047

Program Studi : Teknik Industri

Tanggal Lulus : 30 April 2018

IPK : 3, 89

Predikat Lulus : Dengan Pujian

JudulSkripsi : Penerapan Metode Six Sigma

(DMAIC) untuk Menuju Zero

Defect Pada Produk Air Minum

Ayia Cup 240 ml

Dosen Pembimbing : 1. Ir. Gamindra Jauhari, MP

2. Verra Syahmer, MT

Asal SMA : SMA N 1 Banuhampu

Nama Orang Tua : Muhammad Nasir

Alamat / Tlp / Hp : Koto Marapak, Jorong Lasi Tuo,

Kecamatan Canduang,

Kabupaten Agam /

085274776344


Related Documents